泌頁HF1井技術(shù)套管固井工藝技術(shù).doc

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1、泌頁HF1井技術(shù)套管固井工藝技術(shù)摘要:為提高頁巖井固井質(zhì)量采用了較有效的工藝技術(shù),設計了用于沖洗和防止井垮的沖洗液應用防漏纖維水泥漿,從優(yōu)化水泥漿體系/安全下套管/固井現(xiàn)場配套施工工藝等,采取有效的施工來保證頁巖井固井質(zhì)量施工證明措施能夠滿足固井質(zhì)量的要求,現(xiàn)場效果明顯。關(guān)鍵詞:頁巖井;固井;防漏纖維水泥漿;施工1、概述泌頁HF1井是位于河南省桐柏縣安棚鄉(xiāng)境內(nèi),是屮石化集團部署在河南油出的第一口致密砂巖氣小井眼水平井,設計井深4808m,技術(shù)套管完鉆井深3565iiio安棚油出自2002年注水開發(fā)至今,已造成注采嚴重不平衡加劇了地層的復雜性

2、,造成固井時易發(fā)生漏失、環(huán)空竄槽、水泥返高不夠等問題。本井下情況極其復朵,多次發(fā)生井底垮塌,起下鉆怵I難等復朵情況,為了處理復雜情況,泥漿中加入了含油皋防塌材料。井壁和套管壁含油污多頁巖易垮塌等情況,同時技術(shù)套管要求固井水泥漿返到地面,長封固段給固井施工帶來很大的難度,同時固井質(zhì)量提出了更高的要求。結(jié)合泌頁IIF1井的特點采用防漏纖維水泥漿體系,同時水泥漿密度低、失水量小、等固井措施,保證了技術(shù)套管固井質(zhì)量,取得了很好的效果。2、固井難點安棚油田地層比較復雜,在鉆進過程中岀現(xiàn)井壁和套管壁含油污多、頁巖易垮、井徑不規(guī)則。給完井作業(yè)帶來很多不利

3、因索:(1)封固段長因素技術(shù)套管要求固井水泥漿返到地血,長封同段這樣給周井施工帶來了以下困難,水泥用量大,使固井施工壓力高,易造成固井施工過程風險大。(2)井徑因素一是:本井垮塌嚴重,缺乏井徑數(shù)據(jù),井壁和套管壁含油污多,難以清洗,影響固井質(zhì)量;二是:頁巖易垮塌,遇沖洗液和水泥漿后有可能再垮塌,三是:封固段長達3500多米,水泥附加量難以確定,要求水泥漿具有較好的性能,水泥漿配方、體系優(yōu)選困難。二、泌頁HF1井技術(shù)套管施工采用的工藝技術(shù)針對泌頁IIF1井鉆井過程中的復雜情況進行分析,找出影響固井質(zhì)量和固井施工安全的因素我們在施工工藝方面進行攻

4、關(guān)。1、水泥漿體系的研究對水泥漿配方體系進行優(yōu)選研究,耍求水泥漿具有一定的防垮塌能力、防漏能力和良好的流動性。通過室內(nèi)水泥漿試驗和施工現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集,決定對水泥漿體系進行?優(yōu)化,上部井段(0-1600米)采用低密度加防漏纖維水泥漿體系,水泥漿性能:密度1.65g/cm3>游離水0ml>失水56ml.初始稠度22.1BC、稠化時間40加in、可泵時間35加in。強度試驗:試驗溫度40°C、試驗壓力:常壓,抗壓強度11.0MPa/72ho下部井段(1600-2600米)采用高密度加防漏纖維水泥漿體系,水泥漿性能:密度1.90g/cm3>游離水51

5、、失水42ml、初始稠度25.3BC、稠化時間188min、可泵時間164min強度試驗:試驗溫度120°C、試驗壓力21.OMPa,抗壓強度27.6MPa/24ho2、選用套管附件封固段長為了保證套管的居中度,優(yōu)選雙弓彈性扶正器,采取了以下彈性扶正器的加法:①2500-3000井段每2根套管每根加一只雙弓彈性扶正器加25只,②3000-3560井段每1根套管每根加一只雙弓彈性扶正器加56③浮箍浮鞋籌特殊位置處,使用限位卡箍固定扶正器。本井共下雙弓彈性扶正器81只。為解決阻流環(huán)失靈問題,使用彈簧式強制復位式浮箍浮鞋,并在入井前進行了試壓檢驗

6、。管串組合上實現(xiàn)了二保險,來保證固井密封良好。套管管柱結(jié)構(gòu)為:?177.8浮鞋mm+4)177.8mm套管1根+4)177.8mm浮箍+?177.8mm套管1根+巾177.8mm浮箍+d177.8mm套管串+*177.8mm連頂節(jié)3、施工情況:鉆井隊共計用24h下完套管,下入177.8mm套管325根總長3549.54m,固井施工按規(guī)定程序操作,依次注入沖洗液,水泥車注沖洗液15.0m3(清水)排量1.5m3/min0注低密度水泥漿(導漿)10.0m3,平均密度1.58g/cm3,排量2.0m3/mino注低密度水泥漿(領(lǐng)漿)96.0m3,

7、平均密度1.64g/cm3,排量2.0m3/mino注平均密度1?90g/cm3水泥漿(尾漿)54.0m3,低密度水泥漿(導漿)10.0礙,平均密度1.58g/cm3,一是作為沖洗作用;二是作為水泥漿附加量。另外1?90g/cm3水泥漿附加4方。因此采用兩臺注水泥車同時注水泥漿,以縮短固井施工時間,雙泵最高注入排量2.6m3/min,平均注入排量1.88m3/mino開雙泥漿泵頂替泥漿80.0m3后,見水泥漿返出井口后,改用單泥漿泵頂替,(共替泥漿95.0m3),泥漿密度1.50g/cm3,排量3.5-2.0m3/min,余4.2m3用水泥

8、車單車頂替碰壓16.0MPao為降低固井施工壓力,保證施工安全,頂替時采用泥漿頂替(最高壓力18.0MPa)o放回壓到0,敞壓侯凝,施工安全順利結(jié)朿。整個固井施工共用2h,水泥漿

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