300mw機組鍋爐給水泵電機振動故障原因分析

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1、300MW機組鍋爐給水泵電機振動故障原因分析?閱讀:[77]??作者:佚名??發(fā)表日期:2009-7-8?【摘 要】針對某臺300MW鍋爐給水泵電動機振動故障,進行現(xiàn)場測量試驗、數(shù)據(jù)分析與故障診斷,通過檢查得以證實設(shè)備故障振動原因,對電動機鼠籠斷條影響設(shè)備振動的故障機理進行簡要分析。【關(guān)鍵詞】振動熱變形電動機鼠籠條  1 前言  某發(fā)電公司一臺300MW機組的鍋爐給水泵,系沈陽水泵廠生產(chǎn)的CHTC516S-2型泵,流量:573m3/h,揚程:2260m,額定最高轉(zhuǎn)速:5600r/min,配哈爾濱電機廠生產(chǎn)的YKS

2、710-4型異步電動機,額定功率:5500KW,額定電壓:6000V,額定電流:631A,額定轉(zhuǎn)速:1491r/min,設(shè)備允許振動小于80mm。該給水泵組由給水泵、耦合器、電動機、前置泵聯(lián)成軸系,具有轉(zhuǎn)速與流量可調(diào)功能,其結(jié)構(gòu)簡圖如下:               圖1:某發(fā)電公司#1機300MW給水泵電動機軸系簡圖  該電動機自2007年11月2日運行中軸承振動突然增大后,雖經(jīng)多次從機械方面:檢查對輪連接中心、軸瓦、端蓋支承剛度進行調(diào)整處理,電動機振動仍然超標(biāo)?! ? 設(shè)備振動特點  2.1 試驗工況  2.

3、1.1 給水泵電動機單轉(zhuǎn)試驗:電動機電流:180A,電動機為定速1498r/min?! ?.1.2 給水泵變轉(zhuǎn)速(負荷)試驗工況見表1?!              ”?.給水泵變轉(zhuǎn)速試驗工況  2.2 設(shè)備振動概況  2.2.1 單轉(zhuǎn)電動機最大振動15m,測量振動數(shù)據(jù)見表2?! ?.2.2 振動最大的測點在電動機兩端軸承,相鄰的設(shè)備耦合器和前置泵軸承振動均在30m以下;    2.2.3 電動機基礎(chǔ)振動始終很?。?0m左右)?!     ”?.某臺300MW機組#1C給水泵電動機振動試驗數(shù)據(jù)單位:m∠°    

4、注:振動幅值單位:微米,振動相位單位:度  2.2.4 在給水泵轉(zhuǎn)速升到5050r/min工況時,電動機振動顯著增大,電動機內(nèi)部出現(xiàn)周期性異音,異音周期與振動波動周期同步?! ?.2.5 現(xiàn)場記錄表明,隨著運行時間增長,電動機啟動電流逐漸增大,見表3?!          ”?電動機4次啟動電流參數(shù)測量統(tǒng)計  2.3 振動頻譜分析和相位特征  2.3.1 電動機兩端軸承振動以基頻為主,水平方向振動存在一定量的2X分量。以泵轉(zhuǎn)速5050r/min工況下耦合器端軸承振動為例:Σ:110~125m,1X:44~70m,

5、2X:30m,垂直方向振動幾乎沒有倍頻振動分量?! ?.3.2 軸承振動幅值和相位不穩(wěn)定,有較大波動量。特別是基頻振幅,最大波動幅值47~90m;最大相位波動量44°~153°。  2.3.3 隨著給水泵轉(zhuǎn)速增加電動機耦合器端軸承振動相位變化很大,垂直振動由52m/214°變至92m/50°;水平振動從23m/140°變至88m/0°?! ?.3.4 給水泵轉(zhuǎn)速升、降轉(zhuǎn)速至4500r/min工況下,振動存在較大差別,以前置泵端軸承振動為例:升速時42~55m/23°,降速時55~67m/84°?! ? 振動原因分

6、析  3.1 查現(xiàn)場記錄發(fā)現(xiàn)在電動機振動增大時,相鄰的設(shè)備耦合器和前置泵振動始終很小,可以確定為電動機自身的設(shè)備缺陷;  3.2 電動機基礎(chǔ)振動不大,而且基本穩(wěn)定,可以排除電動機支承因素影響振動;  3.3 電動機定子本體振幅小于軸承振幅,定子最大振幅不超過30m,振動成分以基頻為主,可以排除電動機定子因素;  3.4 鑒于電動機轉(zhuǎn)速為定速,電動機單轉(zhuǎn)時振動小于20m,可排除電動機轉(zhuǎn)子不平衡因素;  3.5 唯獨不能排除電動機轉(zhuǎn)子電氣方面的故障。在給水泵升、降轉(zhuǎn)速4500r/min工況下,振動存在較大差別,表明電

7、動機轉(zhuǎn)子隨著工作電流與功率參數(shù),存在逐漸惡化現(xiàn)象?! ? 電動機檢查  根據(jù)以上分析,決定對電動機解體檢查,轉(zhuǎn)子抽出后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子耦合器端存在局部過熱現(xiàn)象(圖2),耦合器端綁扎端部籠條玻璃絲布有鼓包現(xiàn)象,打開玻璃絲布再進一步檢查。發(fā)現(xiàn)耦合器端47根籠條中就有32根斷裂或脫焊(圖3),前置泵端也有20多根斷裂。                     圖2 轉(zhuǎn)子出現(xiàn)局部過熱現(xiàn)象                       圖3 籠條斷裂或脫焊  5 電動機轉(zhuǎn)子鼠籠斷條故障振動機理  一般三相異步電動機啟動電流是額定空載

8、電流的5~10倍,考慮到該三相異步電動機為鼠籠結(jié)構(gòu)設(shè)計。其額定工作電流631A,電動機單轉(zhuǎn)工作電流180A,泵組啟動電流由908.8A升至2316A。當(dāng)電動機轉(zhuǎn)子籠條反復(fù)承受啟動電流瞬間過載力矩沖擊,極容易疲勞斷裂。一旦出現(xiàn)某根斷條現(xiàn)象,將導(dǎo)致轉(zhuǎn)子出現(xiàn)電流短路環(huán),一是電磁力的不對稱,二是斷裂處發(fā)熱轉(zhuǎn)子產(chǎn)生熱變形。加劇故障惡化與衍深。由于電動機轉(zhuǎn)子的熱變形引起的撓度變化可近

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