大型煤制油項(xiàng)目中尾氣制氫裝置純氧轉(zhuǎn)化工藝的選擇.pdf

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1、66第39卷,第6期安徽化工Vo1.39.No.62013年l2月ANHUICHEMICAIINDUSTRYDee.2013大型煤制油項(xiàng)目中尾氣制氫裝置純氧轉(zhuǎn)化工藝的選擇馮玉峰,王芳芳(東華工程科技股份有限公司,安徽合肥230024)摘要:介紹了大型煤制油項(xiàng)目中尾氣制氫的工藝流程,對催化部分氧化和非催化部分氧化工藝做了簡單的介紹,重點(diǎn)比較了催化部分氧化工藝中引進(jìn)和國產(chǎn)ATR工藝的設(shè)備配置、操作參數(shù)、關(guān)鍵設(shè)備和催化劑年使用成本,尾氣制氫裝置純氧轉(zhuǎn)化選用引進(jìn)ATR的催化部分氧化技術(shù)最為合適。關(guān)鍵詞:純氧轉(zhuǎn)化;催化部分氧

2、化;非催化部分氧化;ATR工藝;轉(zhuǎn)化爐doi:10.3969/j.issn.1008—553X.2013.06.019中圖分類號:TQ546文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B文章編號:1008—553X(2013)06—0066—031概述1)是轉(zhuǎn)化制氫很好的原料,經(jīng)自熱轉(zhuǎn)化(ATR)、變換、脫油品加工裝置膜分離出來的滲透氣的主要成分為碳、變壓吸附(PSA)提純氫氣后制得的純度>199.9%的氫氣(摩爾百分含量在93.5%左右),其余為氮?dú)?、一氧產(chǎn)品氫送回油品合成單元;2套PSA的解吸氣送燃料氣化碳、二氧化碳和甲烷,滲透氣經(jīng)PSA提純

3、氫氣后返回管網(wǎng)。尾氣制氫裝置工藝流程見圖1。油品合成單元。膜分離出來的非滲透氣(主要組分見表圖1尾氣制氫裝置工藝流程圖2純氧轉(zhuǎn)化工藝CH4+H20=CO+3H2-Q非滲透氣中甲烷摩爾百分含量~21%,一氧化碳摩CH4+202=CO2+2H2O+Q爾百分含量~21%,因?yàn)榇藲怏w中甲烷含量不高。膜分離進(jìn)轉(zhuǎn)化爐內(nèi)的其他組分也會參與反應(yīng),最終的氣體出來的非滲透氣送轉(zhuǎn)化單元,相比蒸汽轉(zhuǎn)化,選用純氧組成受控于反應(yīng):轉(zhuǎn)化更為合適。co+H2o=C02+H2+Q純氧轉(zhuǎn)化可供選擇的T藝方案有催化部分氧化法非催化部分氧化法:在高溫條件

4、下,原料氣中的輕和非催化部分氧化法,首先對兩種轉(zhuǎn)化工藝做一個(gè)簡單質(zhì)烴類與氧氣在沒有催化劑的情況下進(jìn)行的不完全氧的介紹和比較,見表2?;磻?yīng)。轉(zhuǎn)化爐內(nèi)的反應(yīng)溫度1400~,轉(zhuǎn)化爐出口CH催化部分氧化法:在高溫條件下,原料氣中的輕質(zhì)烴含量≤0.1%。類與氧氣在鎳觸媒的作用下進(jìn)行的不完全氧化反應(yīng)。轉(zhuǎn)化其主要反應(yīng)為:爐內(nèi)的反應(yīng)溫度1200~C,轉(zhuǎn)化爐出口CH含量≤0.4%。2H2+02=2H2O+H2+Q工藝氣中的甲烷在轉(zhuǎn)化爐內(nèi)的主要反應(yīng)是:CH4+02=CO+H2O+H2+QCH4+CO2=2CO+2H2一Q2CH4+0

5、2=2C0+4H2+Q收稿日期:2013-07一l1作者簡介:馮玉峰(1980~),男,畢業(yè)于臺肥1-業(yè)大學(xué),工程師,從事煤化工技術(shù)工作,13965143500,0551—63696934,fengyufeng@chinaececom。馮玉峰,等:大型煤制油項(xiàng)目中尾氣制氫裝置純氧轉(zhuǎn)化工藝的選擇67表1膜分離出口非滲透氣氣體組分表2催化部分氧化與非催化部分氧化比較M0leFl0wk㈣mo1rm~tool一%~一~晰~量一~450.024621.19093554-35I626.10352461.7O221.740846

6、.695392.19881453.05221.3334884.4322l3.975774.5408070-2138191.4367830.06765580.18146660.008544970.23227740.010937639.589l81.864l9l8.715320.88l2745.3307670-25l0171.6532370.07784821.2131090.05712340.41767210.01966750.09772820.0046018724.5866243.847820.7255147599.

7、03CH4+202:CO2+2H20+Q表3設(shè)備配制比較綜合以上岡素,可以認(rèn)為催化部分氧化丁=藝具有生產(chǎn)操作易控制、氧耗和原料氣消耗低、操作彈性大、不會出現(xiàn)析碳等優(yōu)點(diǎn),更適合油洗干氣非滲透氣的轉(zhuǎn)化工藝。3催化部分氧化中的ATR工藝催化部分氧化_『藝又分為國內(nèi)ATR工藝和引進(jìn)ATRT藝,我們對這兩種T藝的設(shè)備配置、操作參數(shù)、關(guān)鍵設(shè)備、催化劑使廂成本等進(jìn)行比較。3.1設(shè)備配置比較由表3比較可知,引進(jìn)ATR_丁藝具有設(shè)備數(shù)量少,流程簡單等優(yōu)點(diǎn)。3.2操作參數(shù)比較通過表4中數(shù)據(jù)的比較,我們可以看到引進(jìn)ATR丁藝具有以下優(yōu)點(diǎn)

8、:(1)水碳比要求低,蒸汽消耗量小。(2)氧氣預(yù)熱溫度低,安全性高。(3)原料氣預(yù)熱溫度低,燃料消耗量小,關(guān)鍵的爐管投資會降低。(4)轉(zhuǎn)化口1一藝氣甲烷含量低。(5)無燒嘴冷卻水系統(tǒng),操作簡單,穩(wěn)定性及安全68總第186期2013年第6期(第39卷)安徽化工表4關(guān)鍵參數(shù)的比較3.4催化劑使用成本比較表6對兩方案的催化劑使用成本作一個(gè)比較。表6引進(jìn)ATR與國產(chǎn)

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