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《大淑村礦選煤廠煤泥水系統(tǒng)技術改造》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、大淑村礦選煤廠煤泥水系統(tǒng)的技術改造孫曉賓(冀中能源峰峰集團大淑村礦選煤廠,河北邯鄲056300)摘要:分析了大淑村礦選煤廠煤泥水系統(tǒng)存在的問題,針對煤泥特點,實施了煤泥水系統(tǒng)技術改造工程,新增浮選工藝系統(tǒng),將現(xiàn)有尾煤泥一段濃縮、一段回收工藝改為兩段濃縮、兩段回收工藝。關鍵詞:煤泥水系統(tǒng);存在問題;技術改造;效益1基本情況大淑村礦選煤廠是礦井的配套工程,于2006年建成投產(chǎn),設計處理能力90萬噸/年,小時處理能力214噸/小時,采用+0.5mm無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器分選,-0.5mm煤泥壓濾回收工藝。主導產(chǎn)品高爐
2、噴吹精煤和洗混煤,生產(chǎn)系統(tǒng)主要包括原煤準備系統(tǒng)、重介洗煤系統(tǒng)、煤泥水處理系統(tǒng)和倉儲運輸系統(tǒng)。原煤經(jīng)準備車間篩分、破碎后進3000噸的原煤緩沖倉,再通過皮帶轉(zhuǎn)載進1100/780mm無壓三產(chǎn)品旋流器,分選出精煤、中煤和矸石。精煤經(jīng)脫介篩、離心機兩級脫水后,皮帶轉(zhuǎn)載到最終精煤倉。中煤、矸石經(jīng)脫介篩脫水后,分別進入產(chǎn)品皮帶作為最終產(chǎn)品。精煤脫介篩、中矸脫介篩合介段篩下物返回合介桶,精煤稀介質(zhì)、中矸稀介質(zhì)分別由磁選機回收,磁選精礦返回合介桶利用,磁選尾礦泵至旋流器組,底流由煤泥脫水篩回收,精煤旋流器組溢流與中矸旋流器組溢
3、流混合去濃縮機;濃縮機底流由泵打入7快開隔膜壓濾機脫水后與洗中煤混合到儲煤場,壓濾機濾液返回循環(huán)水池;濃縮機溢流到循環(huán)水池重復利用,實現(xiàn)洗水一級閉路循環(huán)。2煤泥水系統(tǒng)存在的問題2.1精煤產(chǎn)率低。由于精煤旋流器組溢流不經(jīng)處理直接到濃縮機,濃縮處理后出中煤產(chǎn)品,大量低灰煤泥中精煤得不到回收,降低了精煤產(chǎn)率,不僅浪費了寶貴的入洗煤資源,還將低了選煤廠經(jīng)濟效益。2.2粗精煤煤泥灰分偏高。由于采用旋流器組濃縮,大量高灰細泥進入底流,故煤泥直線篩回收的粗精煤泥灰分(16-18%,要求11%以下)偏高,較最終精煤產(chǎn)品高出5-7
4、點;同時回收的粗精煤泥摻入最終精煤,存在摻合不勻現(xiàn)象,影響精煤質(zhì)量穩(wěn)定。為了保證最終精煤灰分不超標,只有通過降低主旋流器分選密度的方法降低精煤灰分,相應降低精煤回收率為代價。2.3尾煤壓濾機濾餅灰分偏低。精煤旋流器溢流和尾煤旋流器溢流直接進入濃縮機濃縮,濃縮機底流采用快開壓濾機壓濾。由于精煤旋流器溢流未經(jīng)浮選,其中含有大量低灰細顆粒精煤,壓濾機濾餅灰分偏低(19-21%),損失了大量的精煤。2.4尾煤壓濾機富余量小。當總煤泥含量超過25%時,尾煤壓濾機處理能力不足,循環(huán)水濃度增高,系統(tǒng)不能正常生產(chǎn)。3改造方案7新
5、增浮選工藝系統(tǒng),將現(xiàn)有尾煤泥一段濃縮、一段回收工藝改為兩段濃縮、兩段回收工藝。即精煤磁選機尾礦兩臺用0.4mm弧形篩截粗,篩上物用煤泥直線篩回收,摻入最終精煤;篩下物用一臺XJM-KS16浮選機回收精煤,浮選尾礦與原中矸旋流器溢流混合后自流到一段濃縮機;濃縮機底流泵至一臺篩縫2mm截粗弧形篩,篩上物進最終中煤產(chǎn)品,篩下水由沉降過濾式離心機回收,產(chǎn)品摻入中煤產(chǎn)品;離心液泵至二段濃縮機,添加絮凝劑改善沉降效果,底流泵至一臺尾煤壓濾機回收,溢流進循環(huán)水池利用。4煤泥水系統(tǒng)改造主要新增設備4.1使用大型高效的XJM-KS
6、16浮選機處理精煤磁選機尾礦。在不影響重介系統(tǒng)生產(chǎn)的情況下,利用主廠房7-8跨空間新增土建基礎,安裝了一臺大型高效的XJM-KS16浮選機,該機集礦漿預處理和浮選機分選于一體,達到礦漿預礦化的功能,能使霧化后的藥劑與礦粒充分接觸,改善礦粒表面性質(zhì),提高浮選產(chǎn)率。與常規(guī)浮選系統(tǒng)配置相比,大大節(jié)約了廠房的空間和面積,對新建廠和老廠改造極為有利。XJM-KS16浮選機主要由礦化器、刮泡機構、放礦機構、攪拌機構、槽體、液位調(diào)節(jié)裝置、攪拌機構驅(qū)動裝置等組成。其工藝特點為:該機自帶礦漿預處理器,既節(jié)省了廠房面積和空間,又預礦
7、化了入浮礦漿;入料方式采用“假底底吸、周邊溢流”方式,集直流式和自吸式入料的優(yōu)點于一體,氣泡在槽體內(nèi)分布均勻,流態(tài)合理;套筒進氣閥可靈活“在線”調(diào)整充氣量,7方便工人操作,每一浮選槽均設有加藥點,可實現(xiàn)分室加藥的工藝要求,且各加藥點對藥劑均具有霧化功能。4.2使用高效的LWZ1100×1800A沉降過濾式離心機處理一段濃縮機底流,處理量20-40t/h干煤泥,水分14-20%。沉降過濾式離心機是一種高效、可靠的細粒級(-0.5mm)煤脫水回收設備。煤漿通過入料管進入螺旋體內(nèi),再經(jīng)過螺旋體的出料口分配到轉(zhuǎn)鼓內(nèi)。在離
8、心力作用下,煤漿中的固體顆粒迅速沉淀在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上,水和微細顆粒從轉(zhuǎn)鼓大端溢流口排出,即為離心液;沉降在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的煤顆粒由螺旋輸送到過濾段,經(jīng)過濾段再次脫水后由轉(zhuǎn)鼓小端排料口排出,即為脫水產(chǎn)物。離心機連續(xù)生產(chǎn)兩種產(chǎn)品:水產(chǎn)物和離心液。透過篩網(wǎng)的過濾液可作為循環(huán)料重新進入離心機處理。4.3增加精煤弧形篩作為浮選入料把關設備?;⌒魏Y型號BOSB242060,篩縫δ=0.4mm