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《330MW機(jī)組真空低原因分析及治理》由會員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、第l2卷(2010年第3期)電力安全技術(shù)A而330HW機(jī)組真空低原因分析及治理蘆廣卑(桂冠合山發(fā)電有限公司,廣西合山546500)[摘要]目前,國產(chǎn)300MW級機(jī)組實(shí)際運(yùn)行中普遍存在真空與設(shè)計(jì)值相差過大的問題。結(jié)合桂冠合山發(fā)電有限公司2臺330MW機(jī)組的運(yùn)行情況,分析了造成機(jī)組凝結(jié)器真空低的主要原因,提出了解決對策。實(shí)際應(yīng)用表明,所提出的措施能有效提高真空,實(shí)現(xiàn)機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。[關(guān)鍵詞]330MW機(jī)組;真空低;分析;對策隨著我國電力行業(yè)的高速發(fā)展,300MW級亞計(jì)值為主汽流量減去第l段到第7段抽汽總量)。臨界火電機(jī)組已成為電
2、網(wǎng)中的主力機(jī)型,且主要參表1廠家提供的機(jī)組各段抽汽參數(shù)值與了電網(wǎng)調(diào)峰任務(wù)。目前,國產(chǎn)300MW級機(jī)組實(shí)際運(yùn)行中普遍存在真空與設(shè)計(jì)值相差過大的問題。例如,桂冠合山發(fā)電有限公司2×330MW機(jī)組凝汽器真空設(shè)計(jì)值為94.6kPa;實(shí)際額定工況下,夏季真空低至90.8kPa,冬季最高約-93kPa,全年平均值約為92.3kPa,與設(shè)計(jì)值相差2.3kPa。真空過低,則排汽缸溫度升高,使汽缸中心線變化而引起機(jī)組振動,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)贡Wo(hù)動作,造成機(jī)廣西電力中試院于夏季和冬季分別對機(jī)組進(jìn)行組非正常停機(jī);此外,還會導(dǎo)致凝汽器銅管脹口松了測試。根據(jù)
3、試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,夏季滿負(fù)荷工況下,主弛而發(fā)生泄漏,使凝結(jié)水品質(zhì)惡化,嚴(yán)重影響機(jī)組汽流量為985t/h,低壓缸排汽量為658t/h,高于運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。本文對造成330MW機(jī)組真空低的設(shè)計(jì)值30t/h;冬季滿負(fù)荷工況下,主汽流量為964主要原因進(jìn)行了分析,并提出解決對策,以實(shí)現(xiàn)機(jī)t/h,低壓缸排汽量為643t/h,高于設(shè)計(jì)值15t/h。組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。機(jī)組低壓缸排汽量比設(shè)計(jì)值平均增加了22t/h,遠(yuǎn)大于各閥門內(nèi)漏的總和,因而,低壓缸排汽量增加1原因分析對真空的影響也較閥門內(nèi)漏大得多。t.1低壓缸排汽量影響設(shè)計(jì)工況下,根據(jù)熱平衡方程,
4、低壓缸排汽側(cè)額定工況下,桂冠合山發(fā)電有限公司2臺330放出的熱量(與排氣量成正比)要等于循環(huán)水側(cè)帶走M(jìn)W機(jī)組主再熱汽溫設(shè)計(jì)值為540℃,主汽流量設(shè)的熱量(與循環(huán)水量成正比)。實(shí)際滿負(fù)荷工況下,低計(jì)值為928t/h,冷卻水流量設(shè)計(jì)值為34265t/h,壓缸排汽量平均增加了22t/h,而循環(huán)水量沒有同排汽溫度設(shè)計(jì)值為34.25℃。根據(jù)廠家提供的機(jī)組步增加,則增加的排汽量所帶來的熱量不能被循環(huán)第1段到第7段抽汽流量數(shù)據(jù)(如表1所示),可計(jì)算水帶走,因而使凝結(jié)器熱負(fù)荷增加(凝結(jié)器的換熱面出低壓缸排氣量設(shè)計(jì)值為628t/h(低壓缸排汽量設(shè)
5、積、熱負(fù)荷是設(shè)定的),進(jìn)一步造成排汽溫度升高,(3)機(jī)組運(yùn)行中,保持主汽、再熱汽參數(shù)穩(wěn)定,整門以減少機(jī)組抽汽量的方法來控制軸振增大。特別是機(jī)組負(fù)荷變化、啟停制粉系統(tǒng)、鍋爐吹灰等5結(jié)束語工況下,應(yīng)認(rèn)真調(diào)整,避免汽溫、汽壓大幅波動。(4)在條件允許的情況下,盡量不投運(yùn)6號機(jī)分析了引起機(jī)組軸振增大的幾個(gè)原因;在采取廠減器,而首先考慮投運(yùn)其他機(jī)組廠減器。如果6相應(yīng)的措施后,機(jī)組軸振增大現(xiàn)象得到了控制。全國號機(jī)廠減器在投運(yùn)狀態(tài)時(shí),應(yīng)保持調(diào)整門較小開同類型機(jī)組有幾十臺,如有類似不安全現(xiàn)象,可進(jìn)行度;發(fā)生軸振增大時(shí),可以通過關(guān)小廠減器進(jìn)汽調(diào)檢
6、查,必要時(shí)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。(收稿日期:2009—08—26)一O一A而電力安全技術(shù)第12卷(2010年第3期)真空降低。只有通過增加循環(huán)水量,讓增加的循環(huán)要原因是,冬季河水水位低,明渠供水量相對少,凝水帶走所增加的排汽熱量,才能降低排汽溫度,提結(jié)器冷卻水量也相對小,凝結(jié)器熱負(fù)荷高,因而排高真空。汽溫度高。而凝結(jié)器端差大,一方面因?yàn)槟Y(jié)器換1.2主再熱汽溫影響熱熱阻大,傳熱效果差,這可能是凝結(jié)器銅管汽、水實(shí)際滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),機(jī)組主再熱汽溫長期達(dá)不側(cè)結(jié)垢臟污或汽側(cè)積存空氣造成的;另一方面因?yàn)榈皆O(shè)計(jì)值,平均值約為530℃,最低達(dá)到520℃
7、以循環(huán)水量不足,使凝結(jié)器熱負(fù)荷過高,導(dǎo)致排汽溫下;低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),主再熱汽溫在520℃~525℃,度過高,而使端差增大??梢?,循環(huán)水量不足對真也低于設(shè)計(jì)值。由于主再熱汽溫偏低,要維持機(jī)組空的影響也很大。負(fù)荷不變,必須要增加汽輪機(jī)進(jìn)汽量,相應(yīng)的鍋爐通過以上分析可知,造成排汽溫度過高的主要主汽流量也要隨之增加。主汽流量增加后,要達(dá)到原因是,冷卻水進(jìn)水溫度高、低汽溫運(yùn)行排汽量增做功能力(汽溫處于設(shè)計(jì)過熱狀態(tài)),必然要先使?fàn)t加及循環(huán)水量不足,使循環(huán)水溫升及端差增大,導(dǎo)膛投煤量增加,才能使蒸汽吸熱量增加,結(jié)果使在致凝結(jié)器熱負(fù)荷過高而使真空降
8、低。同一負(fù)荷下煤耗增加。1.4真空系統(tǒng)嚴(yán)密性及閥門內(nèi)漏影響由于主再熱汽溫偏低,滿負(fù)荷工況下,主汽流實(shí)際運(yùn)行中,對機(jī)組進(jìn)行真空嚴(yán)暫性試驗(yàn),其量平均值達(dá)到985t/h以上,最高接近l000t/h,真空下降速率小于0.25kPa/min;汽輪機(jī)軸封壓較設(shè)計(jì)值(928t