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1、生產(chǎn)技術(shù)李艷輝:利用工業(yè)廢渣提高熟料質(zhì)量的探索中圖分類號:TQ172.44文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B文章編號:1007-0389(2014)02-28-02利用工業(yè)廢渣提高熟料質(zhì)量的探索李艷輝(福建省永安金銀湖水泥有限公司,福建永安366015)我們開始利用工業(yè)廢渣配料,以提高熟料質(zhì)量的技1生產(chǎn)現(xiàn)狀術(shù)探索,相關(guān)工業(yè)性試驗探索介紹如下。我公司石灰石礦山迄今為止已開采了近8年,(1)采用轉(zhuǎn)爐鋼渣配料,結(jié)果見表3。因轉(zhuǎn)爐渣現(xiàn)階段開采的礦山石灰石質(zhì)量總體偏差,高硅高鎂中有相當(dāng)?shù)蔫F含量,將其作鐵質(zhì)原料配料,摻量為石灰石量逐步加大;同時因沒有排土場,山體覆蓋
2、土1.5%~5.0%。摻入后回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)煅燒參數(shù)穩(wěn)定,操壓礦嚴(yán)重,制約了石灰石的正常開采。2011年4月作輕松,標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量顯著下降(試驗期間平均為以來,石灰石礦山資源不斷惡化,高硅石灰石量逐步23.3%),熟料結(jié)粒較好,表面光滑。但熟料強(qiáng)度未放大,石灰石整體品質(zhì)不樂觀,見表1;由此雖經(jīng)各見提升,且轉(zhuǎn)爐鋼渣易磨性極差,嚴(yán)重制約了生料磨部門多方努力,但熟料質(zhì)量仍明顯下降并持續(xù)在低的產(chǎn)量,導(dǎo)致生料庫料位不斷下降,甚至制約了回轉(zhuǎn)位徘徊(見表2),致使公司綜合效益顯著下降。為窯系統(tǒng)的產(chǎn)量,因此摻入試生產(chǎn)1個月即停摻。充分利用礦山現(xiàn)有質(zhì)量偏差的
3、石灰石并能生產(chǎn)出高(2)單摻入其它工業(yè)廢渣配料,結(jié)果也見表3。-品質(zhì)的熟料,我公司于2012年進(jìn)行了工業(yè)廢渣的摻其中:①單摻氟石膏后,因F對微塵的抑制性差,故配試驗,有效提升了熟料質(zhì)量。造成了窯前“飛砂”嚴(yán)重,同時熟料立升重顯著下降和f-CaO明顯上升,而熟料強(qiáng)度仍低,因此該試驗僅表12011年公司石灰石質(zhì)量狀況%持續(xù)了10d;②單摻重晶石尾礦,盡管試驗時摻量從時間w(SiO2)w(Al2O3)w(Fe2O3)w(CaO)w(MgO)1%不斷下調(diào)至0.8%,0.5%,但回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)“飛砂”現(xiàn)二季度7.241.180.8949.281.7
4、0象十分嚴(yán)重,預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)堵頻繁,熱工參數(shù)惡化,三季度7.851.050.9148.371.63四季度6.861.120.9048.731.47f-CaO量不斷上升,熟料強(qiáng)度雖略有增加,但煅燒操作日益困難,熟料產(chǎn)量下降明顯,因此試驗也僅持續(xù)表22011年公司熟料質(zhì)量情況7d;③單摻銅渣,初期摻入0.7%~2.0%,窯內(nèi)“飛砂”熟料率值w(f-CaO)R3dR28d標(biāo)準(zhǔn)稠升重嚴(yán)重,系統(tǒng)參數(shù)難以穩(wěn)定,f-CaO偏高,后調(diào)整配料時間KHSMIM%MPa度/%(g·l-1)方案,適當(dāng)降低硅酸率、提高鋁氧率,窯況有所改善,二季度0.9362.5
5、11.451.8226.657.524.71022但f-CaO仍偏高,R28很低。三季度0.9362.531.421.7126.356.624.91105(3)復(fù)摻銅渣和轉(zhuǎn)爐鋼渣配料,結(jié)果見表3。將四季度0.9302.471.461.7226.055.524.61079銅渣與轉(zhuǎn)爐鋼渣按1∶1共同破碎摻入配料,摻量控制1.0%~2.0%,結(jié)果回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)煅燒迅速進(jìn)入良性2提質(zhì)措施循環(huán)狀態(tài),窯頭清晰、火焰明亮,無“飛砂”現(xiàn)象,參數(shù)穩(wěn)定,窯尾系統(tǒng)不易結(jié)堵;系統(tǒng)對來料的適應(yīng)性良2.1試驗探索好,尤其適合高KH配料,f-CaO量正常,標(biāo)準(zhǔn)稠度用因
6、石灰石資源難以改觀,在有關(guān)專家的指導(dǎo)下,水量顯著下降,立升重穩(wěn)定上升,熟料結(jié)粒均齊,外表3摻入工業(yè)廢渣的相關(guān)生產(chǎn)參數(shù)和熟料質(zhì)量指標(biāo)w(CaO)煤粉灰熟料率值燒失w(f-CaO)S表標(biāo)準(zhǔn)稠抗壓強(qiáng)度/MPa升重工業(yè)廢渣名稱及摻量KHSMIM2-1R-1%分/%量/%%(m·kg)度/%3dR28d(g·l)單摻1.5%~5.0%轉(zhuǎn)爐鋼渣48.2323.820.9302.561.400.71.736023.326.457.6單摻0.2%氟石膏47.9424.540.9292.571.370.732.035124.226.956.21135單
7、摻0.5%~1.0%重晶石尾礦48.8923.630.9432.491.470.621.8435824.527.456.81215單摻0.5%~1.0%銅渣47.3521.850.9332.441.450.751.9535424.926.453.91323復(fù)摻1%~2%的銅渣+轉(zhuǎn)爐鋼渣48.8423.670.9352.451.540.661.5435723.628.058.01290-28-2014年第2期李艷輝:利用工業(yè)廢渣提高熟料質(zhì)量的探索生產(chǎn)技術(shù)觀好,回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量也大幅度提升(由2600t/d提升出磨生料的穩(wěn)定性。至2800t/
8、d以上),熟料強(qiáng)度有所提高但提升幅度低(6)出磨生料細(xì)度仍按0.08mm篩余11%~于預(yù)期。15%控制,而0.2mm篩余控制由原來的平均2.5%~2.2加強(qiáng)工序質(zhì)量管理3.0%下降至2.0%以下,其主要是通過加強(qiáng)生料選粉