機組打孔抽汽供熱改造可研報告

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1、200MW機組打孔抽汽供熱改造可行性研究報告2008年09月20日四號汽輪機供熱機組改造一、總論XXXX電廠4號為哈汽生產(chǎn)的三缸三排汽200MW汽輪機組,近幾年來,隨著我國煤、電、油等能源供應(yīng)緊張,國家提出節(jié)能減排要求,出臺關(guān)停小機組,“上大壓小”的政策。從2007年開始東北電力供需市場又出現(xiàn)電力過剩的情況,目前,XXXX電廠單機供電煤耗為352g/kW?h,面對超臨界大機組發(fā)電競爭能力薄弱,急需通過節(jié)能改造,尋找新的經(jīng)濟增長點。根據(jù)XX市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)用汽的需求及市內(nèi)民用供熱量的不斷增長,急需XXXX電廠進行供熱。目前4號機已進行了主機的通流

2、改造完的有力條件,所以利用2009年A期間對4號機供熱進行供熱機組改造非常必要。二、改造的必要性1.目前機組的運行狀況1.1.銘牌及技術(shù)參數(shù):型號:N200-130/535/535型1.2運行簡歷:XXXX電廠4號汽輪機于1990年10月投入運行,經(jīng)歷4次大修、26余次小修。2.主要存在的問題2.1XX市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自創(chuàng)建以來,采暖需求不斷增大,截至2007年,開發(fā)區(qū)采暖面積已達300萬平米。2008年XX市供熱高速以Φ1.2m管徑的供熱管路與XX市內(nèi)已聯(lián)網(wǎng),換熱面積增加到800萬平米。而XXXX電廠地理位置正處于開發(fā)區(qū),逐漸將XXXX電廠四

3、臺純凝汽式汽輪發(fā)電機組改造成抽汽供熱機組,對開發(fā)區(qū)進行采暖供熱具有得天獨厚的優(yōu)勢。2008年2號機已進行供熱機組改造,正在進行施工安裝。一臺機組進行供熱,不能滿足熱網(wǎng)用戶要求,當2號機停運時將嚴重影響熱網(wǎng)用戶的供熱。目前,渾江發(fā)電廠兩臺哈汽生產(chǎn)的200MW機組已進行了抽汽打孔供熱機組改造,應(yīng)用效果良好。3.對安全性及經(jīng)濟性的影響3.1近來,天津市電科院提出了一種新技術(shù),可將三缸三排汽純凝汽機組改造成供熱、發(fā)電“兩用”的熱電聯(lián)產(chǎn)機組,其原理已得到制造廠家認可,并已申請了國家發(fā)明專利(專利號200410020392.4)。其供熱改造的機理,改造后的

4、安全可靠性,運行靈活性和技術(shù)經(jīng)濟分析等,按案例分析一臺N200MW機組改成存供熱熱電兩用機后,一個采暖期節(jié)約標煤15000噸,年收益450萬元,投資不超過1400萬元(含一臺機熱網(wǎng)首站),投資回收期不到3-4個月,值得大力推廣。三、改造的可行性1.目前的先進水平1.1供熱改造方案此改造方案不改動汽輪機本體設(shè)備的核心部件—通流部件,只在低壓導(dǎo)汽管上增裝串聯(lián)調(diào)節(jié)閥A和供熱支管上調(diào)節(jié)閥B和一套保證機組安全的DEH調(diào)節(jié)軟件,用以協(xié)調(diào)控制高壓缸調(diào)節(jié)閥及A、B調(diào)節(jié)閥。能在設(shè)定參數(shù)上下限范圍內(nèi)、自動匹配調(diào)節(jié),達到運行熱電用戶之要求。改造簡單,通流部件節(jié)省費用

5、,代替了低壓回轉(zhuǎn)隔板及低壓油動機老式系統(tǒng),即簡化了調(diào)速系統(tǒng),又未改動通流部件。1.1.2供熱改造原理供熱機組應(yīng)能滿足熱用戶供熱蒸汽流量及供熱蒸汽壓力(溫度)在一定范圍內(nèi)變動的要求。一般采暖抽汽壓力為0.12~0.25MPa,而供熱蒸汽流量隨熱用戶需求而變化。本型汽輪機組的固有變工況特性包括:(1)中壓缸排汽壓力與主汽流量成正比;(2)在主蒸汽流量不變時,若從低壓導(dǎo)汽管上多抽汽,中壓缸排汽壓力必下降,反之亦然。根據(jù)汽輪機隔板強度要求,在任何情況下必須同時滿足以下兩個安全條件:甲:對于中壓缸通流級P中排≥P乙:對于兩個低壓缸通流級P低進≤P(P低進

6、-最小為P中排的10%)。否則將對機組安全運行產(chǎn)生諸多嚴重影響(如隔板強度不夠、差脹增加、軸封磨損、振動等),為制造廠家設(shè)計所不容許。本機組改造后必須安全可靠,滿足熱電用戶要求:純凝工況時,G供熱=0,P中排必定為P中排相應(yīng)設(shè)計值,與未改前運行工況相同。滿足熱用戶運行時,要求G供熱,P供熱純凝轉(zhuǎn)換為熱電聯(lián)產(chǎn)工況,其調(diào)節(jié)過程如下:(1)開啟調(diào)節(jié)閥B供汽,使G供熱滿足用戶要求,同時P中排必下降。(2)調(diào)節(jié)閥A按照P中排=F(G主汽)關(guān)系關(guān)小節(jié)流閥,使P中排等于相應(yīng)主汽流量下之P中排純凝設(shè)計值,以滿足安全條件甲,同時由于A閥節(jié)流及低壓導(dǎo)汽管抽走G供熱

7、之雙重影響,A閥后壓力P低進必定低于P,安全條件乙也得到滿足。上述自動調(diào)節(jié)過程是為便于敘述,分步說明,實際上是連續(xù)跟蹤平穩(wěn)調(diào)節(jié)。以上分析是在以熱定電工況下的情況進行的,若電網(wǎng)調(diào)度要求改變發(fā)電機功率或熱力用戶改變參數(shù)(供熱壓力),其熱控自動系統(tǒng)也能根據(jù)汽輪機變工況原理保持平穩(wěn)調(diào)節(jié),使發(fā)電機功率、供熱汽量及供熱壓力均可在給定上下限之間的指定值運行,并確保有關(guān)參數(shù)滿足機組安全經(jīng)濟設(shè)計規(guī)定。調(diào)整結(jié)果使由低壓導(dǎo)汽管抽出蒸汽量(即供熱蒸汽量)等于或基本等于進入2、3低壓缸減少之蒸汽量。據(jù)此,該N200—12.75/535/535三缸三排汽200MW純凝汽機

8、組,可按上述技術(shù)改造方案,成為“兩用型”熱電聯(lián)產(chǎn)機組。即在不需要供熱時,可以純凝方式發(fā)電,仍保持原有之發(fā)電功率、熱耗率等原設(shè)計之技術(shù)經(jīng)濟指標,而在需要

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