淮北選煤廠桃園分廠原煤系統(tǒng)的綜合改造

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1、淮北選煤廠桃園分廠原煤系統(tǒng)的綜合改造  摘要:文章通過對淮北選煤廠桃園分廠原煤系統(tǒng)給煤點翻板、原煤皮帶分煤器下料溜槽的改造,以及原煤分級篩孔尺寸的動態(tài)調(diào)整,優(yōu)化了原煤配比及分級作業(yè),達到了穩(wěn)定動力煤產(chǎn)品質(zhì)量、降低煤泥產(chǎn)率、減少材料消耗的目的?! £P(guān)鍵詞:綜合改造;原煤分級;動態(tài)調(diào)整;降低煤泥產(chǎn)率  1概述  淮北選煤廠桃園分廠是一座礦井型動力煤選煤廠,入洗桃園礦的原煤,年處理能力為150MT/a。其主要流程為:毛煤破碎篩分-原料煤分級-無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選-煤泥重介分選-尾煤濃縮壓濾。原煤經(jīng)過破碎、篩分、洗選按照一定的科學(xué)比例進行摻配,加工出合格的煤產(chǎn)品,使煤質(zhì)

2、更加穩(wěn)定,提高燃燒效率,從而滿足用戶的要求,其動力煤灰分要求為28-30%。  2主要配洗流程  該廠原煤倉下有四臺給煤機,可往廠房和原煤系統(tǒng)分別供煤,給煤機可以調(diào)節(jié)倉下溜槽的插板,以調(diào)整往原煤和廠房的供煤比例。在生產(chǎn)中,原煤經(jīng)201#皮帶轉(zhuǎn)載進入篩分車間,再經(jīng)203#、204#分級篩分級后,篩上物由212#皮帶轉(zhuǎn)載至301#后進入主洗廠房入洗,篩下物經(jīng)701#皮帶和廠房洗選產(chǎn)品一并進入產(chǎn)品倉。給入廠房和篩分車間的供煤比例、兩臺原煤分級篩的篩分效率著以及兩臺分級篩的篩孔尺寸,對產(chǎn)品質(zhì)量和材料消耗等經(jīng)濟指標有至關(guān)重要的影響?! ?現(xiàn)存在問題及分析  3.1原煤和廠房配

3、洗比例調(diào)整 ?。?)配洗比例用鐵絲調(diào)整溜槽處的翻板控制,操作繁瑣,造成開空車時間長。(2)鐵絲固定的翻板在煤塊的沖擊和給煤機的振動下,翻板位置會發(fā)生變化,對產(chǎn)品質(zhì)量的控制不利。(3)職工需反復(fù)觀察和調(diào)整固定的位置,勞動強度增大?! 〗?Q措施:將給煤機溜槽處連桿改進,將原本固定的連桿改為可以活動。在給煤機溜槽處邊處焊若干個卡槽,卡槽的位置需要正好使翻板處的連桿能夠卡入其中。在需要調(diào)整原煤入洗比例時,將翻板連桿卡入卡槽中固定即可。  3.2201#皮帶犁式卸料器下料溜槽  201#皮帶利用犁式卸料器調(diào)整給入203#及204#兩臺原煤分級篩的量,當生產(chǎn)需要原煤全進204

4、#分級篩時,由于皮帶只有一側(cè)有溜槽,導(dǎo)致下料溜槽容易堵,且布料不均,影響篩分效率?! √幚泶胧?01#犁式卸料器兩側(cè)均設(shè)下料溜槽,且槽內(nèi)增設(shè)導(dǎo)流板,使給煤從中間向兩邊均勻給入?! ?.3原煤分級篩篩孔尺寸的調(diào)整 ?。?)該廠兩臺203#、204#原煤分級篩,篩縫分別為6mm和30mm,生產(chǎn)中遵循“高灰小篩縫、低灰大篩縫”的開車原則。由于桃園礦原煤性質(zhì)變化極大,煤質(zhì)偏差時,開203#分級篩,則產(chǎn)品灰分低,造成一定的精煤損失;若開204#分級篩,則產(chǎn)品灰分偏高。在煤質(zhì)較好的情況下,即便是開204#分級篩,篩下物的灰分依然偏低,且造成廠房入洗量大,各項材料消耗均上升。(

5、2)對于原煤性質(zhì)的掌握不夠及時,造成生產(chǎn)被動。(3)更換整體的原煤分級篩篩板時間過長,且職工勞動強度大,不符合實際情況?! √幚泶胧海?)在101#原煤皮帶安裝原煤灰分儀和計量稱,時時監(jiān)控原煤灰分的變化,結(jié)合技術(shù)檢查指導(dǎo),科學(xué)洗選。調(diào)度在每班填寫生產(chǎn)匯總表,記錄每小時進倉的原煤灰分變化,并定期做出原煤篩分試驗,通過數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)。(2)204#原煤分級篩篩孔尺寸較大,適用于原煤性質(zhì)較好的情況。通過觀察,其篩分過程主要集中在一段下料的6塊篩板上進行。根據(jù)煤質(zhì)情況,加工出篩縫為20mm和40mm篩縫的篩板。根據(jù)生產(chǎn)需要,只更換下料處的6塊篩板,以縮短檢修時間,降低勞動強

6、度。  4改造效果  4.1給煤點翻版改造的效果 ?。?)調(diào)整給入篩分車間和廠房比例時,相較于之前鐵絲的固定方法,調(diào)整的速度快。(2)生產(chǎn)中,溜槽翻板絕對不會發(fā)生任何的晃動,有利于控制產(chǎn)品質(zhì)量。(3)減輕職工勞動強度,使生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定?! ?.2201#皮帶犁式卸料器下料溜槽的改造效果 ?。?)通過改造,給入204#分級篩的物料分布均勻,篩分效率大為提高。(2)下料溜槽沒有出現(xiàn)堵塞情況,且篩面的堵塞情況大為減輕,篩分效率提高,生產(chǎn)更為連續(xù),職工的勞動強度大大降低?! ?.3204#原煤分級篩篩孔尺寸動態(tài)調(diào)整效果 ?。?)提前了解原煤性質(zhì),制定生產(chǎn)方案,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的

7、合格。(2)在根據(jù)原煤性質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量要求,利用檢修時間只更換入料處的6塊篩板,調(diào)整速度快,職工勞動強度低。(3)原煤灰分為35%左右時,應(yīng)用篩孔為20mm的篩板;原煤灰分小于32%時,應(yīng)用40mm篩縫的篩板,大大降低了廠房的入洗量,對于降低煤泥產(chǎn)率、減少各項材料消耗效果顯著?! ?.4經(jīng)濟效益 ?。?)由于給煤點插板調(diào)節(jié)速度增快,201#分煤器下料溜槽不堵塞,每個班減少30分鐘開空車的時間,桃園廠入洗原煤處理量約為400t/h,噸煤電耗約為6度,一般為夜班避峰就谷生產(chǎn)。電費為0.45元/千瓦時,則每年約節(jié)省電費6×400/2×365×0.45=19.71萬元。(

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