礦井主運輸膠帶機撕斷帶原因分析及預防措施

礦井主運輸膠帶機撕斷帶原因分析及預防措施

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1、礦井主運輸膠帶機撕斷帶原因分析及預防措施摘要:文章根據(jù)典型事例來分析礦井主運輸膠帶機撕斷帶的原因,介紹如何從膠帶機設(shè)備、保護的安裝和運輸系統(tǒng)日常管理方面采取綜合措施,來預防撕斷帶故障的發(fā)生。關(guān)鍵詞:防撕斷帶;保護;安裝;標準管理隨著現(xiàn)代化高產(chǎn)高效礦井不斷建設(shè),礦井的開采強度和機械化水平也在不斷提高,高強度鋼絲繩輸送帶已其具有拉伸強度大、礦沖擊好,壽命長、使用伸長率小、成槽率好、耐曲撓性好、適于長距離大運距高速度輸送物料等優(yōu)點,越來越多的被用于礦井主運輸系統(tǒng)上,隨之而來的撕帶、斷帶事故也在不斷增多

2、,給煤炭企業(yè)帶來非常巨大的直接和間接損失。隨著膠帶機撕斷帶事故的不斷發(fā)生,人們認真總結(jié)經(jīng)驗,分析事故發(fā)生的原因,不斷提高皮帶保護的安裝標準,彌補管理運輸系統(tǒng)管理上的漏洞,逐步降低撕斷帶事故發(fā)生的概率。文章挑選了三個典型的撕斷帶事故的案例,以此為引子,分析總結(jié)了撕斷帶事故發(fā)生的主要原因,歸納了膠帶機設(shè)備、皮帶保護安裝和運輸系統(tǒng)日常管理方面采取的各項措施,僅供相關(guān)人員參考。1事故案例分析1.1案例一:大塊矸石在出料口卡阻造成的撕帶事故(1)時間:2008年2月15日。(2)地點:某某礦大巷膠帶機1#

3、煤倉處。(3)事故經(jīng)過:2月15日15時左右,運轉(zhuǎn)隊人員發(fā)現(xiàn)1#煤倉給煤機膠帶機導料槽響聲異常,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)一大塊矸石卡在給煤機下方(寬650毫米X長850毫米X厚200毫米,來源于綜采工作面,該工作面距底板高2.2m處有一層500毫米厚的高灰煤),造成大巷膠帶機帶面縱向撕裂長度159米,累計影響生產(chǎn)14.4小時。(4)原因分析:a.該礦主運系統(tǒng)不完善,在綜采工作面有矸石(高灰煤)的情況下,沒有在煤倉上口及時安裝破碎機,導致大塊矸石卡住導料槽造成撕帶。b.給煤機導料槽設(shè)計高度不合理,上蓋板距離帶面

4、的高度為650mm。當煤流中有大于650mm的大塊煤或奸石時,導料槽處容易發(fā)生卡阻現(xiàn)象。c.落料點緩沖床的緩沖條間隙大于20mm,矸石穿破膠帶后插入縫隙內(nèi),造成撕帶。1.2案例二:鐵器隨煤流進入主運系統(tǒng)造成撕帶事故(1)時間:2004年11月6日。(2)地點:某某礦大巷膠帶機機頭溜槽處。(3)事故經(jīng)過:11月6日凌晨,在機頭看護卸載滾筒的崗位工聽到巨響,接著聞到煙味,觀察發(fā)現(xiàn)漏斗下的大巷膠帶機出現(xiàn)火花并冒煙,檢查發(fā)現(xiàn)一根長約1200mm的6#槽鋼將帶面縱撕492米,影響生產(chǎn)76小時。(4)原因分

5、析:a.在焊接機頭溜槽時,為便于施工人員施工,在溜槽內(nèi)點焊住兩根槽鋼,在皮帶正常運轉(zhuǎn)時忘記取下該槽鋼,槽鋼被煤流砸落后劃破帶面,造成撕帶。b.膠帶機運行前施工人員未對現(xiàn)場進行檢查和清理,導致點焊的槽鋼遺留在溜槽內(nèi)。c.漏煤斗沒有緩沖功能,煤流直接落到大巷膠帶機帶面上,造成槽鋼穿透膠帶。1.3案例三:帶面損傷漏鋼絲、保護不動作造成撕帶事故(1)時間:2006年10月21日。(2)地點:某某礦西主運大巷膠帶機。(3)事故經(jīng)過:21日2:10,膠帶撕裂點運行到中驅(qū)(距機頭2300米)卸載滾筒時,第一道

6、緊貼滾筒膠面的清掃器,將帶面中部鉆出膠面和防縱撕網(wǎng)的鋼絲繩頭掛住21根(寬度200mm)開始撕裂。崗位工脫崗和防撕裂保護未動作,中驅(qū)未采取任何措施,直到撕裂端進入機頭,崗位工發(fā)現(xiàn)后,急停膠帶機,才終止撕裂。造成撕帶長度2300米。后組織更換帶面,累計影響生產(chǎn)138.5小時。1.3.4原因分析:(1)帶面損傷漏鋼絲繩,鋼絲繩掛到清掃器上,造成撕帶。(2)崗位工脫崗。(3)防撕裂保護甩掉,無法正常工作。(4)中部驅(qū)動卸載滾筒落料點聚胺脂清掃器設(shè)置不合理。以上三個案例是較典型的撕斷帶事故,事故原因分析

7、中有設(shè)備、皮帶保護安裝的問題,也有管理上的漏洞。在膠帶輸送機實際運行中,每次撕斷帶事故的原因也不盡相同,有的是因為單一原因?qū)е滤簲鄮?,有的則是多種原因?qū)е?,除去上面典型案例中提到的撕斷帶原因,導致事故發(fā)生的原因還包括:緩沖裝置安裝不合理、帶面損傷、滾筒斷軸或筒皮開焊、除鐵器磁力不足、堆煤、大塊異物卷入滾筒、接頭硫化質(zhì)量差、皮帶打滑跑偏、張力不穩(wěn)定等。2預防撕斷帶措施針對各種撕斷帶事故發(fā)生的原因,不斷在保護管理、漏煤斗及導料槽、緩沖裝置、鐵器管理、大塊物料及矸石管理、帶面及滾筒管理等方面進行改進,

8、形成較為有效的預防撕斷帶的綜合管理措施。2.1膠帶機保護安裝標準主運輸膠帶機必須安裝跑偏、煙霧報警、超溫自動灑水、防滑、堆煤、張力、防撕裂、拉線急停、連鎖等保護裝置。至少安裝一處防止打滑的保護裝置,宜由速度傳感器作為主要保護元件,要求安裝在主驅(qū)滾筒后5m左右,防滑保護托輥自然防止在底皮帶,當運行速度彡額定速度50%,或者運行速度>額定速度110%時,連續(xù)2s速度保護,額定速度50%當探頭檢測到煙霧濃度在連續(xù)3s內(nèi)>0.1mg/m3時保護動作,中止帶式輸送機運行,同時啟動自動灑水裝置,灑水降溫。每

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