應對高瓦斯礦井的瓦斯綜合防治技術(shù)

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1、僅供參考[整理]安全管理文書應對高瓦斯礦井的瓦斯綜合防治技術(shù)日期:__________________單位:__________________第1頁共6頁僅供參考[整理]應對高瓦斯礦井的瓦斯綜合防治技術(shù)1、建立合理可靠的通風系統(tǒng)1.1改造通風系統(tǒng),提高通風能力,堅持以風定產(chǎn)2001年該礦東西兩回風井分別改造使用了BDK軸流式節(jié)能通風機,增加礦井總進風量2880m3/min,減少礦井漏風311m3/min,增加礦井通風生產(chǎn)能力66萬t/a,電機功率降低150kW,年平均節(jié)省電費50萬元。解決礦井通風能力不足問題,使礦井通風系統(tǒng)的能力和可靠程度有了明顯提高。1.2優(yōu)

2、化礦井通風網(wǎng)絡,降低通風阻力針對礦井主要巷道失修,斷面小,風阻增大,通風能力難以提高,該礦專門成立巷修隊將主要通風巷道全部擴修為10.5m2斷面U型鋼支架巷道,共計3800m,同時,各下山采區(qū)實現(xiàn)專用回風巷,共計新掘?qū)S没仫L巷3000m,通風網(wǎng)絡縮短860m,實現(xiàn)了礦井降阻增風、減耗目標。1.3完善通風設施,優(yōu)化通風系統(tǒng),提前升級改造機電設施22下山煤巷掘進工作面出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象后,該礦不等突出礦井鑒定結(jié)果,就嚴格按照突出礦井標準對通風、監(jiān)測、機電等系統(tǒng)進行升級改造,用錨桿等加固加厚風門墻體,臨時通風設施一律取消,安裝防逆風裝置,主要巷道及掘進巷道每隔50m安設一

3、組壓風自救裝置,所有機電設施全部按照高突礦井井下電器要求進行升級改造。1.4進行礦井通風系統(tǒng)可靠性評價每年進行一次反風演習和礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化設計及可靠性評價,測算反風率及礦井通風阻力,實現(xiàn)系統(tǒng)、設施可靠,風流穩(wěn)定,具有較強的抗災能力,發(fā)生災變時風流易于控制,便于搶險救災,保證通風系統(tǒng)合理、穩(wěn)定、可靠。第5頁共6頁僅供參考[整理]2、加強瓦斯綜合防治2.1建立瓦斯防治專業(yè)隊伍成立專門機構(gòu)和瓦斯抽放、預測專業(yè)隊,負責瓦斯抽放、防突、監(jiān)測及安全裝備的管理。2.2實施礦井瓦斯抽放嚴格落實瓦斯治理“十二字”方針,井下、地面各建立一個瓦斯抽放泵站,井下炮采放頂煤工作面、高瓦斯

4、掘進工作面和綜采放頂煤工作面分別實施頂板巖石鉆孔抽放、高位巷道抽放、超前淺孔與巷幫鉆孔抽放、采空區(qū)抽放、上隅角埋管抽放等,杜絕了采掘面瓦斯經(jīng)常超限現(xiàn)象,產(chǎn)量與進尺提高了40%。2.3防治煤與瓦斯突出自從22下山22121下付巷掘進工作面出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象后,所有下山煤巷掘進頭全部按照“四位一體”防突措施嚴格瓦斯治理,包括突出危險性預測,防治突出措施的效果檢驗,安全防護等綜合防治措施,采用鉆屑一瓦斯流量法進行效果檢驗,綜合指標R值取6,積累了大量經(jīng)驗數(shù)據(jù)。礦井投入新型液壓鉆機6臺,2004年掘進工作面打超前鉆孔4820m,到目前為止,井下采掘面未發(fā)生過瓦斯突出。2.4

5、開展掘進工作面瓦斯防治評價第5頁共6頁僅供參考[整理]該礦成立評價工作領(lǐng)導小組,定期對掘進工作的瓦斯涌出量、煤與瓦斯突出危險性、通風系統(tǒng)、局部通風、抽放系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng)、隔爆設施、壓風自救、頂板巖石鉆孔抽放、巷幫超前抽放、鉆孔疏放、避災銅室、物探、鉆探分析、地質(zhì)構(gòu)造、設備防爆、機電設備保護、通風設施等項目進行預測預報及評價驗證,并由總工程師組織各業(yè)務部門,分別對各專項評價進行會審,提出掘進工作面瓦斯防治綜合評價意見,決定是否可以掘進及整改防治措施,確定允許掘進距離。2004年6月份以來,礦井采掘工作面消滅了因瓦斯壓力、地質(zhì)構(gòu)造應力等因素造成煤與瓦斯涌出、壓出及瓦斯超

6、限現(xiàn)象。2.5采掘面實施煤壁淺孔高壓注水當高壓水進入煤層后,沿著裂隙流動、滲透和擴散,擠占了裂隙空間,將瓦斯從裂隙中擠出,通過檢修班對煤壁淺孔高壓注水,增加了瓦斯釋放量,從而降低了生產(chǎn)過程的瓦斯涌出量。同時,煤壁淺孔高壓注水,增加和擴展了煤層裂隙,煤體因充分吸收了水分而濕潤,從而改變了煤層的物理力學特性,有效防止了采掘面煤墻片幫、冒頂,從而消滅了因煤墻片幫、冒頂所造成的瓦斯積聚及瓦斯超限現(xiàn)象。3、建設監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)3.1健全安全監(jiān)控系統(tǒng)全礦井各采掘面、回風巷、機電銅室等分別安裝了瓦斯、溫度、風速、一氧化碳傳感器,井下所有低濃度瓦斯傳感器更換為高低濃度瓦斯傳感器,對監(jiān)

7、控設備及監(jiān)測功能按照防突要求進行補充完善。安全監(jiān)控系統(tǒng)與集團公司安全監(jiān)察局無線聯(lián)網(wǎng),井下各作業(yè)場所實現(xiàn)了安全狀況的及時監(jiān)控和多層次管理。井下所有瓦斯傳感器斷電點均調(diào)定為0.8%,當瓦斯?jié)舛冗_到0.8%,所有波及范圍內(nèi)的機電設備均自動斷電,2004年井下杜絕了瓦斯超限。另外,井下所有瓦斯傳感器每周定期用標準氣樣調(diào)校一次,使得監(jiān)控系統(tǒng)的報警、斷電、閉鎖、檢測功能靈敏可靠。3.2強化個體防護自從22下山出現(xiàn)瓦斯動力現(xiàn)象后,井下所有人員全部攜帶隔離式自救器,井下所有班組長以上安全管理人員、特殊工種及獨崗工作人員均攜帶便攜式甲烷檢測儀,隨時檢測各工作地點瓦斯變化情況。第5頁

8、共6頁僅供

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