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1、10.16638/j.cnki.1671-7988.2016.06.058側(cè)置備胎架失效分析與改進(jìn)申伶,趙化剛,吳濤(陜西重型汽車有限公司,陜西西安710200)摘要:為解決側(cè)置備胎架失效率高的問(wèn)題,采用質(zhì)量工具及理化分析方法,重點(diǎn)從結(jié)構(gòu)方面入手,找出了影響備胎架失效的關(guān)鍵影響因子,提出從結(jié)構(gòu)方面對(duì)備胎架進(jìn)行改進(jìn),并通過(guò)CAE分析方法對(duì)改進(jìn)前后的備胎架總成結(jié)構(gòu)進(jìn)行應(yīng)力、耐久分析及驗(yàn)證,改進(jìn)效果佳。關(guān)鍵詞:側(cè)置備胎架;有限元分析;線性靜態(tài);靜力形變中圖分類號(hào):U463.99文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1671-798
2、8(2016)06-165-02OffsetsparewheelcarrierFailureAnalysisandImprovementShenLing,ZhaoHuagang,WuTao(ShaanxiHeavyAutomobileCo.LTD,ShaanxiXi'an710200)Abstract:Tosolvetheproblemofhighfailurerateonoffsetsparewheelcarrier,aquality-toolsandchemicalanalysismethodsareado
3、pted.Keyinfluencingfactorsarefoundbyfocusingonthestructuralanalysis,whichcausedthesparewheelcarrierfailure.Thenanimproveddesignwasproposedfromitsstructure.Andthenewstructureofthesparewheelcarrierassemblyconductedstressanalysis,durabilityanalysisbyCAEmethods.
4、Theresultsshowedthattheimprovedeffectwasgoodbycomparingthestructuresbeforeandafterimprovements.Keywords:offsetsparewheelcarrier;finiteelementanalysis;radialfatigue;bendingfatigueCLCNO.:U463.99DocumentCode:AArticleID:1671-7988(2016)06-165-02經(jīng)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)有的側(cè)置備胎架自2014年
5、9月開始批量使用,引言到2015年5月累計(jì)使用量為1856件,由于該側(cè)置備胎架只用于少數(shù)類別的公路車輛,故其使用量不是特別大,但是其為滿足重型汽車系列化、配置多樣性的要求,開發(fā)了多售后故障數(shù)量卻相對(duì)較多,到達(dá)37件之多,故障率達(dá)1.99%,種軸距、多種布置方式的車型。尤其是近年來(lái)物流行業(yè)的迅售后索賠也相對(duì)較高,而且隨著車輛運(yùn)行時(shí)間增加,失效率速發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)各類型載貨車的需求逐步增大,基于目前中、會(huì)逐漸增加,如不改進(jìn),索賠金額會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。對(duì)該段時(shí)間長(zhǎng)途車輛的使用情況:車輛在行車途中攜帶備胎是必不可少售后市場(chǎng)返回的
6、故障件進(jìn)行失效模式識(shí)別,失效圖片見圖1,的,但現(xiàn)有結(jié)構(gòu)的備胎架結(jié)構(gòu)雖滿足了輕量化的需求,但是失效模式統(tǒng)計(jì)表如表1所示。其強(qiáng)度略顯不足,售后故障率較高,市場(chǎng)反應(yīng)不佳。因此,一款通用性更高、可靠性更好、操作更方便同時(shí)滿足強(qiáng)度要求的側(cè)置備胎架是很有必要的。1、問(wèn)題概述作者簡(jiǎn)介:申伶,助理工程師,就職于陜西重型汽車有限公司汽車圖1側(cè)置備胎架失效圖片工程研究院,主要從事零部件設(shè)計(jì)開發(fā)工作。2016年第6期申伶等:側(cè)置備胎架失效分析與改進(jìn)166從表1可以看出,支架開裂損壞比例高達(dá)81.1%,超過(guò)1)對(duì)結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后進(jìn)行了CA
7、E線性靜態(tài)分析(見圖2、了80%,按照“關(guān)鍵的少數(shù)”原則,對(duì)其實(shí)施改進(jìn)。圖3所示),可見改進(jìn)前支架最大應(yīng)力為249.7MPa,改進(jìn)后表1側(cè)置備胎架失效模式統(tǒng)計(jì)支架最大應(yīng)力降為91.6MPa,強(qiáng)度提升了63.3%,支架受力失效模式失效數(shù)量故障占比狀況有了很大的改善。支架開裂3081.1%2)對(duì)結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后進(jìn)行了彎曲靜力形變分析(見圖4、開焊513.5%圖5所示),可見改進(jìn)前支架在沖擊作用下最大變形量為變形25.4%0.737mm,改進(jìn)后最大變形量降為0.093mm,變形量減小了[1]87.4%,有效提升了支架的使
8、用壽命。2、側(cè)置備胎架失效分析及改進(jìn)措施對(duì)售后故障件進(jìn)行理化分析,發(fā)現(xiàn)材料成分及強(qiáng)度符合圖紙要求,進(jìn)一步進(jìn)行潛在失效模式與后果分析,該側(cè)置備胎架損壞是由于結(jié)構(gòu)不合理,承受沖擊強(qiáng)度不夠,在沖擊載荷的交變作用下發(fā)生變形、開焊,最終導(dǎo)致疲勞斷裂。因此,備胎架支架自身承載力差是造成損壞的主要原因。要降低其失效率,只能是從自身解決,即提高結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及剛度、降低圖2原結(jié)構(gòu)線性靜態(tài)分析圖3改進(jìn)結(jié)構(gòu)線性