松軟圍巖瓦斯抽采高位鉆孔鉆進(jìn)技術(shù)

松軟圍巖瓦斯抽采高位鉆孔鉆進(jìn)技術(shù)

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1、松軟圍巖瓦斯抽采高位鉆孔鉆進(jìn)技術(shù)摘要:通過對(duì)頂板泥巖破碎帶進(jìn)行注漿處理,使鉆孔施工深度達(dá)到設(shè)計(jì)要求,有效提高了高位鉆孔抽采效果,對(duì)于松軟圍巖工作面瓦斯治理效果特別顯著。關(guān)鍵詞:松軟圍巖破碎卡鉆注漿封孔1工作面概況淮北礦業(yè)許疃煤礦7128工作面位于82采區(qū)的右翼,走向長(zhǎng)2100米,傾斜長(zhǎng)165米,煤厚平均1.7m,其中里段有560米處于71、72煤層合并區(qū),煤層厚度2.3~7.1米,平均4.7米,煤層傾角8°~15°,平均11.5°;外段有220米處于71、72煤層合并區(qū),煤層厚度4.3~6.3米平均4.8米,煤層頂板為細(xì)砂巖,厚6.06

2、~16.8米,平均11.4米,煤層傾角10°-28°,平均19°。煤層直接頂為粉砂巖、泥巖、砂泥互層,厚薄不均,局部泥巖厚度達(dá)到11.5米。工作面標(biāo)高-445.0~-520.0m,71煤層瓦斯含量4.46m3/t,72煤層瓦斯含量5.01m3/t,可采儲(chǔ)量139.48萬噸,瓦斯儲(chǔ)量1120萬m3,計(jì)劃月產(chǎn)10萬噸。工作面絕對(duì)瓦斯涌出量為15-24m3/min,配風(fēng)量為1500m3/min。2松軟圍巖高位鉆孔施工期間存在的問題為解決瓦斯問題,在風(fēng)巷掘進(jìn)期間,每隔80~100米施工一個(gè)高位鉆場(chǎng)。為便于通風(fēng)管理,一般鉆場(chǎng)長(zhǎng)度不超過6米,采用擴(kuò)

3、散通風(fēng),即鉆場(chǎng)從風(fēng)巷撥門,以20~60°的角度爬坡進(jìn)入煤層頂板0.5~1米的位置。每個(gè)鉆場(chǎng)內(nèi)施工6~8個(gè)鉆孔,鉆孔開孔間距500mm,鉆孔深度為140m,鉆孔終孔位置位于煤層頂板20~28米、距離風(fēng)巷中線5~30米。由于煤層頂板是復(fù)合型頂板,且泥巖較厚,鉆孔有50米處在軟巖中很難穿過,施工期間主要存在以下幾個(gè)問題:2.1松軟圍巖巖性破碎,有多種巖石摻雜一起,其不同巖面抗壓能力不同,當(dāng)鉆頭穿過不同巖性,很難掌握鉆機(jī)的給進(jìn)壓力,極易導(dǎo)致鉆孔偏斜,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)鉆孔偏到煤層頂板40~50米位置或鉆孔從煤層頂板進(jìn)入煤層體中,施工的鉆孔很難滿足瓦斯治理

4、需求。2.2泥巖遇水易膨脹、返沫難,易造成卡鉆、埋鉆現(xiàn)象,如果處理不當(dāng),強(qiáng)行鉆進(jìn),極易掉鉆頭、鉆桿現(xiàn)象。2.3在松軟巖層中好不容易施工的鉆孔,在退鉆后很快就出現(xiàn)不同程度的塌孔、縮孔現(xiàn)象,很難實(shí)現(xiàn)全程下護(hù)壁管處理,護(hù)壁管經(jīng)常30米都下不到。抽放期間,由于孔內(nèi)不暢通,裂隙不發(fā)育,導(dǎo)致抽放管路內(nèi)負(fù)壓大,流量小,瓦斯?jié)舛鹊?,采空區(qū)隨頂板垮落的瓦斯不能得到抽放,隨采空區(qū)漏風(fēng)一起進(jìn)入工作面上隅角和回風(fēng)巷,極易造成上隅角瓦斯超限。2.4松軟巖層中開孔施工的高位鉆孔,其開口端巖性破碎、易導(dǎo)致鉆孔封孔不嚴(yán),一旦與瓦斯泵連接,易產(chǎn)生裂隙和鉆孔串孔現(xiàn)象,如不

5、采取妥善處理,嚴(yán)重影響抽采效果。3改進(jìn)方案3.1為了改變松軟圍巖的巖性,采取注漿加固的措施進(jìn)行處理,利用小鉆頭對(duì)巖體破壞小,易鉆進(jìn)、方位偏差小的特點(diǎn),在松軟巖石段采取φ75mm的小鉆頭開孔,直至穿過松軟巖石段,然后往孔內(nèi)插入注漿管、回漿管,回漿管要盡量插入鉆孔末端,然后用預(yù)濕的快干水泥卷進(jìn)行孔口封孔,封孔深度不低于0.6m。待快干水泥凝固后,利用自制的風(fēng)動(dòng)注漿泵進(jìn)行注漿,為提高注漿效果,加速孔內(nèi)泥漿的凝固速度,在水泥漿中,加入適量膨脹劑、速凝劑、石膏粉等特效材料,其質(zhì)量配比為:水泥:水:膨脹劑:速凝劑:石膏粉=100:80:9:2:0.

6、5;若注漿過程中,周圍巖壁裂隙中有較多漿液流出,應(yīng)間斷地多次注漿,以提高注漿效果。3.2注漿24小時(shí)候,孔內(nèi)注入的漿液完全凝固,巖體得到很好加固,此時(shí)可采用φ94mm或φ113mm的大鉆頭開孔鉆進(jìn),直至終孔。4實(shí)施效果4.1鉆孔鉆進(jìn)期間鉆機(jī)的給進(jìn)壓力穩(wěn)定,返沫快,鉆進(jìn)速度得到極大提高,無卡鉆、埋鉆現(xiàn)象,能夠快速穿過松軟圍巖段,且鉆孔偏斜小,施工的鉆孔基本符合設(shè)計(jì)要求。4.2施工好的鉆孔,在退鉆后,不會(huì)發(fā)現(xiàn)塌孔和縮徑現(xiàn)象,能夠?qū)崿F(xiàn)全程下護(hù)壁管處理。4.3開孔段鉆場(chǎng)巖壁內(nèi)的裂隙得到很好加固,在抽放期間未發(fā)生漏氣和孔與孔之見的串氣現(xiàn)象。4.4

7、回采期間,鉆孔內(nèi)的裂隙發(fā)育、瓦斯?jié)舛雀摺⒆畲筮_(dá)到70%以上,混合濃度基本穩(wěn)定在30%以上;孔內(nèi)未出現(xiàn)斷裂、堵塞、賣死現(xiàn)象,單孔流量大得到很大提高,通過測(cè)試,單孔流量達(dá)到5m3/min;比原來的1.55m3/min,提高了320%;回風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛葟?.8%降低到0.35%,上隅角瓦斯從3.2%降低到0.45%,瓦斯抽采效果得到極大提高。4.5抽放期間,瓦斯管路中殘?jiān)佟⒊榉咆?fù)壓穩(wěn)定,抽放效果好。5結(jié)論由于本方案,工序較多,施工進(jìn)度慢,因此在一般巖石穩(wěn)定性較好的地點(diǎn),建議不推廣運(yùn)用。但在煤層頂板泥巖較厚或鉆孔需穿斷層、地質(zhì)構(gòu)造帶,鉆孔施

8、工期間易出現(xiàn)卡鉆、埋鉆,且瓦斯較大的礦井,建議推廣運(yùn)用。

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