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《選煤廠實習(xí)總結(jié)》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、實習(xí)工作總結(jié)姓名:單位:時間:實習(xí)總結(jié)2011年7月,我懷著那份難以割舍的依戀離開了母校,很榮幸地加入到河南煤化集團選煤廠這個朝氣蓬勃、欣欣向榮的企業(yè),開始了人生中時間最長,意義最重要的一段歷程。作為一個剛剛進入選煤廠的職工,陌生的工作和生活環(huán)境對于我一切都是新鮮的。但是在通過自己的努力學(xué)習(xí)、付出,在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的悉心指導(dǎo)和幫助下,我順利完成了為期一年的實習(xí)。在此,我將實習(xí)工作總結(jié)報告如下:一、認真學(xué)習(xí)企業(yè)文化,培養(yǎng)吃苦精神來到選煤廠近一年時間里,我不斷學(xué)習(xí)企業(yè)的制度和文化,;感受企業(yè)的進取、嚴謹?shù)闹贫群鸵匀藶楸镜奈幕?/p>
2、,河南煤化集團堅持“用心做事,追求卓越”的核心價值觀,讓我感受到只有用心做事,才能讓企業(yè)的效益有所提高,只有追求卓越才能讓企業(yè)在中國乃至世界立于不敗之地。切實踐行“從零開始,向零奮斗”的安全生產(chǎn)理念,讓我深深體會到只有安全生產(chǎn)才能保證員工的幸福,再好的效益比不過人命,安全生產(chǎn),責(zé)任如山。河南煤化集團對安全事故堅決實行“零容忍”,任何一位干部都帶著感情、憑著良知、良心抓安全,把員工當親人、當兄弟。學(xué)習(xí)企業(yè)文化的同時,我也認真學(xué)習(xí)了鄧小平,科學(xué)發(fā)展觀等先進的科學(xué)發(fā)展理念,讓我認識到我在這里得到的不僅僅是一份工作,而是一次完善
3、、提升自己、創(chuàng)造效益和實現(xiàn)價值的契機。我不斷告誡自己:全身心的投入工作,完成盡可能多的工作,不要虛度著人生中最豐富多彩的旅程。投身礦業(yè)工作本就是一項吃苦的工作,既然從事了就得有吃苦的精神。這一年,我在廠里的各個車間都進行了實習(xí),從中不僅學(xué)習(xí)了各種生產(chǎn)相關(guān)知識,而且培養(yǎng)了我吃苦耐勞的精神,懂得了人不僅要懂理論,而且要懂實干,沒有親身實踐永遠不知道現(xiàn)場情況,也根本體會不到干活過程中大家齊心協(xié)力完成工作的樂趣。二、學(xué)習(xí)工藝,將理論應(yīng)用到實踐,為提高效益、減少人力物力提出合理化建議在實習(xí)的一年內(nèi),從檢修車間、原煤車間、洗煤車間到
4、裝車車間,一路走來,我受益頗多。我在對我們選煤廠的生產(chǎn)工藝、設(shè)備操作及維修和管理、裝運流程、采制化流程、煤質(zhì)分析、生產(chǎn)調(diào)度流程、生產(chǎn)分析總結(jié)的掌握上,有了全面提高。在工作方法、工作思路上有實在的提高。在生產(chǎn)工藝上,我系統(tǒng)全面的學(xué)習(xí)了原煤的篩分破碎工藝、重介—浮選聯(lián)合工藝和煤泥水處理工藝等。在設(shè)備操作及維修管理上,我學(xué)習(xí)了全廠設(shè)備的性能參數(shù)和工藝參數(shù),整理設(shè)備臺賬并積極的學(xué)習(xí)設(shè)備的維護和修理等。在裝運流程上,我學(xué)習(xí)了末精配煤、末原配煤、產(chǎn)品摻配裝運方法等。在采制化流程上,我學(xué)習(xí)了采制化的準確、規(guī)范操作。在煤質(zhì)分析上,我學(xué)習(xí)
5、了月綜合分析、生產(chǎn)煤樣分析和矸石快浮等。在生產(chǎn)調(diào)度流程上,我學(xué)習(xí)了全廠生產(chǎn)實時監(jiān)測、實時分析、實時處理。在生產(chǎn)分析總結(jié)上,我學(xué)習(xí)了每日的生產(chǎn)情況的匯總、生產(chǎn)報表的填寫等。在工作方法上,我學(xué)習(xí)到按急事、要事先處理;及時總結(jié),今日事今日畢;具體問題具體分析;靈活處理糾紛;爭取我們選煤廠利潤最大化等的工作方法。在工作思路上,我學(xué)習(xí)到務(wù)實、協(xié)作、細致、嚴謹、全面和及時等的工作思路。車間實習(xí)過程中發(fā)現(xiàn)了工藝上的一些不足,并且在與廠長及技術(shù)員的共同研討下提出了建議:入廠原煤水分較大,經(jīng)常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,為解決此問題,在每個出口溜槽處都
6、加風(fēng)管,利用高壓風(fēng)使煤順利流通。盡管偶爾還會出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,但已經(jīng)大大降低了堵塞次數(shù),工人師傅的勞動強度也大大降低。入廠原煤灰分較大,煤泥化現(xiàn)象特別嚴重,這直接增加我廠洗選難度。為此,我們決定一旦在線灰分儀灰分超過規(guī)定值,馬上停皮帶,直至灰分降低保證原煤質(zhì)量。選煤系統(tǒng)中:①粗精煤分選效果不佳,灰分經(jīng)常超過規(guī)定值。②同樣重介質(zhì)密度卻導(dǎo)致精煤灰分不同③浮選藥劑調(diào)節(jié)難度較大①浮選精煤水分較高②浮選跑粗現(xiàn)象嚴重③浮選跑煤現(xiàn)象嚴重針對所存在的問題,我們采取的措施①降低干擾床水流量,降低精煤旋流器入料壓力②經(jīng)常采樣化驗及時了解當班灰分
7、值③請教有經(jīng)驗的師傅及技術(shù)人員到我廠指導(dǎo)浮選調(diào)節(jié)④經(jīng)常檢查濾布,盡量降低空壓機循環(huán)水溫,保證倉壓⑤檢查各截粗系統(tǒng),采用旋流器閉路循環(huán),檢查篩孔磨損情況,降低跑粗量⑥調(diào)整藥劑配比,控制入料濃度此外煤泥水處理使我廠比較頭疼的問題,由于我廠原煤較軟,易碎,高灰細泥含量高,使得煤泥水嚴重惡化,這大大增加了調(diào)整藥劑的使用量,同時加調(diào)整藥劑的同時又可能導(dǎo)致煤泥水粘度增加,給生產(chǎn)帶來不利影響,壓濾煤泥入料、卸料難度增加。對此,我與技術(shù)員及崗位工經(jīng)常觀察煤泥水顏色,及時調(diào)整藥劑量,定期打空循環(huán),并且定期更換使用濃縮池。在儲裝運項目改造方
8、面,我輔助張廠長參與了部分改造過程,包括煤場灑水除塵系統(tǒng)與集中裝車系統(tǒng),改善了我廠環(huán)境,提高裝車自動化程度,學(xué)習(xí)知識的同時也提高了我的協(xié)調(diào)能力。三、存在問題及今后努力方向?qū)嵙?xí)期間,雖然我努力的做了一些工作,但是還有好多不足的地方,比如對管理還不是很精通,理論水平、工作能力還有待進一步提高,遇事處理不夠大膽,考慮問題還