常減壓蒸餾裝置減壓塔填料運(yùn)行故障原因分析及處理對策.pdf

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1、靜設(shè)備石P油化工設(shè)備技術(shù),2O¨,32(3)·47·etrochemicalEquipmentTechnology常減壓蒸餾裝置減壓塔填料運(yùn)行故障原因分析及處理對策楊家兵(中國石油化工股份有限公司武漢分公司,湖北武漢430082)摘要:介紹了減壓塔填料運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及為解決這些問題所開展的調(diào)研工作及監(jiān)測分析J-作,包括對減壓塔側(cè)線介質(zhì)的酸值及鐵離子含量進(jìn)行監(jiān)測、分析,對相關(guān)管道進(jìn)行測厚,對減壓塔填料進(jìn)行y射線掃描診斷等,查明了減壓塔運(yùn)行故障的原因,并制定了處理對策,解決了減壓塔長周期運(yùn)行的問題。關(guān)鍵詞:常減壓蒸餾減壓塔填料原因分析處理

2、對策武漢分公司2004年2月建成投用的減壓塔,增加到0.2~O.25mm。采用規(guī)整填料,材質(zhì)為304,鋼帶厚度為0.15另一公司減壓塔填料構(gòu)造、材質(zhì)與某公司常mFo_。投用不到2年,減壓塔操作就出現(xiàn)異常現(xiàn)減壓裝置減壓塔填料結(jié)構(gòu)、材質(zhì)相同,在減壓二中象,特別是壓力和流量分布極不正常,塔頂壓差偏回流部位加注了高溫緩蝕劑,注入量為20×大,減三線抽出量明顯偏小,減四線抽出量明顯加10,一中回流已安裝了高溫緩蝕劑注入設(shè)施,準(zhǔn)大。減壓蠟油收率由37降至35,渣油收率明備加注。據(jù)該車間介紹,上次減壓塔檢修過程中,顯上升。為查明減壓塔運(yùn)行故障原因,對

3、減壓塔加注高溫緩蝕劑的三線填料無腐蝕,未加注緩蝕開展了調(diào)研、腐蝕監(jiān)測與診斷工作。劑的減二線和四線填料出現(xiàn)中部坍塌,部分填料1減壓塔填料腐蝕情況調(diào)研脆裂,其他段填料狀況較好,故只對受損的填料進(jìn)1.1某公司常減壓裝置簡況行了局部更換。從檢測數(shù)據(jù)看,未加注緩蝕劑的某公司常減壓裝置減壓塔采用高效規(guī)整填側(cè)線Fe~含量為(1~10)×10,,加注后的減三料,全塔分5段,分別為減一線、減二線、減三線、線Fe一含量為0.1×1O~,基本不腐蝕。減四線和洗滌油段,與武漢分公司減壓塔填料結(jié)減壓塔檢修過程中,曾發(fā)現(xiàn)減一線填料上積構(gòu)形式基本相同。填料及內(nèi)件材質(zhì)

4、為316I,填料有白色鹽結(jié)晶,水可溶,技術(shù)人員認(rèn)為屬氨鹽結(jié)晶。該裝置減頂注氨部位與武漢分公司常減壓裝鋼帶厚度0.15mm。置相同。自2003年初以來,在減壓塔側(cè)線泵人口處發(fā)該裝置減壓塔從改為全填料塔至今已運(yùn)行現(xiàn)有大量填料殘片,表明規(guī)整填料腐蝕損失加劇,7年,中間進(jìn)行過一次停工檢修,目前運(yùn)行情況較因減壓塔內(nèi)使用的規(guī)整填料厚度只有0.15mm,好。厚度偏薄,經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行檢測,該規(guī)整填料的設(shè)計壽1.2高溫緩蝕劑使用情況命為3年,判斷該規(guī)整填料使用壽命已到期。為減緩減壓塔高溫重油部位的環(huán)烷酸腐蝕,2004年6月裝置進(jìn)行了檢修,發(fā)現(xiàn)減三線填該裝置2

5、004年l1月26日開始在減壓二、三線注料、減四線填料及重洗滌油填料(減四線集油箱下高溫緩蝕劑。填料)完全腐蝕,填料呈脆性,一觸即碎,減二線填料部分腐蝕,減一線填料基本完好;為保證安全運(yùn)收稿日期:201012一l5;修改稿收到日期:2011-03—10。行3~4年,故對第一、二、三、四、五等五段規(guī)整填作者簡介:楊家兵,男,1986年畢業(yè)于武漢化工學(xué)院化工機(jī)料拆卸更換。此次大修后,減三中、減四中填料材械專業(yè),高級工程師,現(xiàn)擔(dān)任武漢分公司機(jī)動處高級主管,從質(zhì)采用317L,其他為316L~T(00Crl7Nil4Mo事靜設(shè)備管理工作。2.5)

6、,其中Mo含量大于2.5,填料鋼帶厚度也Email:b803l@sohu.corn石油化工設(shè)備技術(shù)經(jīng)監(jiān)測一,減二、三線油平均鐵離子含量由的,因此安排對減壓塔進(jìn)行了次洗塔。減壓塔11.66/zg/g降為1.38“g/g,說明緩蝕效果比較水洗鹽前的腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間段為2006年明顯。1月11日至2006年2月15日,減壓塔水洗鹽后1.3控制環(huán)烷酸腐蝕的方法的腐蝕監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間段為2006年2月20日環(huán)烷酸腐蝕是石油加工行業(yè)遇到的難題之至2006年8月28日。一2,常用的環(huán)烷酸腐蝕控制方法如下:.1減壓塔側(cè)線油中酸值及酸量(1)低酸值原

7、油摻煉。當(dāng)總酸值大于0.5水洗鹽前后減壓塔側(cè)線油中平均酸值、平均mgKOH/g時會產(chǎn)生明顯的腐蝕,此時可以有選酸量如表1、表2所示。擇地將高酸值原油和低酸值原油混合,以得到總表1減壓塔各側(cè)線油平均酸值酸值小于0.5mgKOH/g的原料油,從而減緩石k▲hgKOH油加工過程中的環(huán)烷酸腐蝕。(2)堿中和。在高酸原油中加入堿性有機(jī)物或無機(jī)物,將油品中的環(huán)烷酸中和或轉(zhuǎn)化,進(jìn)而將反應(yīng)產(chǎn)物分離出來。(3)化學(xué)添加劑一?;瘜W(xué)添加劑也是種有效的控制環(huán)烷酸腐蝕方法。該方法簡便、經(jīng)濟(jì)、不改變生產(chǎn)工藝,可通過設(shè)備腐蝕速率的實(shí)時監(jiān)測來表2減壓塔各側(cè)線油平均總酸

8、量調(diào)整緩蝕劑的添加量,并根據(jù)含環(huán)烷酸原料油的k▲hgKOH性質(zhì)選擇適宜的化學(xué)添加劑。但要解決的是化學(xué)緩蝕劑在高溫下使用的穩(wěn)定性。(4)選用優(yōu)質(zhì)耐腐蝕材料。采用高級耐蝕材料建造石油加工設(shè)備是解決環(huán)烷酸腐蝕的有

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