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《液壓機雙差動回路方案研究及實施》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內容在學術論文-天天文庫。
1、液壓氣動與密封/2014年第02期液壓機雙差動回路方案研究及實施劉如紅(無錫市藍力機床有限公司,江蘇無錫214174)摘要:該文以差動回路的合理應用為主題,以具體GMT玻璃鋼產品設備的問題點為背景,詳盡介紹了一種雙差動回路設計方案的油壓機,它不但具有高的可控工作性能,而且在能耗、噪聲的降低方面效果顯著。關鍵詞:油壓機;差動回路;效率;節(jié)能中圖分類號:TH137文獻標識碼:A文章編號:1008—0813(2014)02—0064—03R&DofDoubleDiferentialCircuitforHydraulicPressLIURu—hong(WuxiLan
2、liMachineToolCo.,Ltd.Wuxi214174,China)Abstract:Inthispaper,thereasonableapplicationofdiferentialcircuitasthetheme,withspecificGMTFRPproductsequipmenttroublespotsasthebackground,detailedintroducesakindofdoublediferentialcircuitdesignschemeofthehydraulicpress,itnotonlyhasthehighcontr
3、olperformance,andintermsofenergyconsumption,noisereducingefect.Keywords:hydraulicpress;diferentialcircuit;eficiency;energysavingO引言(400mm/s)一主缸慢速下行(75mm/s)-÷主缸微速壓制(15mrIl/s)_+達到排氣壓力主缸卸壓主缸快退回排液壓差動回路是指在液壓系統(tǒng)中當負載使用差動氣一排氣次數(shù)到一主缸微速高壓壓制一主缸保壓一主液壓缸時利用回路的組合.使差動液壓缸的有桿腔和無缸回程(350mm/s)到原位;模具抽芯頂缸為
4、頂料缸:頂桿腔連通.將有桿腔的流量引入無桿腔。增加無桿腔進缸慢速頂出一+頂缸快速頂出一頂缸停留_÷頂缸退回到油的流量,達到提高液壓缸運動速度的目的。根據(jù)液壓原位?;芈凡煌呢撦d特點.在回路的設計時有多種差動回路系統(tǒng)的原理圖如圖1所示.設備液壓系統(tǒng)特點:優(yōu)的選擇:①使用差動閥來構成差動回路;②增加差動回點是系統(tǒng)采用多泵合流,實現(xiàn)系統(tǒng)的多速要求;利用主路。用電磁閥控制差動回路的通斷以實現(xiàn)差動回路。缸自重快速下降通過充液閥使主缸快速充液.減少對主雖然差動回路具有構成簡單,系統(tǒng)流量分配合理.泵的流量要求。但是存在如下問題:但在實際應用中如果在設計階段考慮不周.會留下
5、設計(1)主缸下行的速度達不到要求,把下腔的背壓閥缺陷導致差動回路無法正常使用。完全松開速度為330mm/s:本文以大噸位立式框架油壓機液壓系統(tǒng)為基礎.提(2)回程速度達350mm/s,油泵需供1590Umin;慢出了一種滑塊下行和回程雙差動回路控制油壓機的控下速度達75mm/s,油泵需供油715L/min:這樣,系統(tǒng)主制方案。油壓機工作性能大大提高;可以實現(xiàn)主缸運行要動作所需油為715ldmin即可.但為了達到回程的速速度、變負荷運動;主泵組排量減少,減少了油箱體積和度,需增加1倍泵組排量:冷卻器的應用;環(huán)境污染大大降低(噪聲低)。(3)大功率泵組的選用,
6、造成很大噪聲污染;1GMT玻璃鋼產品油壓機(4)油箱的體積大;以一種GMT玻璃鋼制品2500T框架油壓機為例.(5)冷卻器的選擇大;最高液體工作壓力為25MPa;最大公稱力為25000kN。(6)機身頂部安裝平臺大。根據(jù)壓制工藝要求,主缸的工作循環(huán)為:主缸快速下行2雙差動回路在GMT玻璃鋼產品液壓機的應用收稿日期:2013-07—131)新思路作者簡介:劉如紅(1974一),女,山東東營人,高級工程師,從事非標設備快下速度(400mm/s)的實現(xiàn).滑塊自重下行保證的設計研發(fā)工作。64HydraulicsPneumatics&Seals,N0.02.2014圖
7、1系統(tǒng)的原理圖1一多泵合流泵組2一下腔背壓閥組3一單向液控閥組4一充液閥5一主油缸6一回程缸7一兩位四通換向閥圖2雙差動回路GMT玻璃鋼油壓機系統(tǒng)的原理圖65液壓氣動與密封/2014年第02期高壓徑向柱塞泵連桿的有限元分析趙婕,賈躍虎,焦寶山,劉薇,丁曉寧,程旭華(太原科技大學機械工程學院,山西太原030024)摘要:為了提高徑向柱塞泵的額定壓力,在JBP一40型徑向柱塞泵的基礎上進行改進,將額定壓力由28MPa提高到35MPa。在高壓下對該徑向柱塞泵的連桿進行受力分析.并采用ANSYS軟件對其進行靜力學有限元分析,驗證其強度和剛度。結果表明當額定壓力提高到
8、35MPa時.連桿的強度和剛度是足夠的,為高壓徑向柱