電動機(jī)連續(xù)燒毀原因分析及其改進(jìn)措施

電動機(jī)連續(xù)燒毀原因分析及其改進(jìn)措施

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1、電動機(jī)連續(xù)燒毀原因分析及其改進(jìn)措施  摘要文章對燒毀的電動機(jī)進(jìn)行了調(diào)查分析提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施 關(guān)鍵詞電動機(jī)絕緣擊穿啟動性能   一引言、電動機(jī)是各廠礦企業(yè)在正常運轉(zhuǎn)中不可缺失的動力裝置之一,它為各行各業(yè)的生產(chǎn)過程提供了動力能源保障,電動機(jī)的良性運轉(zhuǎn)在生產(chǎn)過程中就顯得尤為重要了,而電動機(jī)在運行過程中不可避免地會出現(xiàn)各種各樣的故障,其中電動機(jī)被擊穿燒毀是其常見故障之一。本文就電動機(jī)在運轉(zhuǎn)過程中常常出現(xiàn)的這一現(xiàn)象進(jìn)行了原因分析,并提出了如何預(yù)防以及改進(jìn)措施。 二、電動機(jī)燒毀的事故調(diào)查及原因分析   1.事故調(diào)查某廠磨煤機(jī)連續(xù)燒壞三臺電機(jī),該電動機(jī)型號為JS510-8

2、475KW,在啟動過程中系統(tǒng)出現(xiàn)接地信號電機(jī)無法啟動,拆開端蓋線圈端部有兩個擊穿孔深大約5mmc從現(xiàn)象看,先匝間短路進(jìn)而破壞絕緣,最后對地?fù)舸?。更換上第二臺電機(jī),線圈直線部分又一次對地?fù)舸?,也在啟動過程中對地出穿。第三臺電機(jī)于再啟動過程亦為直線部分對地?fù)舸叶瞬坑羞^熱痕跡。查閱試驗報告耐壓試驗1300伏,歷時1分鐘,沒有測直阻。   根據(jù)事故調(diào)查報告總結(jié)為三個方面:從運行狀況看,三臺電機(jī)均在啟動過程中被擊穿;從燒毀現(xiàn)象看,三臺電機(jī)均為對地?fù)舸粡臋z修情況看,三臺電機(jī)中前兩臺電動機(jī)線圈為局部更換,后一臺電動機(jī)屬制造廠原裝線圈。   2.原因分析從上述現(xiàn)象我們可以

3、看出:三臺電機(jī)線圈燒毀均系線圈主絕緣有缺陷所致。其中,原裝線圈為線圈端部絕緣有缺陷,整臺電機(jī)線圈為原裝產(chǎn)品,沒有檢修過。另兩臺電機(jī)線圈均為直線部分絕緣有缺陷,且都經(jīng)過局部處理的。上述三臺電機(jī)的檢修,只進(jìn)行了表面的處理和清掃,而沒有通過有效的手段檢查電機(jī)絕緣的潛在缺陷,從而導(dǎo)致電機(jī)的檢修質(zhì)量下降,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)單位的穩(wěn)定生產(chǎn),檢修費用增加,影響了檢修質(zhì)量。因此,加強(qiáng)和監(jiān)督檢修單位的檢修質(zhì)量是十分重要的。   據(jù)我們了解,兩臺局部處理過的電機(jī)線圈,均為檢修單位自制的。該廠裝備能源部自上半年購進(jìn)一臺電機(jī)的線圈—后,再沒有購買過線圈,其他均由電修車間自己制造,其制造線圈

4、的技術(shù)指標(biāo)、環(huán)境要求、工藝條件均沒有正規(guī)廠家高,比較粗糙,如果這兩臺電機(jī)更換的自制的或是經(jīng)過局部處理的舊線圈,那么其質(zhì)量就可想而知了。因此,從備品備件上嚴(yán)格把關(guān),尤其是電動機(jī)的成型線圈,要購置正規(guī)廠家,且有合格產(chǎn)品證書的產(chǎn)品,這是高壓電機(jī)提高檢修質(zhì)量的前提條件。   由于在一臺設(shè)備上連續(xù)燒壞三臺大電機(jī),我們首先著手檢查磨子本體和電機(jī)的控制系統(tǒng),兩部分經(jīng)過解體和試驗均合格。事故常常發(fā)生在薄弱環(huán)節(jié),而這個環(huán)節(jié)恰恰是沒有被發(fā)現(xiàn)的或是原已造成的,因此,這個環(huán)節(jié)受到的破壞最嚴(yán)重,暴露的最充分。這三臺電機(jī)燒壞有一個重要的特點就是都在啟動過程中出現(xiàn)了接地信號,也就是主絕緣對地

5、穿擊。造成對地?fù)舸┯幸韵聨追N可能:線圈局部絕緣有損;線圈在制造過程中工藝不良;出現(xiàn)操作過電壓;鐵芯本身有毛刺,槽鍥不緊,經(jīng)振動磨損使絕緣損壞.;環(huán)境潮濕。   我們首先從操作過電壓分析,因我們首先從操作過電壓分析,因高壓電機(jī)均在一個6KV系統(tǒng)中,如出現(xiàn)過電壓,其它磨子電機(jī)也應(yīng)有類似的現(xiàn)象發(fā)生,而該廠用ZN5開關(guān)所配置的過電壓保護(hù)均采用氧化鋅避雷器,完全能滿足要求;為什么惟獨磨煤機(jī)電機(jī)承受能力弱,而且三臺電機(jī)的故障現(xiàn)象幾乎是一樣的,因此,可以排除這種可能性。如果電機(jī)受潮,同在一個環(huán)境下,且在室內(nèi),沒有受潮的條件。因此三臺電機(jī)燒壞要么是線圈本身制造不良,要么在檢修過

6、程中沒能發(fā)現(xiàn)深層次問題所致。   該廠原來磨煤機(jī)啟動系統(tǒng)均配置高壓油系統(tǒng)啟動,在啟動時,首先高壓油把磨子本體抬起,才能啟動電機(jī),電機(jī)啟動在動態(tài)下啟動,啟動性能優(yōu)越。后因其他原因改造為毛線潤滑,即電機(jī)啟動變?yōu)殪o態(tài)啟動。因此磨子本身的機(jī)械特性發(fā)生了變化,從而使電機(jī)轉(zhuǎn)矩相對減少,啟動電流相對增大,啟動時間相對延長。   而且,該廠規(guī)定每一個運行班至少停一臺磨機(jī)一次,從而增加了啟動次數(shù),使電動機(jī)的使用壽命縮短。因此,起動性能變壞,也是燒壞電機(jī)的一個重要原因。 三、改進(jìn)措施 1.嚴(yán)把高壓電機(jī)線圈的購置關(guān)   高壓線圈的制造是一項專業(yè)性很強(qiáng)的行業(yè),它不僅對人員素質(zhì)要求較高,

7、而對檢測設(shè)備要求更高,對環(huán)境的要求更苛刻。因此建議相關(guān)科室對此應(yīng)高度重視,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),購買正規(guī)廠家的產(chǎn)品。   2.高壓油站的恢復(fù)現(xiàn)在看來比較困難,而且投資費用也不低,因此建議把全電壓靜態(tài)啟動改造成目前先進(jìn)的軟啟動方式,它占地面積少,維護(hù)簡單,能大大改善電機(jī)的起動性能,減少電動機(jī)的燒壞臺次,是較理想的一種方式。 3.檢查發(fā)現(xiàn)深層次問題,進(jìn)行有效的處理。   加強(qiáng)檢修工藝的監(jiān)督管理,是保證檢修質(zhì)量的前提,實踐證明,故障最多出現(xiàn)在槽口和端部,槽楔松動是造成直線端故障的一個重要因素,因此這些部位是重中之重。鑒于現(xiàn)在檢修技術(shù)達(dá)不到要求,不提倡局部更換線圈,要檢修就全部更

8、換,其一次性投入費用,完

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