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《零序保護(hù)誤動(dòng)跳閘分析》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、田頭變電站110kV馬田Ⅰ、Ⅱ回保護(hù)動(dòng)作分析報(bào)告一、事件前運(yùn)行方式110kV馬田I回、馬田Ⅱ回并列運(yùn)行對(duì)110KV田頭變進(jìn)行供電,田中線送電保線(對(duì)側(cè)開(kāi)關(guān)熱備用),110kVⅠ、Ⅱ組母線并列運(yùn)行;#3主變110kV運(yùn)行于110kVⅠ母;110kV馬田I回、田通I回、南田、田中線運(yùn)行于110kVⅠ母;110kV馬田Ⅱ回、田通Ⅱ回、大田線運(yùn)行于110kVⅡ母。田頭變一次接線圖二、設(shè)備情況110kV馬田I回、馬田Ⅱ回保護(hù)裝置:型號(hào)PSL-621D,南京南自;110kV大田線(田頭變)保護(hù)裝置:型號(hào)RCS-941A
2、,南京南瑞;2009年8月投運(yùn);110kV大田線(大梁子電站)保護(hù)裝置:型號(hào)DPL-11D,南京恒星;2015年3月投運(yùn);110kV大田線(咪湖三級(jí)電站)保護(hù)裝置:型號(hào)RCS-941A,南京南瑞;2009年9月投運(yùn)。三、保護(hù)報(bào)警信息110kV田頭變?cè)?016年5月31日20時(shí)42分57秒110kV馬田I回見(jiàn)(圖2)、馬田Ⅱ回見(jiàn)(圖1)零序Ⅰ段動(dòng)作,跳開(kāi)出線斷路器,20時(shí)42分57秒大田線保護(hù)啟動(dòng)見(jiàn)圖3。對(duì)側(cè)迷糊三站距離Ⅰ段動(dòng)作跳閘故障測(cè)距約5KM處(見(jiàn)圖4)、大梁子電站零序Ⅰ段動(dòng)作跳閘(見(jiàn)圖5)。圖1.馬田
3、Ⅱ回動(dòng)作報(bào)告圖2.馬田Ⅰ回動(dòng)作報(bào)告圖3.大田線保護(hù)啟動(dòng)報(bào)告圖4.T大田線保護(hù)跳閘信號(hào)(咪三站)圖4.大田線保護(hù)跳閘信號(hào)(大梁子電站)三、保護(hù)動(dòng)作分析故障發(fā)生后對(duì)馬田雙回線進(jìn)行了巡線,未發(fā)現(xiàn)異常,通過(guò)大梁子電站線路側(cè)避雷計(jì)數(shù)器發(fā)現(xiàn)有放電動(dòng)作一次,隨后由大梁子電站零起升壓對(duì)110KV大田線進(jìn)行沖電未發(fā)現(xiàn)異常;初步判斷大田線電站側(cè)跳閘是由于雷擊瞬時(shí)故障造成(雷雨天氣),大田線田頭變側(cè)從保護(hù)啟動(dòng)波形分析在故障持續(xù)時(shí)間約為80MS后故障電流消失(馬田雙回跳閘),故保護(hù)未出口,根據(jù)相關(guān)保護(hù)動(dòng)作信息推測(cè)故障點(diǎn)很有可能在大
4、田線上,6月7日,再次停電安排對(duì)110kV大田線進(jìn)行重點(diǎn)區(qū)段進(jìn)行登桿檢查,發(fā)現(xiàn)#4桿B、C相瓷瓶有閃絡(luò)放電的痕跡(見(jiàn)下圖),于當(dāng)天更換損傷瓷瓶。大田線#4桿B、C相瓷瓶放電痕跡通過(guò)故障點(diǎn)的暴露可以得出,大田線保護(hù)動(dòng)作由于線路故障屬于正確動(dòng)作,田頭變側(cè)保護(hù)未出口由于屬于Ⅱ段保護(hù)范圍有延時(shí),在此期間馬田雙回線Ⅰ段動(dòng)作切除了故障電流,故未出口屬于正確動(dòng)作(停電期間對(duì)大田線進(jìn)行了聯(lián)動(dòng)試驗(yàn),合格滿(mǎn)足投運(yùn)要求)。隨后對(duì)馬田雙回線零序Ⅰ段誤動(dòng)進(jìn)行分析,通過(guò)查看動(dòng)作報(bào)文矢量圖見(jiàn)下圖)可以看出,零序電壓在動(dòng)作區(qū)域保護(hù)裝置屬于
5、正確動(dòng)作,因此可以排除保護(hù)裝置本身問(wèn)題。故障報(bào)文分析矢量圖PSL-621D保護(hù)裝置零序功率方向動(dòng)作區(qū)隨后通過(guò)對(duì)此次動(dòng)作故障波形和試驗(yàn)正、反方向波形進(jìn)行比對(duì)發(fā)現(xiàn),故障波形中故障電流超前故障電壓約90度(見(jiàn)下圖1-3)。滿(mǎn)足該保護(hù)裝置動(dòng)作判據(jù),保護(hù)裝置將會(huì)判斷正方向故障動(dòng)作出口。此次電流同向和和試驗(yàn)正向波形相同,排除電流回路問(wèn)題;但故障電壓波形有所失真,故障相電壓和零序電壓同向,和試驗(yàn)正向波形有所不同;初步判斷造成此次保護(hù)誤動(dòng)的主要原因在電壓回路。圖1正方向試驗(yàn)波形(出口)圖2反方向試驗(yàn)波形(不出口)圖3馬田線
6、故障波形隨后對(duì)110kV電壓互感器二次回路進(jìn)行反措執(zhí)行檢查,核實(shí)PT接線及是否存在多點(diǎn)接地的情況,從保護(hù)裝置原理圖(見(jiàn)下圖)可以看出3U0由裝置內(nèi)部自產(chǎn)。保護(hù)裝置電壓采樣原理圖通過(guò)查看設(shè)計(jì)圖紙電壓接線端子圖和PT原理圖(見(jiàn)圖1和2)PT本體原理圖1保護(hù)電壓接線端子圖2發(fā)現(xiàn)開(kāi)口N線與星形繞組的N線共用一根導(dǎo)線,沒(méi)有分開(kāi)不符合反措要求,由此判斷開(kāi)口三角繞組的N線與星形繞組的N線共用一根導(dǎo)線是造成此次保護(hù)裝置誤動(dòng)的主要原因。五、造成110kV馬田雙回線不正確動(dòng)作原因分析:1.直接原因分析110kV大田線#4桿B、
7、C相瓷瓶發(fā)現(xiàn)有雷擊閃絡(luò)放電的痕跡,此處離110kV田頭變26公里左右,離水電站1公里,對(duì)照110kV田頭變110kV馬田Ⅰ回線、110kV馬田II回線保護(hù)裝置的測(cè)距信息(反方向上的80公里左右),同時(shí)對(duì)照110kV大田線上電廠側(cè)的保護(hù)測(cè)距信息(正方向上的5公里左右),線路兩側(cè)故障測(cè)距和實(shí)際位置不對(duì)應(yīng),主要是由于過(guò)度電阻較大故測(cè)距數(shù)據(jù)誤差較大,但是都在其保護(hù)動(dòng)作范圍內(nèi),加上通過(guò)登桿檢查,最終鎖定此故障點(diǎn)就是導(dǎo)致5.31事故跳閘的原因。2.間接原因分析本站建設(shè)于2009年,當(dāng)時(shí)公司還屬于民營(yíng)性質(zhì),技術(shù)力量薄弱,
8、在接下來(lái)的幾年運(yùn)行時(shí)間內(nèi),沒(méi)有按照電網(wǎng)公司的反措要求執(zhí)行,特別是其中有關(guān)于110kV電壓互感器繞組接線核對(duì)需檢查的內(nèi)容(具體是:來(lái)自開(kāi)關(guān)場(chǎng)的電壓互感器二次回路4根引入線和開(kāi)口三角形繞組的2根引入線均應(yīng)使用各自獨(dú)立的電纜,不得共用。開(kāi)口三角繞組的N線與星形繞組的N線需分開(kāi)。)沒(méi)有得到執(zhí)行,導(dǎo)致電壓二次回路出現(xiàn)異常,在5.31當(dāng)天發(fā)生110kV線路接地時(shí),保護(hù)裝置采集到錯(cuò)誤的電壓數(shù)值,導(dǎo)致零序保護(hù)的功率方向判斷錯(cuò)誤,