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《新臨鋼小方坯連鑄機改造實踐》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、新臨鋼小方坯連鑄機改造實踐范海旺 張志華 張保師 摘 要 總結(jié)了對小方坯進行改造的經(jīng)驗,主要包括振動振置,二冷系統(tǒng)、拉橋機、切割機、中包擴容的改造并改進電氣、儀表、液壓系統(tǒng)及自動配水。實現(xiàn)出坯自動化?! £P(guān)鍵詞 方坯 改造 出坯自動化ModificationofBilletCCMatXinlinIron&SteelCo.FanHaiwang ZhangZhihua ZhangBaoshi(XinlinIron&SteelCo.Ltd.)Abstract Thispapersumsuptheexperienceofmodificationofbilletcontinuouscastingma
2、chine,includingtheimprovementontheoscillator,secondarycoolingsystem,withdrawalmachine,torchcutterandenlargementoftundish.Andtheelectrical,instrumentalandhydraulicsystemsaswellasautomaticwatersupplysystemhavealsobeenimproved.Soautomaticbilletoutputsystemhasbeenobtained.Keywords billet modification a
3、utomaticbilletoutput1 前言 山西新臨鋼煉鋼廠現(xiàn)有3×15t轉(zhuǎn)爐配合一臺R6.5/12~1200矩型板坯連鑄機和一臺ROKOP三機三流小方坯連鑄機,采用三吹二方式,單爐出鋼20~22t,1997年方坯產(chǎn)量3.99萬t,單流年產(chǎn)量僅1.33萬t,在全國同行業(yè)中處于較低水平。1998年1~5月產(chǎn)量2.01萬t,為實現(xiàn)全連鑄,小方坯的改造成為新臨鋼的一項重要任務(wù)。2 改造前設(shè)備狀況 ROKOPR4m小方坯連鑄機,改造前為3機3流,其中1、2流為美國引進的二手設(shè)備,另外1流為國內(nèi)仿造設(shè)備。設(shè)計能力10萬t/a,實際生產(chǎn)能力1997年不到4萬t。2.1 原鑄機性能參數(shù) 機型:
4、ROKOP全弧型 鑄機半徑:4m 設(shè)計斷面:100mm×100mm2、120mm×120mm2 中包公稱容量:5.5t 振幅:7.9mm 振頻范圍:34~124次/min 冶金長度:6.583m 流間距:1200mm 機數(shù)流數(shù):3機3流 負滑脫率:20%~40%2.2 工藝概況 工藝路線:3×15t轉(zhuǎn)爐-頂、底吹A(chǔ)r-板、方坯?! ′摪诰€烘烤。 溫度控制:第一爐 1650℃~1670℃ 連澆爐 1620℃~1650℃ 鋼種:Q235 Q2153 主要改造內(nèi)容3.1 振動裝置改造 振動裝置原為滑輪滑塊式,外框架燒損變形,導致振動軌跡偏移,且不易對弧。由于采用直流電
5、機,跳閘頻繁。根據(jù)此種狀況,振動改為內(nèi)弧半板簧仿弧振動機構(gòu)、采用YZP160M-4交流變頻電機、振幅從7.9mm改為4.2mm,振頻范圍0~300次/min振頻隨拉速變。這樣,對弧簡便、振動平穩(wěn)、容易調(diào)節(jié)、顯著減少了拉脫、拉斷現(xiàn)象,作業(yè)率得以提高。3.2 結(jié)晶器改造 結(jié)晶器水縫從5mm減為4mm,下設(shè)足輥,加裝足輥水環(huán),提高出結(jié)晶器的坯殼強度,減少鑄坯“抖動。”3.3 二冷系統(tǒng)改造 原鑄機水路復雜,二冷區(qū)無導向輥,噴淋集管僅一段,鑄坯容易被拉直,切割時液芯流出而漏鋼。改為自動配水、PLC控制、CRT顯示,噴淋集管設(shè)兩段,增設(shè)導向及壓緊輥,采用1/4″PZ4850Q、1/4″PZ1755Q
6、、3/8″PZ11167Q三種噴嘴,使鑄坯出二冷區(qū)溫度控制在900~1100℃之間,鑄坯表面及內(nèi)部質(zhì)量均可保證。并為品種鋼冶煉預留了水量。3.4 拉矯機改造 由于原拉矯機兩流是引進1流國內(nèi)仿制的,采用直流電機,故障多且零部件沒有統(tǒng)一,互換性差,故改為R4/8m兩點矯直,整組更換,交流變頻調(diào)速,電動機采用5.5kW的YTAW132M2-6型。測速發(fā)電機型號為ZYS—3A型。傳動輥分別為上拉輥和下拉輥,實現(xiàn)連續(xù)矯直;機架內(nèi)通水冷卻,拉矯輥內(nèi)通水、外噴淋冷卻;軸承座采用多點干油泵、集中潤滑;液壓壓下拉矯輥和分離輥。3.5 切割機改造 原切割機年久失修,采用配重返回割槍,造成長短尺等非定尺坯居高
7、不下。改造為整組安裝、氣缸返回割槍、脈沖和碰球兩種定尺方式,增設(shè)切割機壓緊輥,便于尾坯輸出;切割介質(zhì)改用氧氣和霞普氣,夾緊氣缸采用QGA125×125-S、返回氣缸采用QGB-125×1750-9;氧氣耗量65m3/h,燃氣耗量35m3/h,冷卻水耗量2m3/h。從而保證非定尺減少、切割平整、切縫小于8mm,減少了切割損耗。3.6 中包擴容改造 原中包為“T”型中包,公稱容量5.5t,散熱快、結(jié)構(gòu)又不合理,