焦化廢水零排放.doc

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1、焦化廢水零排放可研報告一、焦化廢水排放現(xiàn)狀現(xiàn)我焦化廠生產(chǎn)、生活廢(污)水外排總量約170~300m3/h,受工藝條件限制,部分生化廢水中氨、氮嚴(yán)重超標(biāo),對環(huán)境造成很大影響,在大力提倡“保護(hù)環(huán)境,造福后代”的今天,對其進(jìn)行改造,達(dá)到廢水零排放目標(biāo)勢在必行。1、廢水種類按廢水性質(zhì)分類:焦化廢水包括三大部分,一部分是有毒有害廢水,即經(jīng)過蒸氨—生化系統(tǒng)處理的廢水,主要有剩余氨水、終冷水、水封水、粗苯分離水、洗氨水,原水約18m3/h,生化后外排總量40~50m3/h;第二部分是無用的清水,這部分水是在生產(chǎn)過程中因溫升而不能再直接利用的清水,主要有橫管、螺旋板等設(shè)備冷卻水及冷卻塔排

2、污水,總量120m3/h(冬季)~240m3/h(夏季);第三部分是生活污水,總量在10m3/h左右。2、生化廢水水質(zhì)、水量分析現(xiàn)有廢水采用普通生化法進(jìn)行生化處理。其中剩余氨水9.5m3/h,粗苯分離水月1m3/h,終冷水約0.5m3/h,進(jìn)入生化系統(tǒng)總水量約11m3/h,其中稀釋水量39m3/h。進(jìn)入生化系統(tǒng)的廢水濃度為揮發(fā)酚300~400mg/L,氫化物2~4mg/L,COD1500~2200mg/L,氨氮150~350mg/L。生化系統(tǒng)排水中揮發(fā)酚、氫化物均小于0.58mg/L,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn);但COD、氨氮嚴(yán)重超標(biāo),對環(huán)境影響較大。生化廢水水質(zhì)、水量情況詳見表一:表

3、1焦化廢水水質(zhì)、水量表廢水類型水質(zhì)水量濃度(mg/L)揮發(fā)酚氫化物COD氨氮剩余氨水新焦?fàn)t51800~280080~1508000~120003500~4500老焦?fàn)t4.5終冷水新焦?fàn)t0.52000~300090~1808000~12000200~300粗苯分離水新焦?fàn)t0.5800~100060~808000~12000200~300老焦?fàn)t0.5洗氨水71800~260080~12011000~160008000~10000蒸氨前混合水181800~280080~15011000~150003000~5000蒸氨后廢水181200~180010~307000~900090

4、0~1500生化進(jìn)水50300~4002~41500~2200200~400生化出水50<0.5<0.5200~300150~3501、現(xiàn)有焦處理工藝我廠現(xiàn)有新、老兩座焦?fàn)t,新、老兩套系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水,匯集于新鼓冷剩余氨水槽,經(jīng)泵輸送至蒸氨預(yù)處理,蒸氨處理后的廢水7m3/h送至老粗苯洗氨,循環(huán)使用,剩余11m3/h廢水稀釋至50m3/h,進(jìn)生化處理,處理后約10m3/h,送新、老焦?fàn)t作息焦補充水,其余約40m3/h外排。其工藝流程見圖一。8洗氨塔6m3/h5~6#爐剩余氨水粗苯分離水終冷水水封水1~4#爐粗苯分離水剩余氨水水封水18m3/h蒸氨塔換熱器39m3/h稀釋水11

5、m3/h生化處理10m3/h新、老焦?fàn)t息焦補充水外排40m3/h圖1現(xiàn)有焦化廢水處理工藝流程圖8一、廢水零排放實施方案廢水零排放具體實施分兩步走,第一步:先解決蒸氨—生化廢水零排放問題,關(guān)鍵在于解決氨氮指標(biāo);第二步:在實現(xiàn)上述目標(biāo)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步統(tǒng)籌考慮其它污(廢)水的零排放問題。本方案重點是第一步。(一)生化廢水零排放1、原則:“治理源頭,控制過程,減少總量,閉路使用”。做到投資省,運行費用低,處理效果好,兼顧節(jié)能降耗。①焦化廢水經(jīng)改造后,要達(dá)到提高蒸氨效果,減少生化出水量,控制氨氮指標(biāo)小于100mg/L,廠內(nèi)閉路使用。②在現(xiàn)有工藝基礎(chǔ)上進(jìn)行擴容或改建,充分利用原設(shè)備或

6、設(shè)施,達(dá)到投資省、見效快的目的。②充分利用現(xiàn)有條件,對廢水進(jìn)行管式爐預(yù)熱處理,達(dá)到減少蒸汽能耗,降本增效的目的。2、生化廢水零排放方案①工藝流程本方案的主要設(shè)想是改造蒸氨,擴容生物處理,最終結(jié)果是進(jìn)生化原水11m3/h,稀釋水閉路循環(huán),適量補充,生化出水小于20m3/h,送去息焦,實現(xiàn)零排放。8循環(huán)洗氨冷卻器生化處理換熱器氨水匯合氣浮泵預(yù)熱器二次蒸氨管式爐一次蒸氨分縮器飽和器硫氨產(chǎn)品圖2蒸氨改造工藝流程圖8均和池蒸氨來水、煙道水及其它清水稀釋曝氣池消沫兩煉焦集水井沉淀池?zé)崃S灰水池零排放圖3生化系統(tǒng)改造工藝流程圖①工藝流程說明8新老系統(tǒng)生產(chǎn)的廢水匯集后先經(jīng)氣浮除油,經(jīng)泵送

7、入硫氨工部1#蒸氨塔,其中塔底抽出18~25m3/h進(jìn)行管式爐加熱,再回流至塔底,抽出7m3/h廢水,經(jīng)換熱,送去循環(huán)洗氨,11m3/h水進(jìn)入2#蒸氨塔,送生化處理,生化系統(tǒng)出水經(jīng)焦化集水池沉淀后,送至熱力分廠預(yù)處理,回送至焦化作生化稀釋水和消沫水,剩余部分作息焦補充水,實現(xiàn)強制性零排放。①零排放廢水平衡如圖2,改造后的廢水處理工藝中,廢水入塔前總量為18m3/h,出塔后為7m3/h蒸氨廢水,經(jīng)冷卻循環(huán)后循環(huán)洗氨,剩余11m3/h廢水進(jìn)生化系統(tǒng)處理,1:4稀釋,總水量約50m3/h其中稀釋水循環(huán)30m3/h,剩余20m3/h作

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