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1、福建電網調峰電源規(guī)劃研究[摘要]調查和分析瞭福建電網調峰現狀及主要存在的問題,分析瞭2010年?2030年間福建電網調峰能力,研究瞭各水平年調峰平衡和福建電網中長期調峰電源選擇、調峰電源結構優(yōu)化和調峰電源佈局問題,提出瞭中長期福建省調峰電源規(guī)劃建議[關鍵詞]福建電網調峰電源規(guī)劃近年來,隨著人民生活水平提高和電力負荷的發(fā)展,電網峰谷差正在日益加大。另一方面,目前福建電網今後將大力發(fā)展核電和風電,僅葉二五”期間規(guī)劃核電裝機將達到6000MW,風電總裝機預計將達到1000MW以上。峰谷差加大以及電源結構調整將使系統(tǒng)的調峰問題愈來
2、愈突出,電網的調峰壓力日益加大。研究電網調峰電源規(guī)劃,解決電網的調峰問題已成為福建電網面臨的一個重要課題1福建電網電源結構、負荷特性與調峰現狀1.1福建電網電源結構2008年福建全省總發(fā)電裝機容量達26267MW,比增9.5%;其中水電裝機10579MW,火電裝機15365MW,新能源裝機(含風電、垃圾及生物質能發(fā)電等)323MWo水電、火電、新能源裝機比例為40:59:1至2008年底,福建水電開發(fā)總量達到10579MW,其中統(tǒng)調水電裝機達到5166MW,占全省水電總裝機容量的48.8%;非統(tǒng)調水電即地方小水電總容量54
3、13MW,地方水電大多為徑流電站,以自行開發(fā)、自發(fā)自供為主,不參與省網調峰。統(tǒng)調水電中,年調節(jié)水電裝機容量1227MW,僅占全省水電裝機容量的11.6%,季調節(jié)和不完全年調節(jié)水電裝機容量1067MW,占10.1%,不完全季調節(jié)水電裝機容量1400MW,占13.2%,日調節(jié)及徑流式電站裝機容量達1472MW,占13.9%在火電機組中,300MW級及以上機組總容量達到13396MW,占全省火電裝機比例為87.2%;100MW級機組790MW,占全省火電裝機5.1%;其餘為小火電和自備電廠總容量1179MW,占全省火電裝機7.7
4、%o隨著電網負荷的快速發(fā)展,電網峰谷差逐年增大,全社會最大峰谷差從2000年的2294MW增大到2007年的5655MW,2000年?2007年的年最小負荷率也在55.3%?65.6%間波動,隨之帶來的電網調峰調頻壓力逐步加大1.2福建電網調峰方面存在的主要問題隨著電網負荷的快速發(fā)展,電網峰谷差逐年增大,調峰調頻壓力逐步加大??傮w上看,目前主要通過煤電深度調峰、水電棄水等手段基本上滿足瞭現有電網的調峰需要。但福建電網調峰運行仍存在一些問題,主要有:1.2.1水電總體調峰能力不強福建水電總體調峰能力不強。以2007年為例,8
5、月、12月福建電網水電調峰總出力分別為2514MW.2020MW,僅占全省水電裝機25%和20%左右福建水電的主要特點是:①大型水電較少,至2008年底裝機容量在200MW以上的大型水電總容量共3050MW,約占全部水電的29.4%,而小水電自發(fā)自供,難以統(tǒng)一調度,不參與調峰;②多數水電調節(jié)性能較差,豐枯出力相差十分懸殊,以2007年為例,6月水電發(fā)電量43.3億kWh,而11月僅12.9億kWh,相差3.4倍,枯水期來水量少影響水電調峰能力;③水資源多有綜合利用如防洪、通航、灌溉、城市供水等要求,嚴重制約瞭水電調峰能力。
6、因此,福建水電整體調峰能力不強1.2.2調峰結構經濟性較差目前通過綜合運用火電深度調峰、水電棄水調峰等各種調峰手段,調峰能力初步滿足瞭現有電網的調峰需要。但火電長期深度調峰,運行經濟性較差。從2007年福建電網幾大火電廠不同季節(jié)典型日的出力率來看,無論豐水期、平水期或枯水期,福建電網火電岀力率都很低,所有300MW級及以上大型火電機組均存在深度調峰,火電最低出力甚至已達到瞭其額定容量的35%?40%左右?;痣娬{峰能力已接近技術極限,運行條件差、不經濟1.2.3豐水期存在棄水調峰豐水期火電調峰不夠的情況下,還需要水電棄水調峰
7、。2005年?2007年棄水電量分別為0.4167,1.0346,0.0237億kWh。此外,福建電網仍有相當一部分非統(tǒng)調小水電季節(jié)性電能難以得到充分利用,估計網外棄水電量遠遠大於統(tǒng)調水電“廠網分開”後,調峰的利益驅動機制尚未形成,一定程度上影響瞭水火電廠承擔調峰的積極性2福建電網調峰電源規(guī)劃與優(yōu)化2.111十二五”調峰平衡及其分析預測2015年全省負荷達到31000-39800MW左右。通過對“十二五”福建省電源規(guī)劃方案及仙遊抽水蓄能電站推遲或者燃機供氣出現問題等方案的調峰能力平衡計算分析表明:即使仙遊抽水蓄能電站在20
8、13年之前投運,考慮到氣源的不確定性,在燃氣裝機不參與調峰運行的情況下,港口煤電最低平均出力率僅41.5%,已達到技術極限,全系統(tǒng)出現100MW左右的調峰不足。如仙遊抽水蓄能電站推遲投產或燃機不參與調峰,將導致“十二五”福建電網調峰能力不能滿足系統(tǒng)調峰運行需要,加快調峰調頻電源的建設已刻不容緩。仙遊抽水