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《降低宣鋼燒結(jié)礦返礦率的攻關(guān)實踐》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、2011年全國煉鐵低碳技術(shù)研討會論文集降低燒結(jié)礦返礦率攻關(guān)實踐裴生謙(河北鋼鐵集團宣鋼公司技術(shù)中心,河北省宣化區(qū),075100)摘要:近幾年宣鋼燒結(jié)礦返礦率一直高于行業(yè)平均水平,造成燒結(jié)能耗和加工成本的增加。為降低返礦率,公司采取改善燒結(jié)礦原料質(zhì)量,優(yōu)化原料結(jié)構(gòu),加強成品篩分及高爐槽下篩分管理,提高料層厚度,增加壓料裝置,返礦回用煉鋼等一系列攻關(guān)措施,不到半年的時間使燒結(jié)礦返礦率降低至12.8%,降低了3.64個百分點,達到了預(yù)期的攻關(guān)目標。關(guān)鍵詞:燒結(jié)礦;返礦率;攻關(guān)中圖分類號:TF046.1文獻標識碼:A文獻標識
2、碼1前言根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策要求,為進一步淘汰落后設(shè)備,節(jié)能減排,宣鋼兩年來逐步淘汰了小燒結(jié)機,并于2008年3月、2010年4月相繼建成投產(chǎn)了兩臺360m2燒結(jié)機。但由于各種原因,近幾年宣鋼燒結(jié)礦返礦率高于行業(yè)平均水平,且與河北鋼鐵集團內(nèi)的唐鋼、邯鋼對標,存在較大差距(見表1)。表1宣鋼燒結(jié)礦返礦率與行業(yè)比較%時間行業(yè)平均水平唐鋼邯鋼宣鋼200814.459.818.8215.48200913.819.9710.0215.322010.1~1013.579.369.5515.20作者簡介:裴生謙(1969-7),男,碩
3、士研究生,高級工程師;E-mail:peishengqian@163.com返礦率高,一方面會造成入爐燒結(jié)礦的減少,生鐵成本的升高;另一方面返礦回到燒結(jié),造成燒結(jié)能耗和加工成本的增加。因此,為降低燒結(jié)礦返礦率,確保成本挖潛目標的完成,宣鋼公司成立了由技術(shù)中心牽頭的攻關(guān)小組,從改善燒結(jié)礦原料質(zhì)量、優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)、改善工藝操作及參數(shù)等方面入手開展工作,在不到半年的時間內(nèi)燒結(jié)礦返礦率有較為明顯的降低[1-2]。2宣鋼燒結(jié)礦返礦率高的原因分析2.1供料路由長,落差大,摔打次數(shù)多宣鋼360m2燒結(jié)機成品礦供到高爐,途徑9條皮帶,
4、皮帶落差36.6米。通過考察,邯鋼360m2燒結(jié)機供到高爐途徑6條皮帶,皮帶落差21米,宣鋼較邯鋼落差高15.6米。實驗室進行落下試驗表明:平均每米落差將造成-5mm粒級的燒結(jié)礦返礦量增加0.11個百分點,對于36.6米的皮帶落差,-5mm粒級的燒結(jié)礦返礦量增加4.03個百分點;同樣在生產(chǎn)實踐中,宣鋼燒結(jié)礦從成品輸出至高爐槽下,-5mm含量增加了4個百分點,比較可知,由于落差大造成返礦的增加,宣鋼較邯鋼高1.7%。因此,燒結(jié)礦供料路由長,落差大,摔打次數(shù)多,造成燒結(jié)礦含粉率升高,燒結(jié)礦返礦率必然增加。2.2原料條件影
5、響宣鋼燒結(jié)生產(chǎn)所用的國內(nèi)精粉為當(dāng)?shù)匕胱匀坌跃?,在燒結(jié)中所占配比約為25%,當(dāng)?shù)匕胱匀劬鄣?2011年全國煉鐵低碳技術(shù)研討會論文集TiO2、MgO、Al2O3含量相對較高,具體分析如下表2:表2當(dāng)?shù)匕胱匀劬刍瘜W(xué)分析%Table2Chemicalanalysisofhalfself-fluxingfine%TFeSiO2CaOMgOAl2O3TiO263.14.81.51.981.62.2通過燒結(jié)杯試驗研究,當(dāng)?shù)鼐叟浔忍岣?%,成品率降低0.9%。這主要與精粉的TiO2、MgO、Al2O3含量有關(guān),TiO2含量高
6、時,燒結(jié)時易形成脆性大的鈣鈦礦,當(dāng)燒結(jié)礦TiO2含量大于0.7%時,隨著其含量的增加,燒結(jié)礦強度呈下降趨勢,抗摔打性能差;精粉中Al2O3含量高,燒結(jié)混合料的熔點升高,液相量減少,影響燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度和成品率;MgO熔點高,在燒結(jié)過程中不易產(chǎn)生固相反應(yīng),容易進入磁鐵礦晶格中,占據(jù)磁鐵礦晶格中Fe2+空位,形成(Fe,Mg)·Fe2O3,降低強度較高的鐵酸鈣含量,影響燒結(jié)礦強度[3-4]。宣鋼所用進口粉以巴西粉、澳粉為主,大部分為貿(mào)易礦,貨源不穩(wěn)定,且品種雜,造成鋪制鐵混料堆頻繁切換原料結(jié)構(gòu),很難在一個階段維持相同的原料
7、結(jié)構(gòu),從而影響燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定。因此,原料條件偏差,進口粉結(jié)構(gòu)的不穩(wěn)定是燒結(jié)礦返礦率偏高的又一原因。2.3自循環(huán)返礦率低通過對標,唐鋼自循環(huán)返礦率為34%,其中+5mm的粒級占25%;邯鋼自循環(huán)返礦率為27%,其中+5mm的粒級占30%;宣鋼自循環(huán)返礦率為18%,其中+5mm的粒級占24%。通過比較發(fā)現(xiàn),唐鋼、邯鋼小粒級燒結(jié)礦提前在成品篩出而進入自循環(huán)返礦,使得進入高爐槽下返礦的量減小,而宣鋼自循環(huán)返礦率低,進入高爐槽下的返礦相應(yīng)提高。3改進措施3.1改善原料質(zhì)量、進一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)針對宣鋼進口粉種類多,品種雜的特點
8、,嚴格制定進廠標準,強化過程管理:①杜絕劣質(zhì)礦采購進廠(劣質(zhì)礦是指含多種有害雜質(zhì),影響高爐冶煉的礦石);②PB粉、揚迪粉、巴西礦,作為宣鋼燒結(jié)使用進口粉的大宗料,SiO2含量要求小于4.5%,配比穩(wěn)定率、用量保證率需達到90%以上;③巴西高品質(zhì)粉,如巴卡粉、巴西精粉,SiO2在2%以下,同時要求各種進口粉Al2O3<2.3%。為在資源量保證率較