鍋爐給水泵振動原因分析及消除.pdf

鍋爐給水泵振動原因分析及消除.pdf

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1、設(shè)備管理鍋爐給水泵振動原因分析及消除柯璟炎陳英德(蘭州石油化工公司維達公司維修一分公司甘肅蘭州730060)摘要:蘭州石化硝酸車間的鍋爐給水泵屬于TDF型多級離潤滑失效,則會使軸承運轉(zhuǎn)時的溫度過高,造成軸承失效產(chǎn)心泵,總體結(jié)構(gòu)為雙殼體徑向剖分多節(jié)段臥式雙支撐結(jié)構(gòu)。該泵生振動,對設(shè)備帶來嚴重的傷害,造成這一情況的主要原因一般在2013年4月份進行了計劃性解體大修,主要檢修內(nèi)容為消除機有以下兩種情況:泵非驅(qū)動側(cè)軸承溫度過高和振動。在解體檢修過程中測量推力(1)油路系統(tǒng)不暢通;軸承體的平面和油環(huán)套端面之間

2、的間隙,以及其他各部的分析處(2)設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中,潤滑油中必然會產(chǎn)生金屬雜質(zhì),對軸承理,是振動消除的核心,測量后的數(shù)據(jù)處理是影響鍋爐給水泵的的滾動體和滑道造成磨損,同時溫度的變化也會對潤滑油質(zhì)產(chǎn)生檢修質(zhì)量以及能否成功開車的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。影響,這往往成為設(shè)備振動的普遍原因。關(guān)鍵詞:非驅(qū)動側(cè);振動;推力軸承;油環(huán)套;間隙對于第一種原因造成潤滑失效產(chǎn)生振動,主要的處理方法就一、鍋爐給水泵的概述是在檢修過程中,對設(shè)備的整個油路系統(tǒng),以及各油密封部位進蘭州石化化肥廠硝酸車間有兩臺鍋爐給水泵(J31001A/B),

3、行認真檢查,防止設(shè)備漏油或油路不暢的發(fā)生。而潤滑油質(zhì),必該設(shè)備屬于硝酸車間關(guān)鍵設(shè)備;其主要作用是為稀硝氧化爐汽包須定期通過粘度、金屬含量、水分、總酸值(TAN)、總堿值(TBN)補充5.2MPa鍋爐水,以保證氧化爐正常運轉(zhuǎn)。該鍋爐給水泵等理化性能指標的分析,對潤滑油的情況進行判斷,如發(fā)現(xiàn)某項(以下簡稱J31001A/B)的主要性能參數(shù)Ⅳ如下所示:指標發(fā)生變化,要及時更換潤滑油,防止?jié)櫥唾|(zhì)發(fā)生變化造成出口壓力:5.2MPa轉(zhuǎn)速:2950r/min電機功率:81.3Kw的設(shè)備振動等危害。揚程:535m

4、介質(zhì)溫度:110Ⅳ流量:31.6m3/h推力軸承和油環(huán)套之間的間隙不當造成振動結(jié)構(gòu)形式:雙殼體徑向剖分多節(jié)段臥式雙支撐該設(shè)備運轉(zhuǎn)中主要受力部分為非驅(qū)動側(cè)軸承箱部分,非驅(qū)動二、鍋爐給水泵的結(jié)構(gòu)側(cè)軸承箱部分主要由推力軸承、支撐軸承、油環(huán)套和后軸承端蓋要了解J31001A/B的振動原因及振動消除的辦法,首先要組成,而通過查閱設(shè)備說明書,推力軸承和油環(huán)套之間的間隙為了解鍋爐給水泵的結(jié)構(gòu)組成。該設(shè)備是由電機驅(qū)動的雙殼體徑0.05mm-0.10mm,轉(zhuǎn)子的總竄量為6.5±0.5mm、半竄量為3±向剖分多節(jié)段臥式

5、雙支撐結(jié)構(gòu),泵內(nèi)殼為徑向剖分8級節(jié)段式,0.5mmⅣ,而推力軸承和油環(huán)套之間的間隙則通過加裝調(diào)節(jié)環(huán)來采用集裝式結(jié)構(gòu),由吸入函體、中段、導葉、泵蓋、尾蓋、葉輪、軸、控制。非驅(qū)動側(cè)軸承箱示意圖如下所示:平衡鼓盤及平衡套等組成;徑向軸承采用滾動軸承,推力軸承采用背靠背角接觸球軸承,并采用水冷卻。三、振動的分析與消除該設(shè)備檢修前,通過離線檢測設(shè)備,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動端軸承溫度39Ⅳ,位移水平方向(以下簡稱X)0.13mm,垂直方向(以下簡稱Y)0.12mm,軸向(以下簡稱Z)0.08mm;非驅(qū)動端軸承溫度63Ⅳ,X=

6、0.45mm,Y=0.49mm,Z=0.26mmⅣ,與該設(shè)備正常運轉(zhuǎn)時的數(shù)據(jù)(正常運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)為驅(qū)動端軸承溫度≤40Ⅳ,X≤0.13mm,Y≤0.13mm,Z≤0.09mm;非驅(qū)動端軸承溫度≤45Ⅳ,X≤0.14mm,Y≤0.14mm,Z≤0.10mm)對比,發(fā)現(xiàn)非驅(qū)動側(cè)軸承發(fā)生明顯變化,并且設(shè)備運行伴有異響。通過以上數(shù)據(jù)分析判,該設(shè)備非驅(qū)動側(cè)軸承溫度過高是由振動造成,造成設(shè)備無法繼續(xù)而推力軸承和油環(huán)套之間的間隙過大或者過小,都會破壞轉(zhuǎn)運轉(zhuǎn),因此停車檢修。子的軸向力,使設(shè)備發(fā)生振動。間隙過大,軸向力減小

7、,推力軸承1.振動產(chǎn)生的主要原因無法起到止推作用;間隙過小,軸向力增大,則會造成推力軸承和通過離線檢測設(shè)備所反映的數(shù)據(jù),查閱設(shè)備運行檔案,結(jié)合油環(huán)套的磨損,同時破壞轉(zhuǎn)子的動平衡,所以以上兩種情況的發(fā)設(shè)備說明書,分析造成非驅(qū)動側(cè)軸承振動過大的主要原因是冷卻生均會造成振動。因此,推力軸承和油環(huán)套之間的調(diào)節(jié)環(huán)就起到水不暢通、潤滑失效、以及推力軸承和油環(huán)套之間的間隙,為了消至關(guān)重要的作用,他不僅調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子的總竄量值和半竄量值,同時除振動,在檢修過程中,需要對以上三方面進行逐一檢查。還調(diào)節(jié)推力軸承和油環(huán)套之間的

8、間隙。對于調(diào)節(jié)環(huán)的尺寸確定,2.振動產(chǎn)生原因的消除主要有以下三個方面:造成非驅(qū)動側(cè)軸承振動過大的主要原因是冷卻水不暢通、潤(1)將平衡鼓盤靠上平衡套平面,用百分表測量推力軸承體滑失效、以及推力軸承和油環(huán)套之間的間隙不當,在檢修過程中,的平面C與油環(huán)套端面之間的尺寸,此尺寸減去推力軸承和油環(huán)要對此三方面進行依次的檢查,結(jié)合此次檢修中發(fā)現(xiàn)的問題,對套之間的間隙值0.05mm-0.10mm,即為調(diào)整環(huán)所需厚度。造成振動的原因逐個進行分析判斷,從而達到消除振動的目的。(2)調(diào)

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