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《tig-mig焊機(jī)改造成gtaw―hw(熱絲tig)焊機(jī)可行性報告》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、TIG/MIG焊機(jī)改造成GTAW—HW(熱絲TIG)焊機(jī)可行性報告前言:在關(guān)于將公司直管對接焊機(jī)TIG/MIG焊機(jī)改造成GTAW-HW(熱絲TIG)焊機(jī)的可行性分析報告得到領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)科認(rèn)可后,我承擔(dān)了調(diào)試焊機(jī)并作新工藝熱絲TIG工藝的試驗和探索,經(jīng)過三個多月的摸索,我們對改造后的熱絲TIG焊機(jī)的工作原理特點(diǎn)有了更多了解。焊機(jī)上的一些參數(shù)我們也通過實踐漸漸對其理解,并能根據(jù)焊出的焊接試樣來判斷重要的影響因素。一、改造后GTAW-HW焊機(jī)的基本調(diào)試過程參數(shù)設(shè)定后試焊,試焊時需注意觀察熔池的狀況,據(jù)實際情況及時調(diào)節(jié)焊接電流、送絲速度,轉(zhuǎn)管速
2、度等,以使熔池呈現(xiàn)最佳狀態(tài),同時記錄修改后的參數(shù),以便及時更正這些參數(shù)。焊好后切開查看焊縫根部的成型狀況及其收弧情況,以便再進(jìn)一步修改參數(shù)。O51X6.5/T91的試樣管,剛開始我們據(jù)設(shè)定的參數(shù)試焊后發(fā)現(xiàn)有咬邊現(xiàn)象,采取擺寬增加、兩邊停留時間增加等措施,咬邊現(xiàn)象依然存在。經(jīng)分析研究,我們將管子剖口的邊緣用磨光機(jī)去除銹跟油污后再試焊,咬邊即予解決。另個問題是根部出現(xiàn)局部下塌,且根部成型不夠均勻,我們將電流調(diào)成分度如圖2(因為分度調(diào)起來比較麻煩,所以一般調(diào)試時,如果不用分度電流能焊好,我們盡量不用分度電流焊接),在330-390°這個段內(nèi)
3、,我們將電流減小,試焊后,焊瘤消失。2設(shè)分度另個問題是收弧時出現(xiàn)弧坑,我們將轉(zhuǎn)管延遲時間和送絲延遲時間加大,以使最后電弧熄滅時管子還在轉(zhuǎn)動,避免了最后電弧造成的弧坑出現(xiàn)。隨后,我們決定試圖提高焊接速度,打底參數(shù)不作修改,從第二層起,將送絲速度,焊接電流,轉(zhuǎn)管速度都相應(yīng)作了提高。因為我們是將送絲速度一下子從2.5米/分直接加到5.5米/分,焊絲在進(jìn)入送絲管前就開始斷,重復(fù)幾次后我們發(fā)現(xiàn)可能是焊接電流設(shè)過小,跟送絲速度不相匹配,因為電流增加20A后該現(xiàn)象消除了,但焊接電流的增加是有限的,加得過大會造成下塌現(xiàn)象。經(jīng)過多次調(diào)試,焊后成型良好,
4、拍片亦合格。在此基礎(chǔ)上,我們的思維開始活躍了,膽子變得更大,一些以前不敢動的參數(shù),現(xiàn)在開始大膽的調(diào)試,比如以前的熱絲電流我們不敢加大,一直在20-40A這個范內(nèi)設(shè)定,現(xiàn)在我們加大到60A,焊接速度得到很大的提高。二.GTAW-HW試焊心得1.為控制根部成型,在封底焊時,采用冷焊絲或小電流熱絲焊接是合理的,第二層起直至蓋面焊道采用常規(guī)熱絲電流,熱絲電流值從碳鋼、合金鋼、不銹鋼隨著焊絲電阻的增大而遞減。1.電流下降時間和轉(zhuǎn)管延時時間應(yīng)匹配,甚至可以相2.電流上升時間應(yīng)盡可能短,正??稍O(shè)0.1s或為Os。3.封底焊時,焊接速度不宜過快,在保
5、正焊透的情況下電流應(yīng)盡量設(shè)小,正常送絲速度不超過lm。4.收弧時有弧坑(如圖),總結(jié)起來主要有3種原因:a)錫棒磨損太大b)保護(hù)氣滯后時間太長)收弧焊接電流太小5.焊絲滴狀進(jìn)入熔池,這是一種不正常的狀態(tài)。焊絲加熱的原理就是靠焊件和焊槍上的銅片之間短路加熱的,如果有滴狀出現(xiàn),則焊絲加熱斷續(xù)進(jìn)行,熱絲焊的效果不明顯,究其原因有如下3點(diǎn):d)焊接電流太大,電弧將未進(jìn)入熔池的焊絲熔化e)熱絲電流太大,焊絲還未來得及進(jìn)入熔池就已熔化f)送絲速度跟不上6.對于較厚的管子,其焊縫寬,蓋面焊如果出現(xiàn)中間內(nèi)凹的情況,說明焊接擺動過快,中間還未來得及成型
6、,可減小擺動速度。7.對于碳鋼因其表面張力小,在管子對焊時內(nèi)部易形成重熔部分減小,盡量起點(diǎn)一熔透就及時轉(zhuǎn)管,用冷焊絲進(jìn)行打底,焊接規(guī)范也不宜用大規(guī)范。下塌(如下特別是接頭處易下塌,所以我們正常讓其1.同時對于下塌形成的焊瘤(一般情況下出現(xiàn)在接頭處),我們應(yīng)在焊接時注意是焊接第一層形成的還是第二層形成的,如果是第一層形成的我們應(yīng)修改相應(yīng)的參數(shù),如首層搭接角度等。如果焊瘤出現(xiàn)在第二層與第一層搭接處我們可以將焊接電流改為分度電流,在搭頭處,我們將330-390°的焊接電流減小等。2.焊縫表面成型若出現(xiàn)紋路粗的狀況(如下圖),則說明焊接擺動過
7、快,熔池中剛水還未能鋪展開。3.焊縫兩邊若出現(xiàn)大的花紋咬邊(如下圖),則說明兩邊停頓時間過長或過短。4.焊接時內(nèi)保護(hù)氣體的流量也應(yīng)適當(dāng),在焊試樣時我們氣體流量是10-15ml/min,要是流量太大焊縫內(nèi)壁會出現(xiàn)內(nèi)凹現(xiàn)象,太小則出現(xiàn)焊縫不光滑,被氧化的現(xiàn)象(如下所以正常我們焊接前應(yīng)放段通氣時間,讓管子里的空氣排盡,在焊大內(nèi)徑的管子時,要做好堵塞工作,以保證通氣保護(hù)質(zhì)量。二.GTAW-HW與TIG/MIG焊的比較正如可行性分析報告中所述的一樣TIG/MIG直管對接焊機(jī)的優(yōu)點(diǎn)很多,但從國內(nèi)外發(fā)展來看,GTAW-HW已成為主流,可行性分析報告
8、中從效率、剖口加工、焊絲使用、焊口熔敷金屬量、焊接接頭質(zhì)量、焊接材料這六個方面進(jìn)行了比較,在這我就不進(jìn)行過多的闡述。雖然說MIG焊是熔化極氬弧焊,其焊接速度快,但是這也不是絕對的,且MIG極易形成焊接缺陷,例如我們在調(diào)機(jī)