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《自動(dòng)加藥系統(tǒng)在石化行業(yè)鍋爐水處理中的應(yīng)用的論文》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、自動(dòng)加藥系統(tǒng)在石化行業(yè)鍋爐水處理中的應(yīng)用的論文摘要:介紹了由水質(zhì)在線(xiàn)分析儀(如ph表、磷表)與plc和變頻器組成閉環(huán)自動(dòng)控制加藥系統(tǒng)在撫順石油二廠(chǎng)爐內(nèi)協(xié)調(diào)磷酸鹽處理中的應(yīng)用。由在線(xiàn)分析儀、plc、變頻器組成的閉環(huán)控制自動(dòng)加藥系統(tǒng),增強(qiáng)了控制先進(jìn)性和可靠性。此套自動(dòng)加藥系統(tǒng)的投入徹底改變了以前人工加藥不準(zhǔn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失且對(duì)于節(jié)省人力、降低消耗、確保爐水安全、保證水質(zhì)的穩(wěn)定性,產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。關(guān)鍵詞:水質(zhì)在線(xiàn)分析儀;計(jì)量泵;協(xié)調(diào)磷酸鹽處理;閉環(huán)控制0引言當(dāng)今隨著以半導(dǎo)體功率器件為核心的電力電子技術(shù)的發(fā)展和以計(jì)算機(jī)為代表的控制技術(shù)的突飛猛進(jìn),水質(zhì)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀表、變頻器技術(shù)和plc的應(yīng)用
2、已深入到工業(yè)生產(chǎn)和社會(huì)生活的各方面。水質(zhì)在線(xiàn)儀表是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)最直接的檢測(cè)設(shè)備,被稱(chēng)為自動(dòng)化的“眼睛”,其準(zhǔn)確性直接影響到自動(dòng)化控制的精度。變頻技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟,以其明顯節(jié)能效果、高可靠性、較高功率因數(shù)及效率等諸多優(yōu)點(diǎn),成為當(dāng)今電氣拖動(dòng)系統(tǒng)的佼佼者??删幊绦蜻壿嬁刂破?plc),是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的并得到廣泛應(yīng)用的新一代工業(yè)自動(dòng)化控制裝置,它已成為解決自動(dòng)控制問(wèn)題的最有效工具之一,它編程簡(jiǎn)單并且穩(wěn)定可靠越來(lái)越受到人們的重視,plc可以用于各種工業(yè)過(guò)程的閉環(huán)控制。當(dāng)前自動(dòng)加藥系統(tǒng)已廣泛采用plc自動(dòng)控制技術(shù)、變頻調(diào)速技術(shù)取代傳統(tǒng)的直流調(diào)速系統(tǒng)。1我廠(chǎng)投入爐內(nèi)協(xié)調(diào)磷酸鹽自動(dòng)加藥系統(tǒng)的原因及控制目標(biāo)
3、引入原因:由于鍋爐在運(yùn)行中,因凝汽器的滲泄漏和爐水大量蒸發(fā)而引起的爐水鹽分極度濃縮,會(huì)造成爐管積鹽、結(jié)垢。.cOm以前我廠(chǎng)投入的一套手動(dòng)加藥系統(tǒng)每天人員分幾班倒,人工取樣實(shí)驗(yàn)室分析爐水的ph值和磷酸根值,靠人為經(jīng)驗(yàn)配藥后開(kāi)啟手動(dòng)加藥泵加藥。因取樣不及時(shí)、實(shí)驗(yàn)室儀表不準(zhǔn)確、人的素質(zhì)參差不齊等因素造成了系統(tǒng)加藥不理想,該加的時(shí)候不加,不加的時(shí)候又大量加,這樣不僅浪費(fèi)了大量的人力物力,最關(guān)健的是造成了鍋爐設(shè)備腐蝕程度嚴(yán)重加劇。因而我方經(jīng)過(guò)考查研究引入了這套自動(dòng)協(xié)調(diào)磷酸鹽加藥系統(tǒng),該方法要求嚴(yán)格控制ph值和磷酸根值,從而實(shí)現(xiàn)r值(鈉離子的量濃度與磷酸根爐離子的量濃度比)的嚴(yán)格控制以保證協(xié)調(diào)磷酸鹽處理
4、的水質(zhì)工況。協(xié)調(diào)磷酸鹽自動(dòng)加藥系統(tǒng)常采用開(kāi)關(guān)量控制二鈉和三鈉的選擇,加藥泵選用進(jìn)口機(jī)械隔膜計(jì)量泵,使用交流電機(jī)驅(qū)動(dòng)。當(dāng)磷酸鹽超過(guò)給定值時(shí)停泵;當(dāng)磷酸鹽低于給定值時(shí)啟動(dòng)泵??刂颇繕?biāo):自動(dòng)連續(xù)分析爐水磷酸根和ph值,輸出信號(hào)送上位機(jī)系統(tǒng)和plc系統(tǒng),加藥量,根據(jù)水質(zhì)、水量的變化,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)自動(dòng)調(diào)節(jié),達(dá)到最佳處理效果。當(dāng)某泵故障時(shí),備用泵自動(dòng)投入使用,調(diào)節(jié)池液位實(shí)施連鎖,低液位自動(dòng)停泵并報(bào)警。根據(jù)工藝參數(shù)要求自動(dòng)開(kāi)啟二鈉和三鈉藥箱電磁閥加相應(yīng)的藥,低液位時(shí)開(kāi)啟補(bǔ)水閥補(bǔ)除鹽水。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理、匯總、打印,上位機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),plc可脫離上位機(jī)獨(dú)立運(yùn)行。2控制原理自動(dòng)加磷裝置通過(guò)對(duì)爐水自動(dòng)協(xié)調(diào)磷酸鹽處理,控
5、制ph值(9—10ph)和磷酸根值(315mg/1),從而實(shí)現(xiàn)r值(鈉離子的量濃度與磷酸根離子的量濃度之比)的嚴(yán)格控制,以防止機(jī)組運(yùn)行時(shí)雜質(zhì)進(jìn)人鍋爐而引起積鹽結(jié)垢。其控制原理為:通過(guò)汽水取樣盤(pán)的在線(xiàn)磷表和ph表監(jiān)測(cè)爐內(nèi)磷酸根含量和ph值并輸出4—20ma標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)進(jìn)入plc,整個(gè)plc控制系統(tǒng)按用戶(hù)要求實(shí)現(xiàn)pid調(diào)節(jié)功能通過(guò)一系列算法處理(pid)再經(jīng)過(guò)功能模塊輸出4—20ma信號(hào)進(jìn)電控柜內(nèi)變頻器,相應(yīng)控制計(jì)量泵的轉(zhuǎn)速,以便自動(dòng)調(diào)節(jié)計(jì)量泵的輸出流量,調(diào)節(jié)流量范圍為0100%。在plc中配有ad和da模塊,來(lái)自磷表和ph表的420ma信號(hào)經(jīng)plc進(jìn)行pid運(yùn)算后輸出至變頻器控制計(jì)量泵調(diào)節(jié)加藥量。
6、啟動(dòng)備計(jì)量泵時(shí),plc先輸出接點(diǎn)信號(hào)(開(kāi)關(guān)量)到交流接觸器,接通變頻器電源,然后再正常啟動(dòng)泵。此系統(tǒng)最關(guān)鍵的設(shè)備是自動(dòng)化在線(xiàn)分析儀磷表和ph表,它是保證整個(gè)閉環(huán)控制系統(tǒng)可靠運(yùn)行的信號(hào)來(lái)源。在線(xiàn)儀表的測(cè)量值作為反饋,系統(tǒng)中采用pid算法,各系統(tǒng)plc與中控室計(jì)算機(jī)通訊。pid算法如下:u=kp[e(t)fe(t)xdt/t1tdxde(t)/dt]u0u:調(diào)節(jié)器的輸出信號(hào);e(t):調(diào)節(jié)器的偏差信號(hào),它等于測(cè)量值和給定值的之差;kp:調(diào)節(jié)器比例系數(shù);t1:調(diào)節(jié)器的積分時(shí)間;td:調(diào)節(jié)器的微分時(shí)間;u0:輸出補(bǔ)償??刂屏鞒虉D如圖1所示。3控制系統(tǒng)的組成所有測(cè)量數(shù)據(jù)如水位、液位、藥位在中央控制室集
7、中顯示。磷酸鹽協(xié)調(diào)處理控制系統(tǒng)由加拿大hbcontrols公司ph表、磷酸根表;三菱plc控制器;西門(mén)子:6se6440—2ud21變頻器以及電磁閥、加藥泵和電機(jī)等組成,如圖2所示。plc控制器根據(jù)ph值和磷酸根值計(jì)算出r值,由r值確定加藥的品種,去控制磁閥的開(kāi)啟和關(guān)閉;磷酸根值作為系統(tǒng)的給定值。控制系統(tǒng)的等效框圖如圖3所示。圖3中e(s)為系統(tǒng)誤差,u(s)為中間函數(shù)。4控制算法在協(xié)調(diào)磷酸鹽控制系統(tǒng)中,系統(tǒng)