高壓電動機保護(hù)誤動原因分析

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1、高壓電動機保護(hù)誤動原因分析??Z?H?Y???某煉油廠的主風(fēng)機是一臺生產(chǎn)中最關(guān)鍵的設(shè)備,由一臺異步電動機拖動。電動機型號為YKOS2500-2,主要參數(shù)為10kV、2500kW。繼電保護(hù)設(shè)計裝設(shè)了過負(fù)荷保護(hù)、縱聯(lián)差動保護(hù)、低電壓保護(hù)、接地保護(hù)、機組聯(lián)鎖保護(hù)等。在安裝調(diào)試工作中曾出現(xiàn)差動保護(hù)誤動作,過負(fù)荷誤動作、自行起動等故障,下面分別分析介紹。1、控制保護(hù)原理???該機的實際接線,見圖1(圖中對實際圖進(jìn)行了簡化,僅畫出重要的有關(guān)部分)。???一次線路中斷路器用ZN28-1000/10型手車型真空開關(guān),安裝在高壓室,由現(xiàn)場操作工通過按鈕SB1、SB2控制。???控制部分也

2、安裝在高壓室,采用220V直流電源。???動作原理:按SB1,合閘線圈CL(H)得電,斷路器合閘,按SB2跳閘線圈CL(F)得電,斷路器分閘。指示燈HG既作分閘指示,又可監(jiān)視合閘回路是否正常,HR既作合閘指示,又可監(jiān)視分閘回路是否正常。K0是防跳繼電器,防止合閘后有故障而按鈕SB1未松開時重復(fù)合閘。CLK是小車式真空斷路器本身的機械閉鎖行程開關(guān),防止在合閘位置搖出斷路器小車。K2由安裝在PT柜中的低電壓繼電器觸點(已經(jīng)過時間繼電器延遲)控制,K3由主風(fēng)機機組故障(如低油壓)觸點控制,均直接作用于跳閘。???差動保護(hù)KA5、KA6觸頭,通過繼電器K出口跳閘,K兩端并一個電

3、阻起增大信號回路電流作用,保證電流信號繼電器K4可靠動作,接地繼電器觸點K7通過連接片可以切換成信號或跳閘。???過負(fù)荷保護(hù)通過時間繼電器KT實現(xiàn)帶時限動作于跳閘。2、繼電保護(hù)裝置的調(diào)試及故障排除???繼保裝置在安裝后的調(diào)試中曾出現(xiàn)差動、過負(fù)荷誤動等故障,控制回路也出現(xiàn)電動機手動停機后又自動起動等故障,下面分別予以分析。2?.1、差動保護(hù)誤動作???差動用保護(hù)電流互感器TA2a、TA2c、TA4a、TA4c均為LZX-10型,0.5級/D級,電流變比為400/5,D級是差動保護(hù)專用。其中TA4安裝在電動機現(xiàn)場,TA2安裝在高壓控制室,兩者相距240m。差動繼電器動作電流

4、整定值為2.7A。第一次起動時,差動迅速保護(hù)動作而跳閘。經(jīng)過分析原因,認(rèn)為電流互感器的極性接錯的可能性較大,經(jīng)查果然是極性問題,系裝在現(xiàn)場(電動機基礎(chǔ)小間)的電流互感?器TA4a二次極性接反,造成正常時差動繼電器中存在電流流過動作。將其改為正確接線后,為了調(diào)試方便,確認(rèn)電機沒有異常后,取消差動保護(hù),再次起動電機,電動機起動成功。但電機起動期間,“差動回路斷線”信號還是不能復(fù)位,起動完后,又可以復(fù)位。差動斷線電流繼電器KA1的整定電流為0.5A。說明起動時回路有大于0.5A的差電流流過。而差動斷線只發(fā)預(yù)告信號,不會使回路跳閘。此次起動是取消差動保護(hù)起動的,這樣就不能滿足電

5、動機?保護(hù)要求?;芈反嬖诓铍娏魇强隙ǖ模@個差流從那里來?停機后經(jīng)過仔細(xì)檢查,確認(rèn)實際接線完全符合設(shè)計要求極性也正確,將差動回路連接恢復(fù),投入差動保護(hù),再次起動,差動瞬間跳閘,這究竟是什么原因呢?從原理圖上看沒問題,安裝接線方面的問題已排除,是不應(yīng)該出現(xiàn)這種現(xiàn)象的。???經(jīng)過進(jìn)一步分析,問題的根本原因是電流互感器二次負(fù)載阻抗大小不平衡且都超過額定負(fù)載。???我們知道,LZX-10,400/5,D級電流互感器的額定二次負(fù)荷在cosΦ=0.8時,只有0.6Ω,超出此范圍就不準(zhǔn)確。???這種互感器10%誤差時的電流倍數(shù)曲線見圖2?。???由圖2可知,二次負(fù)荷只有在0.6Ω以內(nèi)

6、,10%的誤差時,電流倍數(shù)才有15倍。???高壓室到現(xiàn)場電機的距離達(dá)240m。選用的控制電纜為2.5mm2的銅芯線,通過計算線路的電阻:???R1=2×ρL/S=2×0.0175×240÷2.5=3.36Ω。???電流互感器二次線圈所串聯(lián)的負(fù)荷有儀表、繼電器的阻抗、導(dǎo)線電阻以及接觸電阻等阻抗,實測發(fā)現(xiàn)電阻已達(dá)4Ω,從圖2可以看出,10%誤差時只允許4倍電流,而電動機的起動電流就有6倍。???電流互感器負(fù)荷超過銘牌規(guī)定的阻抗值較多,引起了保護(hù)誤動作。這說明二次回路阻抗的大小很重要。我廠實際情況是電流互感器2TAa、2TAc與差動繼電器KA5、KA6及KA1均裝于高壓室。T

7、A2a、TA2c的二次到差動繼電器的距離很短,只有3米左右。此回路電阻:R2=2×ρL/S=2×0.0175×3÷2.5=0.042Ω。???此值只有R1的八十分之一大。電動機的額定電流為166A,起動電流為額定電流的6倍,則二次瞬時電流可達(dá)166×6/80=12.45A。串入差動繼電器的阻抗相差太大,流經(jīng)差動繼電器的電流差值也大。故起動時,差動保護(hù)跳閘。為了解決這個問題,將本來在控制室的電流互感?器公共接地端改至現(xiàn)場電機基礎(chǔ)小間內(nèi)接地,使兩條線路阻抗?基本平衡。再次起動,起動成功。???由于該方法加大了線路電阻,差流雖然減少,不發(fā)生誤動

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