上導(dǎo)軸承甩油原因分析及改造.pdf

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1、第l4卷(2012年第7期)電力安全技術(shù)J上導(dǎo)軸承甩油原因分析及改造王環(huán)東,張永慧,林善明,葉倩倩(1.松江河發(fā)電廠,吉林撫松134500;2.長春工程學院,吉林長春130012)1設(shè)備概況2原因分析松江河梯級石龍水電站裝有2臺單機容量2.1轉(zhuǎn)子與油槽間存在負壓區(qū)為35Mw的軸流轉(zhuǎn)槳式機組,發(fā)電機型號為由于機組運行時轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)鼓風,致使推力頭及SF35_30/6250,額定轉(zhuǎn)速為200r/min。機組型滑轉(zhuǎn)子內(nèi)下側(cè)至油面之間形成局部負壓,其作用相式為三導(dǎo)懸式結(jié)構(gòu),推力軸承與上導(dǎo)軸承共用1個當于l臺吸風泵,導(dǎo)致油面被吸高或涌溢。此外,油箱(即推導(dǎo)一體式結(jié)構(gòu)),

2、推力瓦由8塊塑料瓦由于機組在安裝過程中主軸與擋油圈不同心,機組組成,推力負荷為586t。上導(dǎo)軸瓦由l0塊鎢金瓦旋轉(zhuǎn)時同樣形成泵效應(yīng);導(dǎo)致甩油發(fā)生。組成,推力頭與鏡板為一體式結(jié)構(gòu),推力頭外緣作2.2上、下油箱連通尺寸過小為上導(dǎo)軸領(lǐng)承受機組的徑向力。石龍電站機組推力軸承和上導(dǎo)軸承采用上、下自2010年投運以來,石龍電站l號機組上導(dǎo)2個油箱,油箱之間通過兩上導(dǎo)瓦之間的空隙及瓦軸承一直存在內(nèi)甩油的問題,每4天約需補油1次,座背側(cè)的24×10mm回油孔相連,靜止油位為上每次補油量20L。如不及時補油,推力瓦與上導(dǎo)瓦導(dǎo)瓦抗重螺栓的1/2處,下油箱完全充滿油(見圖溫將持

3、續(xù)升高,溫度從最初的36℃升至44℃,無1)。從圖1可以看出,隨著油的流動和溫度的升高,法運行穩(wěn)定;同時打開觀察孔測量油位,油位降低下油箱中的油受熱膨脹,由于上、下油箱連通空間50mm左右,并已降至上導(dǎo)瓦下緣(標準油位為導(dǎo)有限,下油箱將無法有效地釋放壓力,導(dǎo)致無法形軸瓦中間位置),甩出的油霧直接濺至定、轉(zhuǎn)子內(nèi)部,成內(nèi)低外高的楔形油面,易使推力頭內(nèi)表面出現(xiàn)爬嚴重影響機組定、轉(zhuǎn)子絕緣,對下游環(huán)境也造成了油現(xiàn)象。一定的污染。因此,必須分析上導(dǎo)軸承甩油的原因,2.3擋油圈與推力頭阻尼效果差并解決此問題。由于推力頭內(nèi)側(cè)較光滑,阻尼效果差,旋轉(zhuǎn)的●●●●●●●●●●臻

4、#●●●●靜馨●●●●●鼻●●#●搴●#將#●巷●嘗●●●●魯●牡尊●尊●鞋●●#●謄●●鞋馨●●●●●●●●●甚●●●●●●毫●●●●●●●●尊●●●●●●●●●●●●●●●●●量●●■上的臂鉤已拆除)伸進翻車機里與空車皮掛鉤;推5改造效果拉車機高速返回,將空車皮牽引到回轉(zhuǎn)車臺上指定位置,摘鉤,低速回返到起始位置。電廠翻車機系統(tǒng)在2006年完成上述改造后,(3)在啟動推拉車機的同時啟動空車調(diào)車機,經(jīng)過5年多的實際運行檢驗,成效明顯?;剞D(zhuǎn)車臺將空車皮推出回轉(zhuǎn)車臺。為避免空車回溜,空車調(diào)減速機齒輪的平均使用壽命由l周提高到半年、甚車機需將空車推過單向止擋器。

5、在推拉車機高速返至1年,故障率由原來的3~5次/月降為1~2回的同時,空車調(diào)車機快速啟動返回至起始位置。次/年,設(shè)備運行的可靠性得到了較大提高。改(4)當推拉車機將空車皮牽引到回轉(zhuǎn)車臺上指造后的翻車機系統(tǒng)日卸車數(shù)量提高了近1倍,不僅定位置后,楔輪器啟動動作,將空車皮定位在回轉(zhuǎn)能滿足1990年投產(chǎn)的2X330MW進口機組的燃煤車臺上。待空車調(diào)車機回到起始位置后,撥出插銷,翻卸需求,而且能滿足2006年投產(chǎn)的2×300MW回轉(zhuǎn)車臺旋轉(zhuǎn)180。,將重車線旋轉(zhuǎn)到空車線,空國產(chǎn)機組的燃煤翻卸需求,取得了良好的投資改造車線對準重車線,一個運行周期完成。收益。(收稿日期

6、:2012—03~06)一一

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