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1、堅硬頂板煤礦火災治理1工作面概況102工作面為xx煤礦首采面,煤層屬于結構簡單、厚度穩(wěn)定的中厚煤層,平均煤厚2.4m,煤層平均傾角16°,走向長度600m,傾向平均長度140m,屬于自燃煤層。煤層頂板直接頂、老頂為粉砂巖、細砂巖,厚度分別為2.08m、17.1m,粉砂巖堅固性系數(shù)為6.8,細砂巖堅固性系數(shù)為8.0,質地堅硬,不易垮落。工作面采用U型通風,上行通風,[Hl采期間和對瓦斯涌出量為9n?/t,工作面推進15m時揭露F5斷層,斷層落差為1.4m,推進47m后工作面上隅角氣溫和CO升高,出現(xiàn)煤焦油氣味,采空區(qū)遺煤出現(xiàn)
2、自燃。2遺煤自燃原因分析1)采空區(qū)存在大量遺煤。102工作面開切眼處局部煤層厚度大于設計的最大采高,所以該區(qū)域采取留底煤的方式進行冋采,由于煤質強度低,易破碎,跨落的頂板以及底板壓力會導致留底煤區(qū)域出現(xiàn)破碎堆積的浮煤,加之推進過程中遇F5斷層,斷層落差為1.4m,過斷層處也存在大量遺煤。2)采空區(qū)漏風嚴重。102工作面采空區(qū)采用全部垮落法控制頂板,頂板為粉砂巖,質地堅硬,不易垮落,頂板周期性垮落步距大,導致采空區(qū)冒落不嚴實,漏風嚴重,氧化帶范圍大。3)工作面遇斷層推進速度慢。工作面推進15m時揭露F5斷層,過斷層期間嚴重影
3、響了推進速度,導致切眼處遺煤及斷層處遺煤長吋間氧化,隨著工作面的推進,氧化充分的遺煤有了良好的蓄熱條件,繼而發(fā)生自燃。3防滅火難點分析1)頂板垮落困難,采空區(qū)漏風嚴重,漏風控制難度大。質地堅硬的頂板導致周期性垮落步距大,加之102工作面為首采工作面,利用完全冒落法控制頂板,上下隅角處敞幵空間大,導致向采空區(qū)漏風嚴重。2)遺煤氧化范圍大。良好的漏風環(huán)境,導致采空區(qū)的遺煤(開切眼處的遺煤、過斷層處的遺煤、正?;夭蓵r的遺煤)全部長時間氧化,遺煤氧化范圍廣,正常防滅火措施處理效果不明顯且難度大。4綜合防滅火技術的應用結合該工作面防
4、火火的難點,徐州吉安礦業(yè)科技冇限公司的技術人員對102工作面采用上下隅角分段間隔壘袋墻、上下隅角架后放震動炮進行預放頂、采空區(qū)灌注普瑞特防火火材料對遺煤進行全面覆蓋等綜合防火火措施。4.1堵漏措施針對上下隅角放頂困難、漏風量大的問題,采取在工作面上下隅角分段間隔壘袋墻,袋墻間隔為5m,同時在端頭支架架后5?10m范圍內(nèi)放震動炮的方式進行預放頂,從而促使上下隅角頂板充分冒落,冒落破碎巖石充填于袋墻之間,袋墻周圍形成密實區(qū)域,增大采空區(qū)漏風阻力,采空區(qū)漏風大量減少,氧化自燃帶范圍前移并縮小,防止采空區(qū)浮煤大范圍持續(xù)氧化發(fā)生自燃
5、。4.2防火火材料全面覆蓋氧化區(qū)采取減少漏風措施后,采空區(qū)氧化帶范圍必然縮小并前移,但是由于采取控制漏風前采空區(qū)遺煤已大范圍氧化,要徹底防止采空區(qū)遺煤自燃,對采空區(qū)己充分氧化的遺煤需要利用防火火材料進行全面覆蓋。4.3普瑞特防火火特點及應用工藝徐州吉安礦業(yè)科技冇限公司研制的普瑞特防火火新技術集氮氣、凝膠、三相泡沫、阻化劑等防火火技術優(yōu)點于一體,生成的凝膠以泡沫為載體向火區(qū)的中、高位火點堆積擴散,所到之處凝膠均能冇效覆蓋黏附浮煤裂隙,對火區(qū)煤體吸熱降溫并持久保持煤體濕潤冷卻,同時冇效封堵漏風通道;材料添加劑中含冇的阻化劑長久
6、對煤體阻化,防治煤體氧化升溫;泡沫中的水固結在凝膠體內(nèi),避免泡沫易潰漿的缺點;泡沬中的氮氣緩慢釋放,避免了單獨注氮吋氮氣容易散失的缺點,持久保持火區(qū)的惰化。普瑞特防火火材料由A料和B料組成,分別與水按體積比為2%和1%混合形成預混液,通過接入礦井壓風系統(tǒng)的雙液氣動泵輸送至普瑞特發(fā)泡成膠裝置,在發(fā)泡成膠裝置接入氮氣管路使混合液發(fā)泡,經(jīng)發(fā)泡成膠裝置制備出的普瑞特直接通過鉆孔注入防火火區(qū)域,普瑞特制備工藝流程如圖1所示。輸送管路發(fā)泡成膠裝置普瑞特^料普瑞特%料制氮機與水混合液與水混合液圖1普瑞特制備工藝流程徐州吉安礦業(yè)科技冇限公
7、司研制的注漿防火火系統(tǒng)主要是將形成普瑞特的A、B兩種料液按比例混合后引導至采空區(qū),實現(xiàn)快速、安全、高效的防火火,為實現(xiàn)普瑞特能夠覆蓋整個采空區(qū)遺煤,通過上隅角架后25m和50m的預埋的灌漿管路向采空區(qū)注入普瑞特。5應用效果XX煤礦102工作面回風隅角CO濃度于2016年1月中旬開始出現(xiàn)升高趨勢,檢測到CO濃度由6ppm上升至14ppm,1月16日時急劇升高至29ppm,采空區(qū)遺煤自燃趨于嚴重。礦方采取緊急防滅火措施,在B102工作面上下隅角處隨著工作面的推進每間隔5m設置袋子墻,同時在架后5?10m頂板處放震動炮進行預放頂
8、,控制采空區(qū)漏風,針對采空區(qū)己大面積氧化的遺煤通過預埋注漿管路向采空區(qū)灌注新型防滅火材料普瑞特對遺煤進行全面覆蓋。采取以上措施后,回風隅角CO濃度顯著降低并趨于穩(wěn)定,1月21日檢測到回風隅角CO濃度為6ppm,防滅火效果十分顯著,保證了工作面的正常推進。1月13日至1月21日回風隅角CO濃度實測數(shù)據(jù)如表