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《青島高校軟控成型機(jī)調(diào)試寶典》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、青島高校軟控成型機(jī)調(diào)試寶典三鼓成型機(jī)---ZCX3系列青島高校軟控股份有限公司成型系統(tǒng)事業(yè)部前言隨著全鋼子午線輪胎的日益發(fā)展,中國的全鋼子午胎成型機(jī)也迅速的發(fā)展起來,其技術(shù)已接近世界先進(jìn)水平。設(shè)備技術(shù)的迅速提升,對輪胎制造企業(yè)使用及維護(hù)設(shè)備的要求亦越來越高。為了更好的指導(dǎo)輪胎制造企業(yè)正確的使用設(shè)備,充分的發(fā)揮設(shè)備的技術(shù)性能,進(jìn)一步保證輪胎品質(zhì),我們以青島高校軟控ZCX3三鼓成型機(jī)為例編制了該手冊。該手冊匯總了近幾年來現(xiàn)場出現(xiàn)的各類問題,理論與實踐結(jié)合,準(zhǔn)確的描述了設(shè)備問題的排除方法,通過學(xué)習(xí)此書有助于設(shè)備人員快捷的解決設(shè)備問題,對于設(shè)
2、備管理具有指導(dǎo)意義。本書由邵睿、陳曉軍主持編寫,徐孔然總工對此書進(jìn)行審核工作。此外王景財、董冰同志參與了該書編寫工作。編著:審核:校對:排版:編者2010年01月目錄第一章控制系統(tǒng)典型故障分析與排除1.1伺服、PLC系統(tǒng)1.2總線、工作站1.3上位機(jī)觸摸屏第二章故障診斷與排除2.1成型鼓驅(qū)動箱2.2胎體鼓驅(qū)動箱2.3組合壓輥2.4傳遞環(huán)2.5供料系統(tǒng)2.6超聲波刀維護(hù)保養(yǎng)第三章產(chǎn)品質(zhì)量缺陷原因分析與解決3.1氣泡(脫層)質(zhì)量缺陷的形成原因及解決方法3.2骨架材料部件質(zhì)量缺陷的形成原因及解決方法3.3輪胎動平衡質(zhì)量不合格的形成原因及解決
3、方法3.4其他質(zhì)量缺陷的形成原因及解決方法第一章控制系統(tǒng)典型故障分析與排除本文所指成型機(jī)控制采用美國ROCKWELL自動化公司的Allen-Bradley最新型ControlLogix5561系列PLC,并配有用于信息交換的以太網(wǎng)絡(luò)及分布式I/O的DeviceNet網(wǎng)絡(luò)和專用于伺服運(yùn)動控制的SERCOS光纖網(wǎng)絡(luò)。所有的交流伺服裝置采用專用于運(yùn)動控制的SERCOS光纖網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行連接,它具有速度快(高達(dá)8Mbps),抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)點。伺服驅(qū)動器及伺服電機(jī)全部采用AB公司的產(chǎn)品。上位觸摸屏兩臺計算機(jī)用以太網(wǎng)與PLC連接。PLC的功能包括成型
4、機(jī)的全部控制,故障診斷(包括錯誤的鑒定分析)和與操作面板的通訊。在操作面板上即可完成配方管理和儲存。1.1伺服、PLC系統(tǒng)1.1.1CPU模塊報錯在系統(tǒng)上電后,CPU模塊的OK指示燈紅色常亮或者紅色閃爍,表明CPU有嚴(yán)重的錯誤或程序丟失。這主要發(fā)生在系統(tǒng)剛開始調(diào)試的階段。一般有下面幾個可能:1)CPU槽位問題,或者CPU未插好。檢查CPU模塊后面的針腳有無彎折或松弛等現(xiàn)象2)如果是OK紅色閃爍,表明錯誤可清楚,連接CPU后在Logix5000編程環(huán)境,菜單Communications----ClearFaults,嘗試錯誤是否可清除。
5、3)如果OK紅色閃爍,在排除安裝問題后,嘗試ControlFlash刷新Firmware至高版本。刷新后仍然不能消除錯誤,則只能更換CPU。注意:某些廠家出現(xiàn)動作中斷或者報警等問題,需要將CPU由運(yùn)行狀態(tài)轉(zhuǎn)入編程狀態(tài)再此打進(jìn)運(yùn)行狀態(tài)解除。如果上述方法解決不了,需要將PLC程序重新下傳解決。1.1.2SERCOS網(wǎng)絡(luò)問題分以下幾種情況分析:1)Sercos網(wǎng)絡(luò)不能同步到2①可能是光纖線插錯接口①可能是某個驅(qū)動器的光纖口損壞②可能是1756-M16SE伺服控制模塊壞③多模塊插槽沒有插滿,如果缺少驅(qū)動器構(gòu)不成回路也會出現(xiàn)該問題。1)不定時全
6、體伺服驅(qū)動器E38、E37報警①驅(qū)動器電源接觸不好或短路、漏電②1756-M16SE伺服控制模塊有問題需更換,一般在設(shè)備生產(chǎn)一段時間后發(fā)生。③某個驅(qū)動器有問題。④可能是光纖線與驅(qū)動器接口松動。⑤伺服控制的繼電器問題。⑥第四種可能是真正的報警,需參考報警代碼手冊指導(dǎo)解決。比較常見的報警有:E04:電機(jī)過熱E06:硬限位報警E19:過載報警E44:電機(jī)自保護(hù)(硬件可能有損壞)舉例:伺服全部報警E37(缺相),重新斷電檢查空開接線是否有虛接,上電到4后一分鐘后又全部報警E37,btrE34,2號電機(jī)報警E05,重點檢查2號,萬用表測得電機(jī)三
7、相線有兩相不通,換線正常。2)上電后Sercos網(wǎng)不能同步到4①如果只能到2,可能是PLC程序丟失。②如果是到3停止或重新從0開始上升,則可能是某個電機(jī)壞或者電機(jī)相連的編碼器電纜壞。③有時候可能上電后的時序問題導(dǎo)致編碼器反饋信息不能正常掃描產(chǎn)生較長時間不能到4,重新上電可解決。④某些不明原因,可能是模塊Firmware不匹配引起來的,重新刷新Firmware嘗試。1.1.3DNB模塊報錯首先確保DeviceNet網(wǎng)絡(luò)接線正確,終端電阻正確,且網(wǎng)絡(luò)線兩兩之間無短路斷路,報警BusOff或其他整個網(wǎng)絡(luò)的報警,則可能是模塊質(zhì)量問題,嘗試替換
8、。1.1.4驅(qū)動器報警伺服驅(qū)動器在初始上電后,網(wǎng)絡(luò)還沒有同步到4就報警,則說明是很嚴(yán)重的報警,驅(qū)動器報警,可能是驅(qū)動器本身的確有問題,也有可能是編碼器電纜或者是電機(jī)壞引起。按照損壞概率統(tǒng)計:編碼器電纜>電機(jī)>驅(qū)動器,當(dāng)然