帶鋸條打齒(拉齒)原因分析與解決方法.pdf

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1、Academic學(xué)術(shù)1求解優(yōu)化模型流程圖在8:00—24:00時間段內(nèi),受電價影響的電負荷的“削峰填谷”有重要意義。5.算例分析力用戶大多在12:00—17:00,21:00—24:00充電;參考文獻:5.1.參數(shù)設(shè)置而相較于無序充電情況,在0:00—8:00時間段[1]孫鳳杰,尹國龍.電動汽車對配電網(wǎng)以私家電動車為研究對象,假設(shè)電動汽車內(nèi)充電的用戶增加較多??梢园l(fā)現(xiàn),充電電價負荷率影響的探討[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2011.都按常規(guī)模式進行恒功率充電,充電頻率約為策略的引導(dǎo)下,電網(wǎng)負荷的峰谷差有所

2、削減,[2]高賜威,張亮.電動汽車充電對電每日一次。電網(wǎng)和充電側(cè)電價時段的分別劃分較明顯地起到“避峰填谷”的作用。網(wǎng)影響的綜述[J].電網(wǎng)技術(shù),2011(02):127如下表:6.結(jié)語一l31.表1電價參數(shù)設(shè)囂本文選取慢充的私家電動車作為研究對象,[3]胡澤春,宋永華,徐智威,羅卓偉,占時段時段區(qū)間電網(wǎng)電價充電電價以峰谷差率最小作為控制目標(biāo),提出相應(yīng)有序愷嶠,賈龍.電動汽車接入電網(wǎng)的影響與利用(元/kWh)(元/kwh)充電控制策略。根據(jù)電網(wǎng)的分時電價政策,在[J].中國電機工程學(xué)報,2012.2

3、(32):1-11.高峰8:OO一12:00,0局域配電網(wǎng)的用戶充電側(cè)對電價時段進行二次[4]黃永皓,康重慶,李暉,夏清,王功禮,17:00—2l:00.722.O12:00—17:00,戈0分,降低配電網(wǎng)中的峰谷差,避免電網(wǎng)低價胡左浩.用電需求曲線建模及其應(yīng)用[A].電平段2l:00—24:00O.611.2時段“峰上加峰”現(xiàn)象。當(dāng)電動汽車入網(wǎng)規(guī)模工電能新技術(shù),2004.23(1):29—33.變大后,峰谷差的減小將更為顯著。[5]葛少云,黃繆,劉洪.電動汽車有序低谷0:00—8:00O.45O

4、.6此外,V2G技術(shù)是電動汽車入網(wǎng)的一項重要充電的峰谷電價時段優(yōu)化[A].電力系統(tǒng)保護與5.2.結(jié)果分析內(nèi)容,電動汽車和電網(wǎng)的能量雙向流動對電網(wǎng)控制,2012.40(10).帶鋸條打齒(拉齒)原因分析與解決方法063103唐山開灤鐵拓重型機械制造有限責(zé)任公司;e:lB唐山一張賀摘要:帶鋸條在使用過程中出現(xiàn)打齒(拉齒)的現(xiàn)象非常普遍,其原因也很多。為了避免出現(xiàn)這種情況,本文分析了齒的原因及解決辦法.最終解決了打齒頻繁發(fā)生的現(xiàn)象,保障了生產(chǎn)的正常進行。希望對金屬/JnT企業(yè)有幫助。前言造成齒尖瞬間超負

5、載崩齒。1.3.4.液壓系統(tǒng)不穩(wěn)定,導(dǎo)致鉗口夾持不臥式帶鋸床是一種集機械、電器、液壓于1.2.2.操作時由于馬虎行事,致使工件未牢,鋸條漲緊度不夠,也會造成鋸條打齒。一體的連續(xù)鋸切下料的設(shè)各,主要用于鋸切各夾緊或夾緊的工件并不牢靠,鋸切時工件發(fā)生2.解決打齒的發(fā)生的方法種棒材、型材、管材等黑色金屬和有色金屬。松動或振動狀,鋸齒在不確定的外力作用下被2.1.排除各種造成打齒的因素具有操作簡單、生產(chǎn)效率高、材料消耗少和能動打齒。在以上分析過程中,我們把可能出現(xiàn)打齒源消耗低等顯著特點。1.2.3.鋸切槽

6、鋼、圓管、方管和其他異型的原因逐一地進行了排除。我們從2000年開始使用臥式帶鋸床,在使材料時如果進給量掌握不當(dāng)是最容易出現(xiàn)打齒2.1.1.首先,根據(jù)所下材料27SiMn130mm用和維修過程中我們遇到過很多問題,其中最的,應(yīng)特別注意。圓鋼,在鋸床廠家的指導(dǎo)下選擇了口碑較好的常出現(xiàn)的問題就是鋸條拉打齒(拉齒)現(xiàn)象。1.2.4.新帶鋸條不進行正常磨合就高速切品牌鋸條,實際情況沒有大的改善,所以排除特別是2010年購進的某品牌的兩臺GW4270帶削,且進給量過大,造成打齒,這種現(xiàn)象在操了選齒不當(dāng)造成打

7、齒的原因。鋸床,從去年開始頻繁出現(xiàn)鋸條打齒現(xiàn)象,我作中是比較普遍的問題,應(yīng)當(dāng)倍加注意。2.1.2.其次,請鋸床廠家和其他使用單位們結(jié)合廠家技術(shù)人員的分析,查找各種書籍資1.2.5.鋸切完畢鋸架抬升時,被切斷工件的相關(guān)人員對本廠的下料工進行技術(shù)培訓(xùn)和示料,進行分析研究,從多方面查找原因,總結(jié)的相互擠動,碰擠到上升的帶鋸條造成打齒。范指導(dǎo)。從工件的夾緊,鋸帶速度,進給速度并逐一排除,保障了生產(chǎn)的正常進行。1.2.6.工件的夾緊方式不正確,工件容易的調(diào)整,都進行了規(guī)范。經(jīng)過一段時間的觀察,1.帶鋸床打齒

8、的原因產(chǎn)生移動,導(dǎo)致打齒。解決了好多以前常發(fā)生的問題,但鋸條打齒問1.1.因帶鋸條選齒不當(dāng)造成的原因:1.3.因帶鋸床問題造成的原因:題還是沒有解決。1.1.1.不管所鋸切的工件是實心的還是管1.3.1.主動輪、從動輪與導(dǎo)向操縱機構(gòu)三2.1.3.對鋸床各處進行調(diào)整,更換新皮帶,材,不管鋸齒適合與否,隨意進行切削,這就點的直線性達不到精度,帶鋸條不能直線運轉(zhuǎn),減速器換油,把液壓系統(tǒng)的液壓油也抽凈換新避免不了造打齒現(xiàn)象的發(fā)生。出現(xiàn)或左或右及上下不穩(wěn)的切削。的,并且排空各個油缸內(nèi)的空氣以

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