資源描述:
《港西油田高含水期典型示功圖研究》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、港西油田高含水期典型示功圖研究 摘要:針對港西油田油井示功圖分析與實際狀況不符的情況,對井下工具失效井的作業(yè)描述、實測示功圖、井口試泵效等現(xiàn)場作業(yè)資料進(jìn)行分析,得出油井發(fā)生抽油桿斷脫、油管漏失、泵漏等故障時示功圖特征及井口試泵效特點,需結(jié)合液面、試泵效、懸點載荷變化和相關(guān)計算進(jìn)行綜合分析。關(guān)鍵詞:高含水油井井下工具失效示功圖特征分析0引言港西油田開發(fā)進(jìn)入高含水期,桿管偏磨、地層出砂更加嚴(yán)重,對井下工具的影響也更加突出,按原有的示功圖分析方法得出的結(jié)論往往與實際情況不符。通過示功圖分析方法研究,對油
2、井作業(yè)與實測示功圖、井口蹩壓等過程得到的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行歸納、對比、分析,總結(jié)典型示功圖特征,完善和修正原有的示功圖分析方法,以正確指導(dǎo)油井工況分析和管理。1抽油桿斷脫1.1基本特征7桿斷或脫扣時示功圖呈現(xiàn)的特征相同。(1)桿斷:井口下放光桿,一般情況下懸點載荷不能卸載,若能卸載用管鉗轉(zhuǎn)動光桿時懸點載荷能重新加載(柱塞上凡爾罩?jǐn)喑猓?;?)桿脫扣:井口下放光桿,能卸掉載荷,用管鉗轉(zhuǎn)動光桿時仍不能加載,當(dāng)桿淺部脫扣時可采用人工旋轉(zhuǎn)光桿對扣法。用下述方法計算斷脫位置L斷=LF實測max/F理論max式中
3、L斷—桿斷脫位置,mF實測max—實際示功圖最大載荷,KN;F理論max—全井抽油桿(無活塞)在井筒運動時的最大載荷,KN,F(xiàn)理論max=ql*10-3(1+Sn2*2.327*10-6)-r桿2∏L*10-5+F1q—每米抽油桿在空氣中的重力,N/m;L—抽油桿柱長度,m;S—光桿沖程,m;n—光桿沖次,min-1;r桿—抽油桿半徑,m;F1—抽油桿與液柱之間的摩擦力,KN,在目前普遍高含水的情況下,井內(nèi)抽油桿與液柱之間的摩擦力已經(jīng)很小,港西油田F1值介于1.5-2.0KN之間,為計算方便現(xiàn)取油井
4、F1的平均值1.7KN;1.2典型井例7圖1a是西46-6-3井于2005年8月22日柱塞上閥罩?jǐn)嗪笏鶞y的試功圖,圖1b是該井2005年8月29日修井后的示功圖。經(jīng)計算,F(xiàn)理論max=23.9KN,F(xiàn)理論max大于所測示功圖最大載荷F實測max,可判斷為桿斷脫而非管漏。斷脫位置:L斷=LF實測max/F理論max=910.7m與實際位置相接近。2油管漏失2.1基本特征油井產(chǎn)液量下降或不出油,井口試泵效壓力上升緩慢或不起壓力,若可以蹩起壓力,停抽后壓力下降較快,示功圖最大載荷線比正常示功圖最大載荷線位
5、置下移,示功圖面積縮小。當(dāng)油井漏失量大時試壓不起,示功圖最大、最小載荷線相接近。當(dāng)油管漏失點在接近泵上而停產(chǎn)不出油時示功圖與桿深部斷脫示功圖形狀極為相似,最大、最小載荷線相接近,但其不同點如下:(1)桿斷脫時示功圖最大載荷(F實測max)小于或等于抽油桿在井筒運動時的最大載荷(F理論max),油管漏失時示功圖最大載荷(F實測max)大于抽油桿在井筒運動時的最大載荷(F理論max);(2)桿斷脫時油井突然不出油,油管漏失時油井停產(chǎn)前一般出現(xiàn)液量下降過程;7(3)桿斷(桿脫扣、柱塞上凡爾罩?jǐn)喑猓┚谙?/p>
6、放光桿懸點載荷卸不掉,油管漏失時光桿下放防沖距的距離后即可卸掉懸點載荷。2.2油管上部漏失典型井例油管上部漏失時,油井液量低或不出液,此時示功圖最大載荷中有井筒液柱重力,示功圖面積大,但最大載荷比正常時減小。西43-5-2井,正常功圖如圖2b所示,產(chǎn)液量75.3m3/d,2006年5月9日液量降至35m3/d,所測功圖如圖2a,作業(yè)發(fā)現(xiàn)井口下第1、2、3根油管絲扣磨漏。2.1油管下部漏失典型井例油管下部漏失且漏失量大,油井不出油,試壓不起壓力,示功圖最大、最小載荷線相接近。西42-7-3井,正常功圖
7、如圖3b所示,2005年10月13日不出,蹩壓不起所測功圖如圖3a,作業(yè)發(fā)現(xiàn)泵上一根油管磨出長400mm的裂縫。3柱塞與泵筒間隙漏失3.1基本特征柱塞上行時示功圖增載正常,在上行中途載荷下降,井口蹩壓時升壓較快,停抽后壓力緩慢下降。對這種特征分析表明,在柱塞上下運動過程中,細(xì)小砂粒進(jìn)入柱塞與泵筒間隙中,首先容易使柱塞以及泵筒上部擦傷或拉槽,在砂粒下移時被磨細(xì)進(jìn)入砂槽,因而柱塞或泵筒下部磨損較輕。7采取措施下調(diào)防沖距,改變柱塞與泵筒的配合間隙位置來維持生產(chǎn)。西42-7-2井,于2006年3月10日作業(yè)
8、,發(fā)現(xiàn)柱塞上部砂磨溝槽嚴(yán)重,示功圖如圖4a。作業(yè)后正常功圖于2006年3月23日測量,產(chǎn)液量27.2m3/d,如圖4b。4泵漏4.1游動閥漏失抽油機(jī)上行程時,增載緩慢,增載線滯后,在上沖程后期,提前卸載,整個運動過程中懸點載荷下降。蹩壓時,上沖程時壓力上升較慢,下沖程時壓力上升較快。由于游動閥存在漏失,懸點載荷缺少了漏失部分的液體重力,因而增載線和最大載荷線均下移。又因柱塞開始上行時和接近上死點時運動速度慢,和排出量相比漏失量比例大,懸點載荷下降快,因此出現(xiàn)增載線滯后