鍋爐飛灰含碳量偏高的原因及處理管理

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1、鍋爐飛灰含碳量偏高的原因及處理管理1、前言  呂四港電廠#1、2、3、4爐是哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)制造,由三菱重工業(yè)株式會(huì)社提供技術(shù)支持的超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流鍋爐。鍋爐是單爐膛、結(jié)構(gòu),爐膛尺寸(寬,深,高)19.268/19.230/19.453。設(shè)計(jì)煤種神府東勝煤,燃燒器采用擺動(dòng)式上下濃淡分離直流燃燒器,分六層布置,四墻切圓燃燒。制粉系統(tǒng)采用中速磨正壓直吹式?! ?、飛灰含碳量主要影響因素  根據(jù)燃燒理論和實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)得出,引起飛灰含碳量偏高的主要因素有以下幾個(gè)方面:燃燒時(shí)爐內(nèi)氧量不足;煤粉細(xì)度不合適;配風(fēng)方式不合

2、理;燃煤品質(zhì);燃燒時(shí)間。這幾個(gè)因素相互影響互相制約。為了找出一個(gè)合適的工況來指導(dǎo)運(yùn)行,我們對這幾個(gè)因素一一加以分析。  2.1煙氣氧量  煤粉隨著熱一次風(fēng)進(jìn)入爐膛后,一方面由于卷吸高溫?zé)煔獾膶α骷訜嶙饔靡约案邷鼗鹧婧蜖t壁的輻射作用,使煤粉很快著火燃燒,初始時(shí)由于氧氣充足,燃燒速度由化學(xué)反應(yīng)控制,到燃燒后期,由于氧氣不充足,燃燒速度由氧氣的混合速度控制。在缺氧狀態(tài)下,碳粒發(fā)生不完全氧化反應(yīng)和還原反應(yīng),造成碳粒不完全燃燒,加大了不完全燃燒熱損失。因此,保證一定的過量空氣系數(shù)是必需的。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),此系數(shù)應(yīng)在1.15~1.3之間,折算成

3、煙氣氧量是2.6~5。  呂四港電廠#1、2、3、4爐設(shè)計(jì)煙氣氧量為3~5,但由于實(shí)際燃用煤種和設(shè)計(jì)煤種有差別,因此為了保證安全,氧量一般被取下限。為了摸清具體情況,不同工況下我們作了變氧量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如下:  不同負(fù)荷不同氧量下的飛灰指標(biāo)  氧量 400MW 500MW 600MW  4%  7.0  6.7  8  5%  5.0  5.5  6.2  6%  4.8  5.8  4.1  通過試驗(yàn),我們找出了每臺(tái)爐的最佳氧量。并在實(shí)際運(yùn)行中按照負(fù)荷曲線進(jìn)行調(diào)整?! ?.2煤粉細(xì)度  在鍋爐煤粉燃燒中,對流熱交換強(qiáng)度和氧

4、氣向粉粒表面的擴(kuò)散強(qiáng)工與顆粒直徑大小成反比,所以盡管細(xì)煤粉顆粒使紊流交換強(qiáng)度降低,可是,分子擴(kuò)散交換及對流交換強(qiáng)度增強(qiáng),煤粉單位重量的表面積大大增加,有利于煤粉的著火、混合與燃燼。有試驗(yàn)表明,煤粉燃燼時(shí)間與顆粒初始直徑的1~2次方成正比。即T=K×δ1~2其中K為常數(shù)值。但是,隨著煤粉細(xì)度的提高,制粉單耗也是呈指數(shù)級上升,而且煤粉細(xì)度的提高還會(huì)引起爐膛出口溫度升高。因此如何在兩者之間找到最小值是試驗(yàn)的目的。通過對各煤種試驗(yàn)以及在1號(hào)爐上的實(shí)踐,可以得出最經(jīng)濟(jì)煤粉細(xì)度經(jīng)驗(yàn)公式如下:R90=5+0.6(100-Ayz)÷100×V

5、r;Ayz=100×Ay÷Qdwr?! 90為篩孔寬度90微米的篩子篩選的煤粉?! y――應(yīng)用基下的灰分?! r――可燃基下的揮發(fā)分?! dwr――煤粉的低位發(fā)熱量?! “瓷鲜剿愠龅拿悍奂?xì)度再作修正后即為最經(jīng)濟(jì)煤粉細(xì)度?! 嗡母垭姀S#1、2、3、4爐設(shè)計(jì)煤種神府東勝煤,由于其揮發(fā)分為36.44%,故煤粉細(xì)度采用了較大值為14~18%。實(shí)際煤種比設(shè)計(jì)煤種差,通過計(jì)算,提高旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速,調(diào)整煤粉細(xì)度為10~14%。調(diào)整前后試驗(yàn)結(jié)果比較如下:  煤粉細(xì)度 6%  12% 18%  飛灰Cfh 1.7% 3.5% 10% 

6、 2.3配風(fēng)方式  呂四港電廠#1、2、3、4號(hào)爐都采用四墻切圓燃燒技術(shù),每只角風(fēng)口布置相同,具體如下:  在實(shí)際運(yùn)行中,如果沒有油槍運(yùn)行,油槍層即隨二次風(fēng)邏輯開關(guān)擋板。燃燒器層隨燃料風(fēng)邏輯開關(guān)擋板。煤粉在爐內(nèi)燃燒過程大致分為著火、燃燒、燃燼三個(gè)階段,在著火階段即是加熱一次風(fēng)和煤粉;燃燒階段即是二次風(fēng)混入,煤粉和氧氣劇烈反應(yīng)階段;燃燼階段即是碳粒燃燒階段,配風(fēng)即是二次風(fēng)如何混合的方式,二次風(fēng)混入早了,即增加了著火所需熱量,延遲了著火時(shí)間,混入遲了,造成缺氧燃燒,減少了燃燼時(shí)間,同時(shí)二次風(fēng)的混入時(shí)間問題還會(huì)對NOx的大小產(chǎn)生直接

7、影響。  呂四港電廠剛投運(yùn)時(shí),由于忽視了輔助風(fēng)擋板的作用,結(jié)果擋板開度處于混亂狀態(tài),爐內(nèi)燃燒切圓無法形成。飛灰含碳量大得驚人,最高達(dá)到11%。后來在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視下規(guī)定了擋板的調(diào)整范圍。在此基礎(chǔ)上,我們運(yùn)行中進(jìn)行了各種配風(fēng)試驗(yàn),試驗(yàn)包括擋板全開、正寶塔、束腰、倒寶塔等方式。從試驗(yàn)結(jié)果中得到了各種煤質(zhì)的最佳配風(fēng)方式。飛灰含碳量也下降到5%以下,下降幅度達(dá)到55%?! ≌龑毸滹L(fēng)就是將下幾層二次風(fēng)擋板開度大于上幾層二次風(fēng)擋板開度。倒寶塔配風(fēng)反而行之。束腰配風(fēng)就是將上、下二次風(fēng)擋板開度大于中間的二次風(fēng)擋板開度?! ?.4燃煤品質(zhì)  

8、鍋爐燃燒的好壞,很大程度上取決于燃煤品質(zhì),我們這里只討論幾個(gè)重要指標(biāo),從中可以看出對燃燒的影響,即  燃料著火特性判別指數(shù)和燃料燃燼判別指數(shù)。  燃料著火特性判別指數(shù)可以用應(yīng)用基揮發(fā)分來判別:  Vy――應(yīng)用基揮發(fā)分?! r――可燃基揮發(fā)分?! y――應(yīng)用基灰分  Wy―

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