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1、能源技術(shù)與管理2012年第3期doi:10.3969/j.issn.1672—9943.2012.03.034水力壓裂提高煤層瓦斯抽采效率技術(shù)研究榮景利,高亞明z,郭永敏,雋柏君(1.通化礦業(yè)集團(tuán)松樹煤礦,吉林白山134300;2.徐州博安科技發(fā)展有限責(zé)任公司,江蘇徐州221008;3.通化礦業(yè)集團(tuán),吉林白山134300)[摘要]結(jié)合松樹礦現(xiàn)場實(shí)際情況,詳細(xì)介紹了水力壓裂工藝,并對水力壓裂技術(shù)提高瓦斯抽采效率進(jìn)行了研究。研究表明:水力壓裂技術(shù)可以顯著提高瓦斯抽采效率,并且可以有效地延長瓦斯抽采時(shí)間,對突出煤層起到了很好的消突效果,也為今后的瓦斯抽放積累了寶貴
2、的經(jīng)驗(yàn)。[關(guān)鍵詞]水力壓裂;瓦斯抽采;透氣性系數(shù)[中圖分類號(hào)]TD712+.6[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]B[文章編號(hào)]1672-9943(2012)03084_O2有資料都借鑒地質(zhì)報(bào)告,由Ⅶ、Ⅷ勘探線剖面控制0引言區(qū)內(nèi)東側(cè)有r斷層,r斷層為正斷層,走向?yàn)?5。左長期以來,我國煤礦煤與瓦斯突出、沖擊地壓右,傾向NW,落差在8~12ITI之間,預(yù)計(jì)對采區(qū)的和頂板事故等煤巖動(dòng)力災(zāi)害事故頻發(fā),損失嚴(yán)重,掘進(jìn)會(huì)造成一定的影響。給采掘工作帶來了很大的困難和危險(xiǎn)_1_。通過預(yù)抽2現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)煤層內(nèi)瓦斯可以有效地防治動(dòng)力災(zāi)害的發(fā)生2_,但是預(yù)抽煤層瓦斯,消除突出煤層,降低煤層的瓦2.1鉆孔
3、施工及壓裂工藝斯含量和壓力及減少采掘作業(yè)的瓦斯涌出量,抽2010年12月9日,首先在+206Ill西1號(hào)鉆采效果的好壞,主要取決于煤層的透氣性。因此,場布置了3個(gè)高壓注水考察孔,1號(hào)孔和2號(hào)孔要保證良好的抽采效果,必須提高煤層的透氣性,終孔間距為15111,2號(hào)孔和3號(hào)孔終孔間距為目前煤層增透的技術(shù)主要有高壓水射流割縫、爆10In,孔深為:1號(hào)孔54In、2號(hào)孔52.5ITI、3號(hào)孔破增透和水力壓裂等措施。85.9In,終孔位置均在I層煤頂板以上0.5In處,結(jié)合松樹礦的實(shí)際情況,研究水力壓裂技術(shù)封孔、注漿封孔長度20Ill,封孔材料為徐州博安進(jìn)行煤層增透效
4、果,以及對瓦斯抽采效率的影響,科技發(fā)展有限責(zé)任公司研發(fā)生產(chǎn)的PD材料注為以后松樹礦提高煤層瓦斯抽采效率提供新的途漿,并對3個(gè)孔抽放管加設(shè)孔板流量計(jì),每天進(jìn)行徑。指標(biāo)參數(shù)測量。于2011年1月28日開始?jí)毫?,?shí)驗(yàn)選用1礦井概況3ZSB一135/17型高壓注水泵,在2號(hào)孔進(jìn)行了松樹礦+206in西二采區(qū)經(jīng)煤炭科學(xué)總院撫350rain的注水,注水壓力最高達(dá)到12.5MPa,注順分院鑒定為突出危險(xiǎn)區(qū),煤層瓦斯壓力水量0.15mS/min。29日又選用了BPW8013105型1.65~3.98MPa,煤層瓦斯含量8.17~11.31mS/t,煤的高壓注水泵,對2號(hào)鉆孔
5、繼續(xù)注水,由于該注水層透氣性系數(shù)0.030—0.037m3/(MPa·d)。煤層透氣泵功率大,開機(jī)僅注水20rain壓力就達(dá)到了性系數(shù)低于規(guī)定的<0.1mS/(MPa·d)的參數(shù),屬于27.5MPa,注水量達(dá)到0.36m3/min,提高了2.4倍。較難抽放煤層。經(jīng)過注水210min,注水量12.6ITI后,巷道30in現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)在+206m水平掘進(jìn)工作面進(jìn)行,該范圍內(nèi)開始出水,又注水240min,注水量14.4m3掘進(jìn)工作面位于西側(cè),東起U8火成巖墻,西至松后,巷道40in范圍內(nèi)開始出水,壓力由27.5MPa樹礦礦界,北起+210m煤層底板等高線,南至降為10
6、.5MPa,共計(jì)用了450min的注水;30日對+296.1~+297.1in標(biāo)高采空區(qū),平均走向長為390113,1號(hào)孔進(jìn)行注水,經(jīng)過470min的注水后,1號(hào)孔平均傾斜長為370In。該掘進(jìn)區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造比較由開始的27MPa降至8.5MPa;31日3號(hào)孔注水復(fù)雜,呈單斜構(gòu)造,由于該區(qū)域沒有巷道控制,所165min開始卸壓降至8MPa。2012年第3期榮景利,等水力壓裂提高煤層瓦斯抽采效率技術(shù)研究852.2瓦斯抽采效率結(jié)果分析斯?jié)舛扰c純瓦斯流量逐漸回落;3號(hào)鉆孔壓裂后鉆孔封孔完成后,立即對鉆孔抽放參數(shù)進(jìn)行抽采瓦斯?jié)舛扰c純瓦斯流量出現(xiàn)波動(dòng),壓裂完成測試,經(jīng)過
7、6d考察瓦斯?jié)舛茸罡邽?.5%,純瓦后抽采瓦斯?jié)舛扰c純瓦斯流量迅速升高,在2月斯流量為0.017m3/min。2日達(dá)到極大值,之后逐漸降低,2月7日抽采瓦壓裂完成后,立即對3個(gè)抽放孔對接抽放管斯?jié)舛扰c純瓦斯流量又迅速升高,在2月8日再路,進(jìn)行瓦斯抽采,經(jīng)過連續(xù)多天的觀察,壓裂前次出現(xiàn)極大值,其后抽采瓦斯?jié)舛扰c純瓦斯流量后的瓦斯抽采的各項(xiàng)參數(shù)有了明顯的變化,測試降低,但是抽采瓦斯?jié)舛扰c純瓦斯流量逐步升高。結(jié)果如圖1~3所示。在壓裂前后抽采濃度和抽采時(shí)間均有明顯提高,壓裂前抽放濃度最高為8.5%,持續(xù)35d后F麗麗而一·16衰減至l%~2%之間,壓裂后抽采15d
8、后抽采濃度依然保持在20%以上,1號(hào)鉆孔甚至接近80