立磨在水泥工業(yè)中的應(yīng)用

立磨在水泥工業(yè)中的應(yīng)用

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1、MPS立磨的工藝平衡在生產(chǎn)中的應(yīng)用1.立磨內(nèi)部的平衡情況是復(fù)雜,我們通過觀察監(jiān)控參數(shù)的變化,理論分析,及時(shí)掌握立磨內(nèi)的平衡情況。通過對設(shè)定參數(shù)的調(diào)整,使立磨長期處于最佳工藝平衡狀態(tài)。達(dá)到高質(zhì)、高產(chǎn)、節(jié)能降耗的目的。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),須具備以下三個(gè)條件:(1)操作人員必須具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)。根據(jù)監(jiān)控參數(shù)的波動(dòng),能及時(shí)分析出磨機(jī)內(nèi)部平衡出現(xiàn)了哪些變化。并能對設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行正確調(diào)整,使立磨恢復(fù)到最佳工藝平衡狀態(tài)。(2)實(shí)行規(guī)范化、數(shù)字化的先進(jìn)管理方法。(3)工藝技術(shù)人員定期對磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行綜合分析。對操作上及設(shè)備上出現(xiàn)的影響磨機(jī)平衡的問題進(jìn)行及時(shí)糾正和調(diào)整??貐?shù)控制范圍見表

2、l。表1MPS2450立磨的監(jiān)控參數(shù)控制表參數(shù)料層顯示(mm)磨盤壓差(Pa)主電機(jī)電流(A)震動(dòng)速度(mm/s)范圍70~904000~600040~60<22.應(yīng)用工藝平衡解決立磨生產(chǎn)中常見問題2.1喂料過量監(jiān)控參數(shù)的變化:料層顯示、磨盤壓差、主電機(jī)電流、磨機(jī)振動(dòng)速度全部高出控制范圍,并繼續(xù)升高。分析結(jié)果及處理方法:這種情況說明磨機(jī)內(nèi)部的負(fù)荷在增高,磨機(jī)進(jìn)出料等量平衡被破壞,進(jìn)料多,出料少,喂料量超過了磨機(jī)的研磨能力。對此,首先必須適當(dāng)減少喂料量,然后對磨機(jī)喂制系統(tǒng)進(jìn)行檢查,看是否發(fā)生機(jī)械、電氣、儀表故障,或人為增大喂料量的情況。如果一切正常,則可能是下面兩種情況;

3、一是物料易磨系數(shù)發(fā)生變化。如青石含量增加,或大塊物料增多;二是磨機(jī)本身出現(xiàn)問題。如磨輥、磨盤襯板磨損過多,接觸形式發(fā)生變化。第一種情況的處理方法是首先適當(dāng)提高研磨壓力,然后提高石灰石品位,盡量使入磨物料粒度均勻,第二種情況就是要對磨機(jī)及時(shí)進(jìn)行維修,更換新襯板。某廠出現(xiàn)過這種情況,料層顯示120mm,磨盤壓差7000Pa,主電機(jī)電流65A,振動(dòng)速度3~5mm/s,磨機(jī)大量排渣。操作人員把喂料量減到80t/h后系統(tǒng)恢復(fù)正常。經(jīng)檢查,喂料系統(tǒng)正常,青石含量不高,入磨物料粒度也正常。但把喂料量提高到85t/h以上時(shí),上述不正常情況又出現(xiàn)了。操作員只好把喂料量維持在80t/h,以

4、保證磨機(jī)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。后經(jīng)過工藝技術(shù)人員進(jìn)磨檢查發(fā)現(xiàn),磨輥襯板磨損過大,由半圓形變成了V形。使磨機(jī)研磨能力嚴(yán)重降低。之后在檢修時(shí)更換了新襯板,磨機(jī)喂料量提高到95t/h。2.2喂料不足監(jiān)控參數(shù)的變化:料層顯示、磨盤壓差、主電機(jī)電流都低出控制范圍,磨機(jī)振動(dòng)速度高出控制范圍。分析結(jié)果及處理方法:這種情況說明喂料量不足,應(yīng)適當(dāng)增加喂料量,同時(shí)對喂料系統(tǒng)進(jìn)行檢查標(biāo)測。應(yīng)當(dāng)引起重視的是物料水份增加對喂料量的影響,特別是南方多雨地區(qū)在雨季中的影響更大。某廠曾遇到過類似情況。料層顯示20~30mm、磨盤壓差3600Pa;主電機(jī)電流35A。振動(dòng)速度4~5mm/s。經(jīng)檢查,喂料系統(tǒng)正常,但發(fā)

5、現(xiàn)露天堆場的石灰石以及從粘上礦開采的粘土水份過大。經(jīng)化驗(yàn),混合物料的水份達(dá)20%,使88t/h的喂料量只相當(dāng)于70t/h、喂料量嚴(yán)重不足。喂料量設(shè)定為100t/h后,系統(tǒng)基本恢復(fù)正常。2.3入磨物料粒度級配不合理監(jiān)控參數(shù)的變化:料層顯示低出控制范圍,磨盤壓差、主電機(jī)電流、磨機(jī)振動(dòng)速度高出控制范圍。分析結(jié)果及處理方法:料層顯示低,說明磨機(jī)負(fù)荷增加不可能是喂料量過大引起的,而只能是由于入磨物料中粉料含量過多引起的。由于立磨的粉磨方式為料床粉磨,因此對粉磨料床厚度的要求比較苛刻,料床過薄或過厚,都會使研磨能力下降。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),料層顯示在80mm左右時(shí),粉磨效率最高。遇到這種情況

6、,一般可以適當(dāng)降低研磨壓力來解決,但不能低于8MPa。如果效果不明顯,還可以用調(diào)整磨輥運(yùn)行軌跡及加高檔料圈來解決。2.4出料不暢監(jiān)控參數(shù)的變化;料層顯示正常,磨盤壓差、主電機(jī)電流、磨機(jī)振動(dòng)速度高出控制范圍。分析結(jié)果及處理方法:料層顯示正常,說明喂料環(huán)節(jié)沒有問題。而磨機(jī)負(fù)荷升高,說明成品輸出環(huán)節(jié)出了問題,由于合格細(xì)粉不能及時(shí)輸出磨外而使磨內(nèi)循環(huán)量增加。這時(shí)如果停磨檢查,就會發(fā)現(xiàn)磨輥陷在厚厚一層粉料里。造成這種情況的原因有兩個(gè),一是分離器轉(zhuǎn)數(shù)過高。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),MPS2450立磨的分離器轉(zhuǎn)數(shù)達(dá)到36r/min,磨機(jī)就會產(chǎn)生連續(xù)振動(dòng),如果超過40r/min,磨機(jī)就無法運(yùn)轉(zhuǎn)。二是系

7、統(tǒng)工作風(fēng)量過低。發(fā)生出料不暢問題時(shí),操作人員必須首先適當(dāng)提高系統(tǒng)工作風(fēng)量,然后請技術(shù)人員檢查分離器、系統(tǒng)風(fēng)機(jī)回路及其儀表顯示電路的準(zhǔn)確性。2.5風(fēng)量過大監(jiān)控參數(shù)的變化:磨盤壓差、主電機(jī)電流低出控制范圍,料層顯示處于下限,磨機(jī)振動(dòng)速度處于上限。分析結(jié)果及處理方法:這種情況說明系統(tǒng)工作風(fēng)量過大。應(yīng)及時(shí)減低系統(tǒng)工作風(fēng)量,使磨盤壓差恢復(fù)正常。否則生料細(xì)度容易跑粗,影響窯的煅燒。2.6研磨壓力過高監(jiān)控參數(shù)的變化:料層顯示低出控制范圍,主電機(jī)電流大幅度升高。分析結(jié)果及處理方法:這種情況是由于研磨壓力嚴(yán)重超高,使磨盤載荷大量增加,導(dǎo)致主電機(jī)電流偏高。這

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