2b引風(fēng)機(jī)葉輪葉片損壞原因分析

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1、2A引風(fēng)機(jī)葉片斷裂事故原因分析印度嘉佳2×660MW工程引風(fēng)機(jī)為沈陽鼓風(fēng)機(jī)廠生產(chǎn)的AN-35/V13+4型靜葉可調(diào)式軸流風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)入口體積流量:621.27m3/s,全壓升:6346Pa,轉(zhuǎn)速:740r/min。事故過程描述2013年7月30號,2號爐在B引風(fēng)機(jī)單側(cè)運行的情況下,負(fù)荷為303MW。14時51分40秒,2B引風(fēng)機(jī)軸承振動為0.6324mm/s和3.2535mm/s,電流316A;14時51分41秒時,軸承振動突然增大到1.6770mm/s和19.92mm/s,電流瞬時增大至432.28A。隨后,2B引風(fēng)機(jī)保護(hù)跳閘,并導(dǎo)致2號爐停爐。2B引風(fēng)機(jī)振動及電流的DC

2、S截圖:引風(fēng)機(jī)停運后打開引風(fēng)機(jī)風(fēng)室上的人孔門發(fā)現(xiàn):2個引風(fēng)機(jī)葉輪葉片斷裂,斷裂后在錐形筒底部;前部靜葉大部分彎曲變形;部分后導(dǎo)葉被撕裂;引風(fēng)機(jī)錐形筒及葉輪室有撕裂的口子及刮痕。附圖1斷裂的葉輪葉片1附圖2斷裂的葉輪葉片2附圖3斷裂的葉輪葉片3附圖4靜葉的變形情況1附圖5靜葉的變形情況2附圖6葉輪葉片變形情況1附圖7葉輪葉片的變形情況2附圖8撕裂的后導(dǎo)葉附圖9錐形筒上的刮痕及撕裂的口子原因分析2B引風(fēng)機(jī)葉輪葉片斷裂原因分初步析如下:1、引風(fēng)機(jī)葉輪葉片材質(zhì)存在問題,抗磨性能差,導(dǎo)致其容易發(fā)生磨損變?。徊牧洗嘈暂^大,容易斷裂。2、引風(fēng)機(jī)在非穩(wěn)定工況下運行時,發(fā)生喘振及失速現(xiàn)象,

3、使葉輪上的葉片受到交變應(yīng)力的作用,時間長了因疲勞破壞而導(dǎo)致引風(fēng)機(jī)葉輪葉片內(nèi)部形成細(xì)小裂紋;3、葉輪葉片磨損嚴(yán)重,使其根部厚度明顯變?。ㄒ姼綀D),葉輪葉片抵抗外力的能力變??;4、葉輪葉片在工作狀態(tài)下,會同時受到離心力和煙氣壓力的聯(lián)合作用,葉輪葉片受到最大應(yīng)力的地方應(yīng)該為葉片根部。在各種力的作用下,應(yīng)力集中于裂紋處,導(dǎo)致葉輪上某一葉片發(fā)生斷裂,因引風(fēng)機(jī)是高速旋轉(zhuǎn)機(jī)械,進(jìn)而引起連鎖反應(yīng),造成其他部件的損壞。附圖10葉輪葉片出風(fēng)處厚度:6mm附圖11葉輪葉片出風(fēng)處厚度:8.5mm

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