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1、煤炭加工與綜合利用NO.4,20l4COALPROCESSING&COMPREHENSIVEUTILIZATION67內(nèi)蒙半焦的脫灰工藝研究楊巧文,任艷嬌,趙璐煒,陳思,楊金華,趙昕偉(中國礦業(yè)大學(xué)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,北京100083)摘要:選用內(nèi)蒙褐煤制得的半焦,用酸堿法進(jìn)行脫灰實(shí)驗(yàn)。考察了硝酸濃度和KOH溶液對(duì)脫灰效果的影響。結(jié)果表明,熱的KOH溶液比常溫KOH溶液的脫灰效果好;KOH溶液的脫灰能力比HNO溶液的脫灰能力強(qiáng);先進(jìn)行熱KOH溶液處理再進(jìn)行硝酸處理有利于半焦更好地脫灰。對(duì)比脫灰前后半焦孔隙結(jié)構(gòu)的變化,發(fā)現(xiàn)灰分從23.76%降到9.83%,比表面積由2.10m/g增加到27
2、.69m/g。關(guān)鍵詞:半焦;孔隙結(jié)構(gòu);脫灰;活化中圖分類號(hào):TD984文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1005.8397(2014)04.0067.03活性炭是一種優(yōu)良的多孔性吸附材料,具有行脫灰實(shí)驗(yàn),以提高其利用價(jià)值[6-9]。發(fā)達(dá)的孔隙結(jié)構(gòu)和巨大的比表面積,廣泛應(yīng)用于1實(shí)驗(yàn)電子、化工、農(nóng)業(yè)、國防、醫(yī)療、環(huán)保、食品加工等眾多領(lǐng)域,成為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)以及人1.1原料們?nèi)粘I钪斜夭豢缮俚漠a(chǎn)品。目前,全世界活實(shí)驗(yàn)用煤是內(nèi)蒙褐煤,工業(yè)分析和元素分析性炭年消耗總量已經(jīng)超過100萬t[1。】。然而,隨數(shù)據(jù)見表1。著能源資源的日趨緊張和人們對(duì)于環(huán)境、能源保護(hù)的重視,以廢棄物為原料制備活性炭已經(jīng)成為表1
3、內(nèi)蒙褐煤的工業(yè)分析和元素分析結(jié)果%活性炭制備的發(fā)展趨勢(shì)。項(xiàng)目分析結(jié)果工業(yè)分析半焦是煤在隔絕空氣的情況下,加熱到Mad500~700℃時(shí)的干餾產(chǎn)物,通常直接送往發(fā)電廠Ad75082665467683吣96嘶或做氣化原料,附加值較低,造成了一定的能源Vhd浪費(fèi)和環(huán)境破壞。但是,由于其氫氧含量高,化VC學(xué)性質(zhì)活潑,具有一定的孔隙結(jié)構(gòu)和機(jī)械強(qiáng)度,F(xiàn)Cd因此可以用來制備活性焦,作為吸附劑[2】。與元素組成C傳統(tǒng)的活性炭的制備原料相比,半焦具有資源豐H富、價(jià)格低廉、抗磨等優(yōu)點(diǎn),因此以半焦作為活N性炭的制備原料發(fā)展前景非常廣闊。S本文選擇的半焦從寶日褐煤在馬弗爐干餾得O到,研究了這種半焦的孔隙結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
4、,并對(duì)其進(jìn)收稿日期:2013,07—151.2方法基金項(xiàng)目:國家“十一五”支撐項(xiàng)目資助。半焦采用內(nèi)蒙褐煤在管式爐中干餾得到。批準(zhǔn)號(hào):2006BAF02A15-08.03實(shí)驗(yàn)儀器主要包括SK2.2.5.10型高溫管式爐,作者簡(jiǎn)介:楊巧文(1963一),女,浙江黃巖人,1999年畢業(yè)于DRZ.4.11型馬弗爐,坩堝等。中國礦業(yè)大學(xué)(北京)礦物加工工程專業(yè),工學(xué)博士,中國礦業(yè)大學(xué)(北取原料褐煤平鋪于坩堝中,放入管式爐中,京)教授、博士生導(dǎo)師。68煤炭加工與綜合利用2014年第4期在N的氣氛下,以5℃/min的升溫速率分別升表2不同處理液處理前后樣品的灰分到500℃、600℃、700℃、800℃
5、,得到不同干餾溫度下的半焦。1.2.1研究硝酸濃度對(duì)原料半焦脫灰的影響選取不同溫度下干餾得到的半焦進(jìn)行灰分的測(cè)定,配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8%、17%、34%、65%的硝酸溶液,然后分別取5g樣品放入不同濃度的硝酸溶液,充分?jǐn)嚢柚?h后,過濾,用蒸餾水調(diào)至中性,取樣充分烘干后進(jìn)行灰分的測(cè)定;然后繼續(xù)在20%KOH溶液中浸泡5h,過濾,用蒸餾水調(diào)節(jié)至中性;取樣充分烘干后進(jìn)行灰分的測(cè)2.2KOH對(duì)原料半焦脫灰的影響定。由表3可以看出,半焦經(jīng)過2O%的KOH溶1.2.2研究KOH對(duì)原料半焦脫灰的影響液處理后灰分下降了5%左右;對(duì)半焦進(jìn)行熱選取不同溫度下干餾得到的半焦進(jìn)行灰分的KOH溶液脫灰,效果十分明顯
6、,灰分下降的測(cè)定,然后分別取5g樣品分別放入常溫的了10%左右。這說明高溫更利于灰分類氧化物20%KOH溶液中,加熱到80℃的20%KOH溶與KOH的反應(yīng),再經(jīng)過硝酸酸洗灰分可以降至液中,以及先在80℃的20%KOH溶液中浸泡,10%以下。由大量文獻(xiàn)可知,灰分中多數(shù)無機(jī)質(zhì)然后再放入硝酸溶液三種不同方案的溶液中進(jìn)行對(duì)活化過程中的造孔有不利影響,灰分高,會(huì)促浸泡,過濾。用蒸餾水調(diào)節(jié)至中性,取樣烘干后使比表面積下降和吸附性能變差,先進(jìn)行脫灰有進(jìn)行灰分的測(cè)定。利于樣品下一步進(jìn)行水蒸氣活化開孔。2實(shí)驗(yàn)結(jié)果和討論表3KOH處理前后樣品灰分含量2.1硝酸濃度對(duì)原料半焦灰分脫除的影響由表2可以看出,不同
7、溫度下干餾得到的半焦灰分大概在21%~25%左右,并且隨著干餾溫度的升高,灰分逐漸升高;煤在500℃下低溫煤焦油已經(jīng)基本生成,升溫至800℃揮發(fā)分已經(jīng)開始大量析出,在800℃干餾溫度以上,煤樣中碳一碳骨架開始縮聚,無定型碳和氫氧元素以CO、H的成分揮發(fā)出來,煤中剩下大部分的固定碳2.3原料半焦經(jīng)HNO和KOH處理后的比表面和灰分類氧化物,半焦的灰分都已經(jīng)達(dá)到了20%積、孔容、孔徑變化以上。半焦經(jīng)過不同濃度的硝酸處理后,灰分均取600