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《邯鋼7#高爐開爐達(dá)產(chǎn)和強(qiáng)化冶煉操作》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、邯鋼7#高爐大修開爐快速達(dá)產(chǎn)措施摘要:邯鋼7#高爐大修開爐采用多環(huán)布料、鼓風(fēng)加濕、保證一定物理熱同時(shí)快速降硅等措施,4天后高爐利用系數(shù)達(dá)到2.0,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn)。關(guān)鍵詞:開爐多環(huán)布料鼓風(fēng)加濕達(dá)產(chǎn)1、引言邯鋼7#高爐有效容積2000m3,于2008年5月4日停爐大修,2008年7月21日8:38點(diǎn)火送風(fēng),7#高爐此次大修后新一代爐役設(shè)計(jì)15年,采用并罐無料鐘爐頂;聯(lián)合軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng);薄內(nèi)襯結(jié)構(gòu);爐底、爐缸、爐腹、爐腰、爐身共采用了14段冷卻壁;陶瓷杯爐缸;爐內(nèi)攝像及溫度模擬等技術(shù)。開爐后爐況恢復(fù)進(jìn)
2、程良好,沒有出現(xiàn)風(fēng)口破損和難行,7月22日0:25出第一爐鐵,熱量充足、流動(dòng)性良好,22日9:00使用加濕,23日開始噴煤,25日利用系數(shù)達(dá)到2.024t/(m3.d),煤比67kg/t,焦比494kg/t,實(shí)現(xiàn)了快速達(dá)產(chǎn),參數(shù)控制見表1。表1邯鋼7#高爐達(dá)產(chǎn)期間的主要控制參數(shù)表日期風(fēng)量(m3/min)風(fēng)壓(Kpa)頂壓(Kpa)風(fēng)溫℃加濕量(g/m3)噴煤(t/h)產(chǎn)量(t)[Si]%7.212162130437357.22253219310086512.812931.677.23266522011
3、493411.85.3624470.867.24320626914210239.78.8637730.617.25337628515410539.511.1340470.572、達(dá)產(chǎn)措施2.1多環(huán)布料本次七高爐大修開爐前,詳細(xì)計(jì)算了不同料線、不同溜槽角度下爐料的落點(diǎn)位置,開爐裝料過程中,為了能根據(jù)實(shí)際裝料進(jìn)程及時(shí)加以調(diào)整,采用邊裝料邊用激光測(cè)料面及料流軌跡,連續(xù)地?cái)z取料流軌跡圖像,其中焦炭料流軌跡及回歸曲線見圖1及圖2。圖1邯鋼7#高爐焦炭料流回歸曲線圖2邯鋼7#高爐焦炭料流軌跡當(dāng)料線達(dá)到6.0m時(shí)開
4、始采用多環(huán)布料,布料角度為:,一批料后將角度同揚(yáng)2度為:,接下來每布完一批料后即將焦炭和礦批角度同揚(yáng)一度或兩度直至料線達(dá)到1.0m結(jié)束。點(diǎn)火送風(fēng)后采用料制為:;,35批料后將布料角位同揚(yáng)2度且適當(dāng)調(diào)整了各環(huán)圈數(shù),此后根據(jù)煤氣流分布進(jìn)行微調(diào)以達(dá)到最佳。7#高爐開爐負(fù)荷料即按照預(yù)設(shè)的煤氣流分布對(duì)焦炭、礦石采用分檔位、多環(huán)布料方式,且一次到位,改變了以往開爐單環(huán)裝料直至點(diǎn)火幾天后方轉(zhuǎn)變到簡(jiǎn)單多環(huán)、再逐步、分次調(diào)至理想的多環(huán)布料模式,取得了非常好的效果,主要有以下幾個(gè)方面:2.1.1保證煤氣流分布合理7#高爐
5、開爐即采用多環(huán)布料,形成了焦炭平臺(tái)和中心漏斗,平臺(tái)范圍內(nèi)O/C比穩(wěn)定,層狀比較清晰,實(shí)現(xiàn)了正常生產(chǎn)時(shí)理想的倒V型煤氣流分布,邊緣氣流穩(wěn)定,煤氣利用率大幅提高。2.1.2爐料下降均勻沒有出現(xiàn)崩料、滑料和氣流現(xiàn)象2.1.3渣鐵熱量充足由于采用多環(huán)裝料,爐缸熱量充沛,渣鐵物理熱充足,第一次出鐵物理熱即達(dá)到1450℃以上,鐵水流動(dòng)性良好,第四次出鐵就由臨時(shí)炭包改為正式炭包,實(shí)現(xiàn)了硅素的迅速降低,加快了開風(fēng)口和加風(fēng)速度;2.2風(fēng)速與鼓風(fēng)動(dòng)能7#高爐點(diǎn)火前,為保持一定的鼓風(fēng)動(dòng)能,堵8個(gè)風(fēng)口送風(fēng),送風(fēng)面積0.220
6、7m2,起步風(fēng)量2000m3/min。第一次出鐵渣鐵熱量充足、流動(dòng)性良好,且鐵后料柱透氣性較好、爐料下降順暢,22日5:00風(fēng)量達(dá)到了2500m3/min,遂在7:00捅開一個(gè)φ120mm風(fēng)口,5個(gè)小時(shí)后又捅開一個(gè)φ110mm風(fēng)口,此后將標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)速控制在190m/s范圍內(nèi),再酌情捅風(fēng)口加風(fēng),保持足夠的鼓風(fēng)動(dòng)能,以控制適宜的回旋區(qū)。至24日22:40已捅開了7個(gè)風(fēng)口,送風(fēng)面積為0.2926m2、風(fēng)量3300m3/min。2.3加濕鼓風(fēng)7#高爐點(diǎn)火送風(fēng)24小時(shí)后風(fēng)溫已用至900℃,如此高風(fēng)溫下的全焦冶煉很容
7、易造成爐熱難行。高爐果斷采用鼓風(fēng)加濕技術(shù),加濕量為10g/m3。作用直接、反應(yīng)迅速,可很快糾正爐溫或其它操作參數(shù)波動(dòng)的加濕措施采用后,擴(kuò)大了風(fēng)口前的燃燒帶[5],使中心氣流有所發(fā)展,而且加濕后可以用足風(fēng)溫,7月24日18:00風(fēng)溫已經(jīng)用至1050℃,最主要的是它保證了風(fēng)口處合理的理論燃燒溫度,促進(jìn)爐況順行,7#高爐整個(gè)開爐過程中沒有出現(xiàn)懸料現(xiàn)象。2.4快速降硅快速達(dá)產(chǎn)必然會(huì)遇到降硅的問題,開爐初期低硅過程的控制會(huì)改變爐內(nèi)軟熔帶高度,進(jìn)而影響煤氣分布,有難行、懸料的可能。此次7#高爐開爐降硅速度較快,開
8、爐焦比750kg/t,10批料后焦比調(diào)至700kg/t。40批料后,即第一爐鐵前2小時(shí)就已將焦比降至650kg/t,此后將鐵水物理熱穩(wěn)定在1450℃通過加重焦炭負(fù)荷和加風(fēng)途徑快速將爐溫降至1.0%以下,24日白班焦比降至500kg/t,硅素達(dá)到0.55%,開爐后降硅趨勢(shì)見圖3。圖3邯鋼7#高爐開爐后爐溫控制2.5配加瑩石、錳礦保證渣鐵良好的流動(dòng)性為適當(dāng)增加渣量以保證爐缸充足熱量,并考慮到錳礦對(duì)改善渣鐵流動(dòng)性的作用[2],7#高爐大修開爐空焦裝料完畢后,從