催化汽油脫硫醇改進(jìn)方案-京博

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1、——河北精致科技有限公司——二〇〇八年十二月8河北精致科技有限公司電話:0317-3550261(傳真)目錄一、采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)----------------------------1二、達(dá)到的質(zhì)量指標(biāo)----------------------------2三、劑耗-------------------------------------2四、原有設(shè)備校核------------------------------2五、整改內(nèi)容----------------------------------3六、工藝操作參數(shù)------------------------------5七、新增設(shè)備

2、規(guī)格------------------------------5附件:1、最低堿量法說明;2、汽油腐蝕快速測定法;3、相關(guān)助劑產(chǎn)品說明及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5河北精致科技有限公司電話:0317-3550261(傳真)催化汽油脫硫醇改進(jìn)方案河北精致科技有限公司零九年京博石化65萬噸/年催化裝置汽油脫硫醇,其無堿脫臭固定床中的活性炭床層06年投用,至09年檢修已近三年;目前催化所加工的原料硫含量高、硫形態(tài)復(fù)雜,床層20天左右就要浸漬再生,頻繁再生一是影響床層壽命,二是增加劑耗與汽油損失,三是不利于穩(wěn)定生產(chǎn)。鑒于09年汽油選擇性加氫投用后,加氫重汽油的脫硫醇要利用這兩臺設(shè)備,針對京博石化原料情況,特提

3、出完善的改進(jìn)方案。該方案經(jīng)過貴廠技術(shù)人員充分考察調(diào)研和技術(shù)交流,兼顧了60萬噸/年選擇性加氫的因素。所選用的技術(shù)經(jīng)過長期運(yùn)行考驗,適應(yīng)復(fù)雜的進(jìn)料條件,在匯豐石化投用后,床層運(yùn)行已接近8000小時,仍未再生;廣饒正和也運(yùn)行了一年半沒有再生。現(xiàn)提請廠方審核。一、采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù):進(jìn)料為催化汽油(16萬噸/年)或加氫重汽油(35萬噸/年),年開工時數(shù)8000小時,原料性質(zhì)由廠方提供,如下表:項目FCC汽油加氫重汽油進(jìn)料量,t/h2043.75密度(20℃)/g·cm-30.73100.7848硫醇硫/μg·g-110030餾程/℃:初餾點(diǎn)449510%5310050%9513890%174180

4、終餾點(diǎn)2032055河北精致科技有限公司電話:0317-3550261(傳真)二、達(dá)到的質(zhì)量指標(biāo):硫醇性硫:≤10ppm(或博士試驗合格);銅片腐蝕:合格率≥98%。三、劑耗:助溶催化劑:0.125公斤/噸·催化汽油;活化劑:30~200ppm/t·HCN;磺化酞菁鈷:0.0004kg/t·HCN;活性炭使用壽命:三年。四、原有設(shè)備校核京博石化65萬噸/年催化裝置汽油脫硫醇原有設(shè)備情況如下:汽油預(yù)堿洗罐:∮2000*8108*14無堿脫臭固定床:∮2200*20136*14(兩臺)尾氣分離罐:∮2000*8108*14首先按20t/h催化汽油考慮,按最大進(jìn)料量(55.7m3/h)校核后,

5、在必要之處提出預(yù)留措施。(1)預(yù)堿洗汽油預(yù)堿洗罐25m3,目前情況下汽油和堿液的沉降時間≥40分鐘,基本能滿足要求。當(dāng)流量大于20t/h時,需要增加預(yù)堿洗罐的容積(或兩罐并聯(lián))。預(yù)堿洗沉降罐結(jié)構(gòu)簡單,可以考慮利舊。(2)無堿脫臭固定床校核無堿脫臭固定床為5米×2段活性炭填料,單臺床層體積為38m3,目前汽油反應(yīng)時間>60分鐘,空塔流速<2mm/s,一開一備即能滿足要求。當(dāng)流量大于20t/h時,需要重新校核,必要時兩塔并聯(lián)操作,因此,建議廠方檢修時預(yù)留管線接口。5河北精致科技有限公司電話:0317-3550261(傳真)五、整改內(nèi)容利用原催化無堿脫臭固定床,改為最低堿量法的工藝方式,以保證

6、催化汽油進(jìn)料后硫醇性硫(或博士試驗)合格。主要有以下幾處改動:1、原“無堿脫臭”固定床改為最低堿量法工藝后,活性炭床層需要增加含助溶催化劑的微循環(huán)。循環(huán)劑采用2.5~5%的NaOH和10%的助溶催化劑配成,操作劑-烴比為:0.25~0.30;活化劑連續(xù)注入,視硫醇的脫除難度調(diào)整注入量,一般為汽油的30~200ppm;氧化用非凈化風(fēng)量為10~20Nm3/h,其他操作條件不變。提量時要考慮兩塔并聯(lián)的操作模式,兩條進(jìn)料線均需設(shè)流量控制,并視情況增設(shè)一臺同等規(guī)模的備用。隨著運(yùn)行周期延長,循環(huán)劑活性會逐漸下降,需要定期更換。2、尾氣分離罐改造原“無堿脫臭”汽油尾氣分離罐繼續(xù)作分氣罐,該罐在流程圖中

7、的工藝編號為V-02,作用是脫除尾氣,壓力控制在0.2Mpa;新增立式劑-烴分離罐一臺,在流程圖中工藝編號為V-03。如原脫氣罐V-02頂部設(shè)有安全閥,V-03只增加放空閥,安全閥可以不設(shè)。從V-02汽油抽出線引DN150的管線,至V-03中部進(jìn)罐;劑-烴沉降分離后,汽油自V-03罐上部送出裝置,泵入口線為DN150,出口DN100;V-03罐頂設(shè)聯(lián)通線與V-02氣相貫通,管徑DN20;循環(huán)堿液自V-03底部出,經(jīng)泵P-03送至靜態(tài)

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