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《mnzn鐵氧體fesial復合磁粉及其磁粉芯性能研究》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在學術論文-天天文庫。
1、廣東工業(yè)大學碩±學位論文(工學碩±)MnZn鐵氧體/FeSiAl復合磁粉及其磯粉芯性能研究劉勝?。崳姸枴炅拢崳姡海被矗担崳姺诸愄枺唬墝W校代號UDC;2111302049:密級;學號廣東工^大學碩±學位論文工學碩±()MnZn鐵氧體/FeSiAl復合磯粉及其獲糧遊性能研究劉勝隆、職稱:何玉定副教授指導教師姓名學科(專業(yè))或領域名稱;微電子學與固體電子學學生所屬學院:材料與能源學院論文答辯日期:2016年6月3日ADisserta杠onSubmited化加angdongUniversity
2、ofTechnologyfortheDegreeofMasterMasterofEnineerinScience(gg)ProertiesoftheFeSiAlmagnetkpowderandpowdercor的pcoatedwithMnZnowderpMasterCandidate:LiushenglongSupervisor:AssociateProf.HeYudingJfune2016FacuhyofMa化rialandEnergyGuangdo打gUniver
3、sityof了ech打ologyGuanzhouGuandonP.R.China510006g,,gg,摘要摘要鐵娃侶磁秘芯的應用非常地廣泛,主要是因為其綜合磁性能非常好、而且成本也非常低,鐵桂鉛磁粉芯主要應用在各種變壓器,、濾波器、電感器、校正器等器件中但是在高頻時,鐵桂鉛磁粉芯的損耗很高,因此限制了在高頻領域的應用。本文采用猛巧鐵氧體作為絕緣包覆劑,制備猛鋒鐵氧體/FeSiAl復合磁粉芯,W降低鐵桂鉛磁粉芯的局頻損耗。本文采用了化學共沉淀法、水熱法、混合球磨法對FeSiAl粉末表面進行猛巧鐵氧體包覆,并制備復
4、合磁粉芯,探討包覆工藝條件對復合磁粉及其磁粉芯性能的影響。研究了包覆量(猛悴鐵氧體/F巧iAl質(zhì)量比)、共沉淀反應溫度、pH值、水熱反應溫度、水熱反應時間、混合球磨時間W及退火溫度對復合磁粉芯綜合性能的影響。采用X射線衍射儀(XRD)分析磁粉的晶體結構、用振動樣品磁強計(VSM)測試磁粉的炮和磁化強度,采用動態(tài)磁滯回線測試裝置測試磁粉芯的功率損耗,采用精密磁性元件分析儀測試電感,通過計算得出磁粉芯的磁導率。研究結果表明:1、采用化學共沉淀法對FeSiAl粉末表面進行儘巧鐵氧體包覆,隨著鐵氧體包覆量4,m2k的增加.6A/,,復合磁粉的
5、飽和磁化強度下降。未加包覆的鐵珪鉛磁粉的Ms為11g,當包覆量為6%76.4AnWk。時飽和磁化強度降低到g隨著包覆量的增加,復合磁粉芯損耗和磁導率降低。在100kHz/300mT測試條件下,包覆量為6%時制備的復合磁粉芯465W/k。lOOkH1020的損耗降為.g在頻率為z時,有效磁導率從未加包覆時的.下降到%時的一一包覆量為678.4。繼續(xù)增加鐵氧體包覆量會進步降低有效磁導率,但進步降低損耗的效果不明顯。°°2、鐵氧體包覆量為6%,隨著化學共沉淀反應溫度從30C升到70C,飽和磁化強°270C768A?k70.4度和有效磁導率呈上升趨
6、勢,在均達到最高值,分別為./g和。反°應溫度高于70C,兩者趨于平緩下降趨勢。隨著共沉淀反應溫度的升高,功率損耗下°60C48.2W/k降,在時降到g,繼續(xù)升高反應溫度,損耗變化不大。3、采用水熱法對FeSiAl粉末表面進行猛鋒鐵氧體包覆,鐵氧體包覆量為6%。隨=著pH值從7升高到口,有效磁導率先上升后下降,在pH10達到最高值68.9,pH在2,9 ̄11時復合磁粉的飽和磁化強度Ms達到67.8Am/kg,損耗下降到62.0W/kg。°°=4?、研究了水熱反應溫度對復合磁粉芯磁性能的影響。pHI0,分別在I20C220C,,下反應,隨
7、著反應溫度的升高飽和磁化強度Ms變化不明顯,但基本呈下降趨勢在I廣東王業(yè)大學碩擊學位論文°220C時制備的磁粉巧損耗最低,降到56.2W/kg。有效磁導率先上升而后趨于平緩的°°80 ̄200趨勢CC時達到最高值73.0。,在I=5、研究了反應時間對猛巧鐵氧體/FeSiAl復合磁粉磁性能的影響。在pH10,反°應溫度為180C時,隨著反應時間的延長,飽和磁化強度和有效磁導率上升,損耗下257,降,反應到化時損耗最低.0W/k。78.5Am/k,降到g此時的飽和磁化強度達到g,75.4。有效磁導率達到,繼續(xù)延長反應時間,兩者變