唐山礦一號井制動系統(tǒng)改造-論文.pdf

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1、·78·科技論壇唐山礦一號井制動系統(tǒng)改造趙永生(開灤(集團)唐山礦業(yè)分公司,河北唐山063000)摘要:開灤唐山礦業(yè)分公司一號井提升機擔負200萬噸/年的原煤提升任務,此提升機為1941年由加拿大制造,歷經(jīng)70年的運轉(zhuǎn),其制動系統(tǒng)老化帶來的安全隱患以及維護量日益增大。隨著礦井的轉(zhuǎn)型升級,此提升機制動器不能適應自動化提升的配套要求,鑒于此提升機仍在礦山生產(chǎn)中仍發(fā)揮著重要作用,因此對其制動器進行升級改造。關(guān)鍵詞:提升機制動器;改造;彈簧閘1提升機制動器改造1.1原提升機制動器存在的問題。由于運行時間過久,制動系統(tǒng)嚴重老化,維修困難,加上原始設(shè)計上的不足,使得無法與現(xiàn)用新電

2、控實現(xiàn)良好對接:1.1.1制動器傳動系統(tǒng)復雜、環(huán)節(jié)多、系統(tǒng)發(fā)生故障概率高。1.1.2原調(diào)繩系統(tǒng)采用低壓大流量油泵,油缸活塞行程大于250mm,敞閘時間長,與電控對接困難。1.1.3制動器空動時間大于《煤礦安全規(guī)程》第431條相關(guān)規(guī)定。圖1圖21.14提升機無法實現(xiàn)二級制動,安全制動時,上提時制動減速度大于5m/s2,不滿足《煤礦安全規(guī)程》第433條相關(guān)規(guī)定。敞閘行程為:1.2改造原則。1.2.1最大限度保留原設(shè)備完整原貌。s:2xb×i×0=2x2x6.285×1.7=42.5mm1.2.2改造后的提升機的制動性能,能完全滿足《煤礦安全規(guī)程》第敝I甲JH丁蛛黃申明思』

3、土蘭『百重sz=sv+s=92.3+42.5=134.8mm,取值135ram。428、429、431、432、433條之相關(guān)規(guī)定,具備安全生產(chǎn)條件。碟簧行程的驗算:1.2.3為將生產(chǎn)影響降至最小,施工周期為3~5天。1.2.4改造后,實現(xiàn)與新電控的良好對接。jl0_0_45‰‘0·75h。符合要求,可以使用。1-3改造方案。3.4液壓站的選型。1.3.1提升機制動系統(tǒng)。改造前制動系統(tǒng)如圖1所示。改造后方案圖34.1系統(tǒng)敞閘時負荷。安裝《機械設(shè)計手冊》差值計算得出如2所示。該方案保留原提升機前后制動梁、上下主拉桿、連接頭、三角=37052N杠桿,在現(xiàn)制動梁上焊接一個連

4、接鉸座,節(jié)點與新制作連接頭、反正扣3.4.2系統(tǒng)敞閘油壓值P。千斤頂內(nèi)徑為110ram,則敞閘油壓調(diào)節(jié)螺套、液壓一彈簧驅(qū)動器連接。上下兩個液壓一彈簧驅(qū)動器采用對為P:!望:4.5MPa稱對拉式布置方式,提高了制動力矩,外表美觀。其一端與反正扣調(diào)節(jié)9.498x10~x09螺套連接,一端與新支座連接,為節(jié)省空間,兩個驅(qū)動器支座中心布置3.4-3液壓站選擇。液壓站流量為32IJmin,系統(tǒng)最高壓力7MPa。在一條線上。兩側(cè)滾筒閘輪分別由新液壓站引出的A、B兩路供油,實現(xiàn)3.4.4貼閘皮油壓值計算。貼閘皮油壓值PI工作制動和井中、井口安全制動功能。另外設(shè)置人工腳踏式緊急泄油回

5、=27762/(9.498x1OxO.9)=3.3MPa路,一旦液壓站電磁閥拒動時,可以由司機腳踏直接泄油,保證泄油制動。3.4-5敞閘時間計算:1.3.2提升機調(diào)繩系統(tǒng)。最大限度保留調(diào)繩油缸的外部原貌,將其內(nèi)敞閘行程42.5ram/制動油缸面積9.498×10In部替換為雙作用高壓油缸,高壓控制油液直接由液壓站調(diào)繩出口引出。敞閘容積:V=403.665ml/s2提升機相關(guān)主要參數(shù)油泵流量:Q=533.33ml/s提升形式:立井提升;卷簡直徑:Dg=3.962m;制動輪直徑:D4.敞閘時間:t533.332S267m;提升機最大靜張力:F=19000kg;提升機最大靜

6、張力差:一=15000kg;提升高度:543m;提升鋼絲繩繩徑:46ram一9.2kg/m;杠桿比:3.5調(diào)繩時制動力矩計算6.285;變位質(zhì)量∑m:84461kg;容器自重QR:7500kg3.5.1調(diào)繩時的最大靜張力差:3液壓一彈簧驅(qū)動器選型計算=7500×9.81+9.2×543×9.81=122582N3.1提升機正常提升時的最大靜力矩M,:3.5.2調(diào)繩時作用于活滾筒上的最大靜力矩M.=15000×9.81×3_962/2=29150@.m=3.2提升機驅(qū)動器施閘時的載荷.122582962/2=242834N.mxQ=~0.5xKMi0.5x3.3~291

7、504762N3.5.3調(diào)繩時制動力矩安全系數(shù)??D4.2674mxi×f×—一×Ⅳ4×6285m刪。4×5==,Ⅵ;*Z6j=1.98>1.2滿足煤礦安全規(guī)程》第432條相關(guān)規(guī)定。式中,K一制動力矩倍數(shù),取值3.3;i一三角杠桿杠桿比,i=6.286;f-4改進后的綜合分析摩擦系數(shù),取值0.34;D~-制動輪直徑,4.267m;11一機械效率,取值0.95。改造后的制動器,經(jīng)檢測檢驗部門的現(xiàn)場測試,制動減速度、制動力3.3碟形彈簧壓縮量計算。矩、閘瓦空動時間等參數(shù)全部符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定。碟形彈簧參數(shù):外徑160ram;內(nèi)徑82ram;厚度

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