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《半熱態(tài)檢修技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、2014年第3期有色金屬(冶煉部分)(http://ysy1.bgrimm.cn)doi:10.3969/J.issn.1007—7545.2014.03.004半熱態(tài)檢修技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用劉安明,劉春生,余志華(金隆銅業(yè)有限公司,安徽銅陵244021)摘要:詳細(xì)介紹了金隆銅業(yè)開發(fā)的閃速爐半熱態(tài)檢修技術(shù),并于2010年8月利用19天的熱態(tài)檢修時間,完成了對反應(yīng)塔下方三角區(qū)、反應(yīng)塔出口沉淀池頂、沉淀池前部三面墻側(cè)墻部分檢修更換工作。檢修工作量大約是冷修的50N,但比2005年冷態(tài)檢修節(jié)約3O天,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
2、關(guān)鍵詞:銅冶煉;閃速爐;半熱態(tài)檢修;反應(yīng)塔;三角區(qū)中圖分類號:TF811文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:1007—7545(2014)03—0011一O3DevelopmentandApplicationofHalf-HotRepairTechnologyforFlashFurnaceLIUAn—ming,LIUChun—sheng,YUZhi—hua(JinlongCopperCo.,Ltd,Tongling244021,Anhui,China)Abstract:Thehalfhotrepairtechnologyforflas
3、hfurnacedevelopedbyJinlongCopperCo,Ltdwasintro—ducedindetail.Thetechnologywasusedtomaintainandreplacebricksintrianglesectionunderthereac—tiontower,thesettler’Sroofatthetowerexitandthreeside-wallsinfrontofthesettlerinaugust2010.Ittookonly19daystocompleteallthework.
4、Withtheefficienthalfhotstaterepairtechnology,workloadcanbereducedbynearly5Oandtimespentis3Odaysshorterthanthatincold—staterepair.Goodeco—nomicandsocialbenefitsareachieved.Keywords:coppersmelting;flashfurnace;half—hotstaterepair;reactiontower;trianglesection金隆銅業(yè)有限公
5、司是我國自行設(shè)計建造的第一預(yù)期,尤其在反應(yīng)塔下方三角區(qū),沉淀池前部側(cè)墻等座大型閃速煉銅工廠。最初設(shè)計規(guī)模為年產(chǎn)高純陰區(qū)域,由于帶渣氣體引起的熔損及機械沖刷、硫化物極銅1O萬t、硫酸37.5萬t。為擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模,提升對耐火材料的侵蝕、溫度分布不均勻等原因],僅使經(jīng)濟(jì)效益,公司先后進(jìn)行了15萬t、21萬t、30萬t用5年時間已經(jīng)無法滿足正常生產(chǎn)需要,必須進(jìn)行和35萬t改造。2005年3~4月間對閃速爐進(jìn)行冷徹底的檢修。但沉淀池后部和上升煙道區(qū)域爐體良修及升級改造。2009年的產(chǎn)能達(dá)到35萬t礦銅。好,不需要檢修,在此情況下,金
6、隆公司成功開發(fā)了正常反應(yīng)塔的熱負(fù)荷1840MJ/(h·m。),最大半熱態(tài)檢修技術(shù),利用熱態(tài)檢修的時間,完成了接近2160MJ/(h·m。)。但隨著精礦銅品位的持續(xù)下冷修的工作量。降,精礦S/Cu比由原設(shè)計的1.0提至1.2,導(dǎo)致閃半熱態(tài)檢修技術(shù)開發(fā)的背景速爐反應(yīng)熱負(fù)荷急劇增加,大幅度超過設(shè)計指標(biāo)。最高S/Cu達(dá)到1.31,熱負(fù)荷在線運行數(shù)據(jù)達(dá)到1.1閃速爐耐火材料的特性2302MJ/(h·m。)[13,這造成了爐體損壞程度超過閃速爐爐體由于要承受較高的熔煉溫度,生產(chǎn)收稿日期:2013—08—17基金項目:國家高技術(shù)研究發(fā)展
7、計劃(863計劃)項目(2013AA064001)作者簡介:劉安明(1970一),男,山東商河人,高級工程師.·12·有色金屬(冶煉部分)(http:/[ysy1.bgrimm.cn)2014年第3期中大量采用鎂鉻質(zhì)耐火磚砌筑[3]。由于鎂鉻質(zhì)耐的不斷提高,沉淀池前部側(cè)墻和前部頂部由于處于火材料抗急冷急熱性能很差,所以在停爐時一般采反應(yīng)塔出口,在氣流卷吸作用下,要承受強烈的含塵用重油或其他燃料燃燒方式進(jìn)行保溫,使?fàn)t體溫度煙氣沖刷和侵蝕,損壞強度加大,后部側(cè)墻和爐頂氣保持在1000℃以上。在長時間停爐時,則按照一流平穩(wěn),狀況
8、較好。定的降溫曲線將爐體溫度降至800oC,并在檢修停上升煙道是閃速爐煙氣出口通道,接廢熱鍋爐,爐結(jié)束后,按照一定的曲線升至正常溫度后再投料大量采用鎂鉻質(zhì)耐火砌筑,在與沉淀池連接部設(shè)有生產(chǎn)。如果溫度變化幅度過大,會損壞耐火材料性E形水套,頂部設(shè)有H梁冷卻,主要承受氣流改向能,造成耐火磚斷裂、脫落_5]。