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《梅鋼3號(hào)高爐噴煤實(shí)踐》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、2009年第2期梅山科技·15·梅鋼3號(hào)高爐噴煤實(shí)踐李浩亮(梅山鋼鐵公司煉鐵廠南京210039)摘要:對(duì)梅鋼3號(hào)高爐提高煤比生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié),通過提高精料、更新噴煤設(shè)備、優(yōu)化配比、高風(fēng)溫、大富氧、精細(xì)化操作,協(xié)調(diào)好各種生產(chǎn)關(guān)系等措施,使3號(hào)高爐月平均煤比達(dá)到164.9kg/t。關(guān)鍵詞:高爐;噴吹;煤比;高爐操作PracticeofPulverizedCoalInjectionofNo.3BlastFurnaceatMeigangLiHaoliang(IronmakingPlantofMeishanIron&SteelCo.,Nanjing210039)Ke
2、ywords:blastfurnace;injection;coalratio;blastfurnaceOperation13號(hào)高爐概況2原燃料提高和設(shè)備改進(jìn)3號(hào)高爐從1995年開爐,有效爐容12502.1提高入爐精料質(zhì)量m。,20個(gè)風(fēng)口,爐缸為法國陶瓷杯,爐前設(shè)置原燃料質(zhì)量是提高煤比的基礎(chǔ)條件。隨著煤DDS型開口機(jī),皮帶上料設(shè)置2個(gè)鐵口。4座改比的提高,爐內(nèi)礦焦比也隨著升高,高爐順行對(duì)原造型內(nèi)燃式熱風(fēng)爐,熱風(fēng)溫度為1100~1180燃料質(zhì)量的要求會(huì)更高,尤其焦炭的骨架作用尤℃,平均風(fēng)溫在1140℃左右。每立方米產(chǎn)鐵已顯突出。進(jìn)入2005年以來,梅鋼煉鐵廠原燃料
3、質(zhì)達(dá)到萬噸。2004年以前噴吹設(shè)備為倉式泵輸煤,量逐步改善,這也正是3號(hào)高爐煤比能達(dá)到164爐前設(shè)噴吹站,雙系列三罐重疊多支管罐吹。kg/t的基礎(chǔ)條件。但就目前而言,焦炭產(chǎn)量不2004年以后改用濃相噴吹,煙煤和無煙煤混噴技?jí)?,外購焦與本廠焦炭相比質(zhì)量較差。干熄焦和術(shù)。表1為3號(hào)高爐近年技術(shù)指標(biāo)。圖1為2006、2007年的煤比狀況,從圖1中可以看到煤濕熄焦使用頻繁交換。因此,要想長(zhǎng)期維持住較比也穩(wěn)定在一定水平。高的煤比水平,原燃料質(zhì)量還需進(jìn)一步的穩(wěn)定。燒結(jié)礦從2005年開始也有了很大的改變,燒結(jié)礦f、19Ol80的強(qiáng)度和粒度都有了很大的改善,為高爐提高煤妻l70
4、岡I160=竺:蘭I比打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1501234567891Ol1l22.2更新噴煤設(shè)備月份梅鋼煉鐵廠從噴煤設(shè)備著手,引進(jìn)了新型噴圖12006、2007年煤比狀況煤設(shè)備,并采用無煙煤和煙煤混噴濃相輸送技術(shù)。噴煤穩(wěn)定性和煤粉的燃燒效率得到了很大提高。表1梅鋼3號(hào)高爐2004—2005年生產(chǎn)指標(biāo)雖然現(xiàn)在存在一罐噴三爐的情況,造成單座高爐旱譬煤量不穩(wěn)定,但是總體噴吹能力得到大幅度的提高。在噴煤實(shí)踐中,也對(duì)很多噴煤設(shè)備進(jìn)行了實(shí)用型改造。截至現(xiàn)在,部分風(fēng)口采用雙槍噴煤,對(duì)煤槍前端也進(jìn)行了改造,防止煤槍磨損小套?!?6·梅山科技2009年第2期3優(yōu)化配比況、透氣性及風(fēng)
5、溫水平而定,維持合適的理論燃燒通過不同配比的試驗(yàn),尋找出最優(yōu)的配煤方溫度及爐腹煤氣量,促進(jìn)風(fēng)口前的煤粉充分燃燒,案,達(dá)到較好的燃燒利用效果和較高的置換比。盡量減少未燃煤粉,使高爐上下部的熱量分布合隨著煤比的提高,焦炭在爐內(nèi)的負(fù)荷急劇增加,其理。作為“氣窗”的焦批在減?。煌瑫r(shí)焦炭在爐內(nèi)的滯2)應(yīng)用上、下部調(diào)節(jié)控制好煤氣流分布,根據(jù)留時(shí)間明顯延長(zhǎng)(根據(jù)寶鋼的研究,煤比從100情況及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。3號(hào)高爐下部送風(fēng)風(fēng)kg/(t·Fe)提高到200kg/(t·Fe),焦炭在爐內(nèi)口為120mm,保證相應(yīng)的兩條通路:對(duì)料流閥的骨架區(qū)的滯留時(shí)間從9.06h延長(zhǎng)至14.92h
6、),其工作精度,采取靈活調(diào)整,根據(jù)料流閥全開后到布骨架作用更為突出。因此必須研究提高焦炭熱強(qiáng)完料的時(shí)間差和原燃料的使用情況,確保布料的度,以適應(yīng)煤比提高的需要。均勻性和煤氣流的正常分布。4煤粉燃燒利用機(jī)理的研究6爐役后期的噴煤操作通過對(duì)煤粉燃燒利用機(jī)理的研究,掌握梅鋼3號(hào)高爐煤比的提高與各個(gè)崗位的共同努力高爐煤粉燃燒利用過程,尋找制約煤比提高的限是離不開的。制性環(huán)節(jié),以便有的放矢,重點(diǎn)攻克。1)為了防止煤槍磨損小套,在最初階段將煤煤比提高是一個(gè)系統(tǒng)工程。從高爐操作和制槍的頭部進(jìn)行改造使煤粉流在經(jīng)過時(shí)能靠向內(nèi)度調(diào)劑上也要不斷摸索、總結(jié),以適應(yīng)煤比提高的側(cè),有效防止
7、煤粉磨損小套,煤槍后端由于噴煤振需要。這方面的重點(diǎn)應(yīng)是:選擇合理的送風(fēng)制度蕩會(huì)向后退,用鐵絲將其固定,這種方法簡(jiǎn)單實(shí)和裝料制度,實(shí)現(xiàn)合理的煤氣流分布,以達(dá)到爐況用,且效果很好。2004年更換小套57個(gè),而2005穩(wěn)定順行、指標(biāo)優(yōu)異的目的。年只更換33個(gè),其中只有9個(gè)是非計(jì)劃休風(fēng)更換,最大程度地降低了爐況的波動(dòng)和由于休風(fēng)所5富氧對(duì)提高煤比的影響帶來的噴煤的損失。5.1提高富氧率是提高煤比最有效的措施之一2)做好精料工作,改善料柱的透氣性,盡量提富氧后,隨氧濃度的增加,加速煤粉在風(fēng)口前高礦石的入爐品位。降低焦炭灰分和含硫量,提燃燒。提高燃燒率,維持較高的理論燃燒溫度
8、,以高和改進(jìn)燒結(jié)礦質(zhì)量,