資源描述:
《吳淞江大橋立柱施工總結(jié)》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、吳淞江大道跨吳淞江大橋項(xiàng)目WSJDQ01標(biāo)段立柱首件施工總結(jié)江蘇潤揚(yáng)交通工程集團(tuán)有限公司吳淞江大道跨吳淞江大橋項(xiàng)目WSJDQ01標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部2014年11月6吳淞江大道跨吳淞江大橋項(xiàng)目WSJDQ01標(biāo)立柱施工總結(jié)我部于2014年10月30日進(jìn)行了試驗(yàn)柱小樣澆筑,并于11月5日首次立柱澆筑,澆筑部位為18#墩4#、5#、6#立柱。在砼成型24小時(shí)后進(jìn)行了拆模,從拆模后的立柱外觀及幾何尺寸等檢測數(shù)據(jù)看,無大的質(zhì)量缺陷,模板拼縫嚴(yán)密未漏漿,表面色澤一致無明顯色差,柱頂標(biāo)高、垂直度、軸線偏位均滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。但也存在一些
2、不足,如表面存在一些小氣泡,豎向接縫輕微漏漿,局部鋼筋保護(hù)層超出規(guī)范要求,局部表面光潔度還不夠,但總體說,本次立柱首件的施工工藝基本滿足了施工需要,現(xiàn)將本次立柱首件施工總結(jié)如下:一、鋼筋1、立柱鋼筋籠在加工棚制作,加勁箍采用2根Φ16鋼筋成十字交叉固定,確保立柱鋼筋籠在運(yùn)輸及吊裝過程中不變形。2、嚴(yán)格控制立柱鋼筋籠的安裝軸線,目的是使鋼筋籠不偏位,使鋼筋籠四周的保護(hù)層均勻一致。3、保護(hù)層使用高強(qiáng)水泥墊塊,在加勁箍部位沿立柱四周墊4塊,并用扎絲將保護(hù)墊塊固定在鋼筋上。6二、模板1、模板進(jìn)場后,進(jìn)行了試拼,對(duì)所有拼縫進(jìn)行
3、打磨處理,并對(duì)表面浮銹進(jìn)行打磨,清洗晾干后涂刷脫模劑。2、模板拼裝時(shí),豎向拼縫間夾墊3mm厚的雙棉膠帶,采用定位銷固定,螺桿夾緊,使其嚴(yán)密不漏漿。3、模板底部使用海綿條填縫,并配高標(biāo)號(hào)砂漿密封,使接縫嚴(yán)密不漏漿。4、模板對(duì)中采用十字架,吊垂線對(duì)中,以保證模板軸線及垂直度。5、模板固定采用鋼絲繩纜風(fēng),四角固定牢靠,并采用1T手拉葫蘆收緊,使模板固定牢靠,以保證在砼澆筑時(shí)模板不移位。三、砼拌制1、混凝土采用自拌,混凝土車運(yùn)至現(xiàn)場,澆筑可選2種方式,泵送或吊車配合料斗,本次試驗(yàn)柱使用吊車澆筑,首件使用泵送混凝土。2、首件混
4、凝土原材經(jīng)試6驗(yàn)測定砂含水量為4.1%,碎石含水量為0.8%。根據(jù)C30泵送砼設(shè)計(jì)配合比,水泥:砂:石子:水:外加劑=383:761:1050:176:5.75,確定施工配比為水泥:砂:石子:水:外加劑=383:792:1058:137:5.75。3、砼攪拌時(shí)間控制滿足2分鐘,確保砼的和易性。4、嚴(yán)格控制砼料的坍落度,泵送澆筑坍落度設(shè)計(jì)值160±2mm,廠拌出料實(shí)測為155mm,運(yùn)至現(xiàn)場實(shí)測坍落度為145mm。四、混凝土澆筑1、本次首件采用泵送混凝土,汽車泵管直接插入模內(nèi),使混凝土自由落體高度小于2米。2、砼分層布料
5、控制在50cm左右依次澆筑。3、砼振搗采用Φ70型插入式振動(dòng)棒,振搗時(shí)嚴(yán)格控制“快插慢拔”6的方法,并使插入后的振動(dòng)棒在砼中停留30秒左右,振搗至砼表面泛漿且砼不下沉為止。待第二層砼澆筑時(shí),振動(dòng)棒需插入至第一層砼中進(jìn)行復(fù)振,以利兩層砼的良好結(jié)合,排出下層砼中殘余氣泡。4、澆筑至立柱頂部時(shí),在砼初凝前采取了復(fù)振措施,并用海綿吸干了砼面的泌水。五、拆模及養(yǎng)生1、混凝土成型24小時(shí)后,拆除鋼模板,拆模時(shí)注意模板不能碰撞砼表面,必須小心輕放。2、拆模后采用塑料薄膜包裹,滴水養(yǎng)生。六、鋼筋保護(hù)層檢測經(jīng)過項(xiàng)目部自檢,總監(jiān)辦復(fù)檢及
6、蘇交檢測中心抽檢,檢測結(jié)果綜合評(píng)價(jià)如下:18-4#柱合格率85.4%,18-5#柱合格率83.4%,18-6#柱合格率82.4%,三根立柱保護(hù)層均達(dá)到80%以上。構(gòu)建名稱項(xiàng)目部自檢總監(jiān)辦復(fù)檢蘇交檢測中心抽檢綜合平均值18-4#柱93.8%75%87.5%85.4%18-5#柱93.8%81.3%75%83.4%18-6#柱93.8%84.4%69%82.4%6局部保護(hù)層偏低,分析原因,鋼筋局部偏位處保護(hù)塊少強(qiáng)度底,混凝土澆筑過程中,受外力的影響導(dǎo)致水泥保護(hù)塊破壞。通過首件施工存在的一些不足之處,我們將采取以下幾點(diǎn)措施
7、:1、對(duì)現(xiàn)有立柱模板表面局部不光潔部位進(jìn)一步打磨,特別是每塊鋼板接頭處,使砼表面有較好的光潔度。2、進(jìn)一步加強(qiáng)砼振搗工藝,進(jìn)一步減少砼表面氣泡。3、模板豎向接縫增加止?jié){帶,消除漏漿現(xiàn)象。4、進(jìn)一步加強(qiáng)鋼筋的幫扎質(zhì)量,增加保護(hù)墊塊,提高保護(hù)層合格率。我們相信,通過以上的一些改進(jìn)措施,我部施工的立柱質(zhì)量會(huì)更上一個(gè)臺(tái)階。江蘇潤揚(yáng)交通工程集團(tuán)有限公司吳淞江大道跨吳淞江大橋項(xiàng)目WSJDQ01標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部20014.11.106