熔模鑄造不銹鋼鑄件氣孔缺陷的解決

熔模鑄造不銹鋼鑄件氣孔缺陷的解決

ID:12281861

大小:1.17 MB

頁數(shù):4頁

時(shí)間:2018-07-16

熔模鑄造不銹鋼鑄件氣孔缺陷的解決_第1頁
熔模鑄造不銹鋼鑄件氣孔缺陷的解決_第2頁
熔模鑄造不銹鋼鑄件氣孔缺陷的解決_第3頁
熔模鑄造不銹鋼鑄件氣孔缺陷的解決_第4頁
資源描述:

《熔模鑄造不銹鋼鑄件氣孔缺陷的解決》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、熔模鑄造不銹鋼鑄件縮氣孔缺陷的消除王啟蘭(福建鐵王精密鑄造有限公司)摘要:分析了由電焙燒爐焙燒型殼產(chǎn)生的氣孔的原因,并提出了相應(yīng)的解決措施。通過更改澆注系統(tǒng)和鑄件組樹的位置,配合增加焙燒爐內(nèi)硅碳棒的數(shù)量以及改變測溫管的位置。有效的解決了因電爐的焙燒不足產(chǎn)生的氣孔缺陷。關(guān)鍵詞:電爐;閥門;氣孔我廠是長期生產(chǎn)不銹鋼五金標(biāo)件,主要用于連接流體的球閥、管件。鑄件要求氣密性檢測,鑄件不得有氣孔、縮孔、縮松缺陷存在。在生產(chǎn)中鑄件的廢品率都控制在1.2%左右。2010年4月由重油焙燒爐改為電焙燒爐一個(gè)月后,大批量的鑄件澆口根部出現(xiàn)縮氣孔。廢品率從1.2%上升到了12%。大大提高了品質(zhì)

2、失效成本,對企業(yè)造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失,為此采取了一系列的措施,使廢品得到了有效地控控制。本文選擇了其中的一項(xiàng)一片式球閥鑄件進(jìn)行了分析。1、鑄件的結(jié)構(gòu)及原工藝方案澆注系統(tǒng)鑄件內(nèi)孔為1″的一片式球閥,材質(zhì)為304、316,為出口精密件,尺寸及質(zhì)量表面要求嚴(yán)格。采用硅溶膠熔模生產(chǎn)工藝,型殼厚度為4-7mm,電爐焙燒,焙燒溫度為1050℃,澆注溫度1580℃。原工藝如圖一。內(nèi)澆口鑄件圖一:原工藝組樹方案2存在的問題及原因分析2.1存在的問題2010年四月,由原來的重油焙燒爐改用電焙燒爐后一個(gè)月,鑄件出現(xiàn)了大量的氣孔,缺陷部位很有規(guī)律性,都在澆口根部壁厚處呈直徑2-10mm孔洞狀

3、,嚴(yán)重的已經(jīng)穿通了壁厚。在澆注系統(tǒng)上表現(xiàn)在最下方,鑄件最密集的地方。如圖二所示。澆注系統(tǒng)縮孔位置鑄件縮孔位置圖二鑄件及澆注系統(tǒng)氣孔位置及形貌2.2)原因分析如圖二所示鑄件缺陷都產(chǎn)生在澆口根部壁厚處呈直徑2-10mm孔洞狀。判定為縮氣孔,鑄件產(chǎn)生縮氣孔的原因:1、澆注時(shí)合金液澆不足,鑄件凝固時(shí)收縮得不到合金液的補(bǔ)充情況下才會(huì)產(chǎn)生這樣的不良。2、型殼焙燒不透,澆注時(shí)合金液含有大量氣,鑄件凝固前未能溢出。氣集結(jié)在厚大處,產(chǎn)生氣孔。3、澆注太快,鑄件型腔里的氣來不及排出。鑄件的原組樹方案中內(nèi)澆口大于了橫澆道,形成了半開放式的澆注系統(tǒng),靜壓力小于80mm。由于長期生產(chǎn)中都是此組樹

4、方案,不做更改。2.3)根據(jù)分析的原因制定更改方案1、更改大爐車間的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),將原來規(guī)定的澆口杯澆注五分滿改為八分滿。如圖所示:圖三2、提高焙燒溫度及澆注溫度,焙燒溫度由原來1050℃提高到1200℃。3、延長澆注的時(shí)間。2、4)根據(jù)制定的方案試做,試做結(jié)果如下表缺陷沒有得到改善。各方案試做對比表試做方法焙澆/澆注(溫度)澆注速度試做總數(shù)(件)縮氣孔(件)縮氣孔率組樹方案不變,在模頭的下排上方加兩個(gè)排氣塊,澆注八分滿。1200/1580(焙燒90分鐘)>14S60915%組樹方案不變1200/1580(焙燒90分鐘)>14S1803218%組樹方案不變1200/1580

5、(焙燒45分)8-10S2004623%組樹方案不變1200/1580(焙燒45分)14-16S20046(較輕微)23%3調(diào)整思路,重新分析原因及制定解決措施3.1)調(diào)整思路,重新分析原因在提高焙燒溫度及焙燒時(shí)間缺陷得不到改善,重新分析原因。產(chǎn)生孔洞,說明殼模及鋼水里有大量的氣體在鑄件凝固前沒有溢出。對產(chǎn)生縮氣孔的澆注系統(tǒng)進(jìn)行觀察,縮氣孔都是產(chǎn)生在底部,鑄件最密集的地方,型殼做完未層后都形成一個(gè)整體了。澆注時(shí)的焙燒爐門打開時(shí)澆口杯里有氣體溢出。用紅外線測溫儀對焙燒爐爐膛進(jìn)行測溫,實(shí)際溫度與電表顯示溫度相差100多度,測溫管安放在硅碳棒的上方,正是溫度最高的地方,電表顯

6、示的溫度不是實(shí)際溫度。由于對電爐的不了解,只是認(rèn)為電爐的焙燒升溫快,殼模焙燒快,燒得透。夠買的電爐只在爐壁兩側(cè)各安了三根硅碳棒。其實(shí)電焙燒爐硅碳棒發(fā)熱,是逐層加熱,熱是由外向里輻射加熱。在很短的時(shí)間內(nèi)很難使放在爐堂中間的型殼燒透。型殼焙燒不透,透氣性不好。電焙燒爐在焙燒時(shí)爐膛是封閉的,型殼澆口杯朝下,型殼型腔內(nèi)形成封閉的空間,型殼內(nèi)殘留蠟燃燒的氣體不能排出來,叉殼澆注時(shí)間很短,型腔里的氣很難通過型殼及排氣孔排出,集結(jié)在熱結(jié)處,產(chǎn)生張力,因此,鋼液難以充型而形成縮氣孔。3.2)解決措施3.2.1提高焙燒爐燒結(jié)性能為了使焙燒爐的溫度提高,型殼焙澆時(shí)受熱均勻。增加硅碳棒的數(shù)量

7、,在爐底增加了三根硅碳棒,改變了測溫管的位置,由原來兩側(cè)熱力集中的地方改在爐后門,使電表顯示的溫度更準(zhǔn)確。提高了焙燒溫度,由原來的1050℃提高到1200℃。3.2.2)更改組樹方案采用豎澆注系統(tǒng),加大了靜壓力,使鑄件在短時(shí)間里平穩(wěn)充型,提高鋼液的充型能力。將鑄件由原來的堅(jiān)組改為平組,加寬蠟組之間的間距。加寬豎澆道與內(nèi)澆口的截面積形成順序凝固。如圖四所示澆注系統(tǒng)鑄件圖四(更改后組樹方案)4、結(jié)論;通過:1)更改組樹方案;2)增加焙燒爐的硅碳棒的數(shù)量和進(jìn)行合理的分布,提高了電焙燒爐的燒結(jié)性能;3)提高焙燒溫度,顯著減少了鑄件的縮氣孔。并且,

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文

此文檔下載收益歸作者所有

當(dāng)前文檔最多預(yù)覽五頁,下載文檔查看全文
溫馨提示:
1. 部分包含數(shù)學(xué)公式或PPT動(dòng)畫的文件,查看預(yù)覽時(shí)可能會(huì)顯示錯(cuò)亂或異常,文件下載后無此問題,請放心下載。
2. 本文檔由用戶上傳,版權(quán)歸屬用戶,天天文庫負(fù)責(zé)整理代發(fā)布。如果您對本文檔版權(quán)有爭議請及時(shí)聯(lián)系客服。
3. 下載前請仔細(xì)閱讀文檔內(nèi)容,確認(rèn)文檔內(nèi)容符合您的需求后進(jìn)行下載,若出現(xiàn)內(nèi)容與標(biāo)題不符可向本站投訴處理。
4. 下載文檔時(shí)可能由于網(wǎng)絡(luò)波動(dòng)等原因無法下載或下載錯(cuò)誤,付費(fèi)完成后未能成功下載的用戶請聯(lián)系客服處理。