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《液壓打樁錘減振環(huán)損壞機(jī)理及改造》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、學(xué)兔兔www.xuetutu.com液壓打樁錘減振環(huán)損壞機(jī)理及改造2345王克文,程楷,朱熙耕,夏慈軍。(1.天津市精研工程機(jī)械傳動(dòng)有限公司;2.中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第46研究所)摘要:闡述液壓打樁錘工作原理及打樁錘減振環(huán)的作用,針對(duì)液壓打樁錘減振環(huán)存在氣體泄漏故障,分析故障產(chǎn)生的原因是減振環(huán)環(huán)體材料硬度值偏低及密封瞬時(shí)承受高壓,提出采用嵌套式改造方案,成功解決了存在的問(wèn)題,并提高了使用的可靠性。關(guān)鍵詞:液壓打樁錘;減振環(huán);損壞鋼樁貫入地層中,完成一次打擊循環(huán)。其最大沖擊1結(jié)構(gòu)與工作原理能量時(shí)的工作頻率為38
2、Hz。減振環(huán)是液壓打樁錘液壓打樁錘是海洋石油開(kāi)發(fā)、風(fēng)電安裝中的重中重要的部件,位于錘殼體與砧鐵間,其結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖2要施工機(jī)械,由錘體、動(dòng)力站、液壓絞車(chē)和電纜絞車(chē)所示。環(huán)體周邊均勻分布18個(gè)緩沖活塞,活塞上方等幾部分組成,打樁錘的控制系統(tǒng)控制打樁錘錘芯是密閉氮?dú)馐摇4驑蹲鳂I(yè)時(shí),鋼樁的反向作用力通的起落,完成打樁作業(yè)【”。某型液壓打樁錘工作原理過(guò)砧鐵作用在緩沖活塞上,壓縮密閉氮?dú)馐业捏w如圖1所示。液壓換向閥控制壓力油進(jìn)人液壓缸有積。減振環(huán)吸收鋼樁對(duì)打樁錘錘體各個(gè)零部件的沖桿腔,活塞桿帶動(dòng)錘芯快速沿著錘殼體向上移動(dòng);擊
3、,因此減振環(huán)的好壞,直接影響打樁錘的使用壽當(dāng)錘芯達(dá)到一定高度,控制系統(tǒng)獲得其位置信息后命和使用成本。減振環(huán)主要的技術(shù)參數(shù)為:1)充氣控制液壓換向閥換向,壓力油同時(shí)進(jìn)入有桿腔和無(wú)壓力18MPa;2)減振環(huán)環(huán)體材料為42CrMo;3)緩桿腔中,活塞桿帶動(dòng)錘芯快速向下移動(dòng)(最大速度沖活塞直徑為95mm,數(shù)量18個(gè);4)緩沖活塞最大5.6m/s)沖擊砧鐵,沖擊能通過(guò)砧鐵傳遞到鋼樁,把行程為70mm。1.充氣接頭2.密封3.環(huán)體4.緩沖活塞圖2減振環(huán)結(jié)構(gòu)示意圖2減振環(huán)失效分析該液壓打樁錘打樁作業(yè)錘擊2O萬(wàn)次后,出現(xiàn)錘1
4、.液壓缸2.錘芯3.錘殼體4.減振環(huán)5.砧鐵體噪聲明顯變大、錘體振動(dòng)變強(qiáng)的現(xiàn)象。通過(guò)檢測(cè)發(fā)6.鋼樁現(xiàn)減振環(huán)18個(gè)密閉氣室中的壓力明顯偏低。在無(wú)負(fù)圖1液壓打樁錘工作原理圖荷狀態(tài)下,重新充氣4h后,檢測(cè)氣室氣體壓力明顯作者簡(jiǎn)介:王克文(1978一),男,山東臨清人,工程師,學(xué)士,研究方向:液壓系統(tǒng)研制與開(kāi)發(fā)。一65—學(xué)兔兔www.xuetutu.com下降,表明密閉氣室氣體泄漏。由于密閉氣室氣體的環(huán)環(huán)體氣室內(nèi)孔壁有磨損,密封運(yùn)動(dòng)區(qū)域尺寸公差泄漏,降低了減振環(huán)吸收沖擊的能力,因此出現(xiàn)錘體范圍為95.30一95.45
5、mm,大于其密封使用公差噪聲明顯變大、錘體振動(dòng)變強(qiáng)的現(xiàn)象,加劇錘體部分范圍rP95H9087)。密封采用寶色霞板公司斯特封,的破壞,最終導(dǎo)致打樁錘無(wú)法繼續(xù)使用。密封工作參數(shù)為:壓力80MPa、溫度一45~200℃、2.1ASMESIM軟件仿真分析運(yùn)動(dòng)速度15m/s,密封體硬度邵爾A90。斯特封對(duì)密液壓打樁錘減振環(huán)活塞在質(zhì)量為5450kg,最封運(yùn)動(dòng)偶件要求:表面硬度不小于45HRC,表面粗大行程為130mm自由落體沖擊的工作狀態(tài)下,通糙度Ra0.05—0.20。減振環(huán)環(huán)體材料為42CrMo,經(jīng)過(guò)ASMESIM軟
6、件仿真分析,減振環(huán)密閉氣室及活檢測(cè),內(nèi)孔及環(huán)體的硬度為195~220HB,遠(yuǎn)低于技塞一次沖擊循環(huán)的工作狀態(tài)如圖3所示。仿真結(jié)果術(shù)要求。表明,減振環(huán)密閉氣室內(nèi)氣體在0.047s內(nèi)壓力和溫由于材料的硬度值偏低和密封瞬時(shí)承受高壓度達(dá)到峰值,緩沖活塞在瞬間高壓和較高溫度的工的工況,經(jīng)過(guò)一定使用周期后,氣室內(nèi)孔與密封相況下承受循環(huán)沖擊。對(duì)運(yùn)動(dòng)區(qū)域發(fā)生磨損,密封與氣室內(nèi)孔壁的間隙加大,甚至為正常值的3倍多,在較大負(fù)載沖擊下,活//、II00467亡,、y=00411579E塞快速運(yùn)動(dòng),活塞的中心線與氣室內(nèi)孔中心線難以/、
7、,\l保持在同一直線上,造成緩沖活塞與環(huán)體氣室內(nèi)孔,\l,、I,壁金屬間接觸摩擦,使環(huán)體氣室內(nèi)孔壁劃傷,活塞●I-●)O0.I20.D40.060.D80.100.2密封易損壞,最終導(dǎo)致密閉氣室中高壓氣體泄漏。時(shí)間s3改造措施,/、lI00467仁==,\p=325301善因減振環(huán)體尺寸大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,提高環(huán)體氣室、I/、I,\I內(nèi)孔硬度非常困難,因此采用嵌套式方案進(jìn)行改幽/\I’l造,如圖5所示。其技術(shù)方案步驟為:、nn、,nInnnnn1nn(1)清洗干凈減振環(huán)環(huán)體氣室內(nèi)孔壁。(2)在大型鏜床上擴(kuò)環(huán)體氣室內(nèi)
8、孔,由內(nèi)徑958/卜\ll00467卜__,,\T=935533卜mm,長(zhǎng)度295mm擴(kuò)大至cp105mm,深度為270mm。/、I(3)制作內(nèi)徑95mm,外徑105mm嵌套,,\l,\lI材料選擇GCrl5,采用氧氮化熱處理技術(shù)(QPQ技10●1●I300,D2O.040.O60.08O.1O0.2術(shù)),硬化層平均深度0.013~0.015mln,熱處理后表時(shí)I司,s圖3減振環(huán)密閉氣室及活塞一次沖