加氫裂化裝置節(jié)能對(duì)策探討.doc

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1、加氫裂化裝置節(jié)能對(duì)策探討摘 要:加氫裂化原料逐漸重質(zhì)化、劣質(zhì)化,帶來(lái)3種不利因素:一是腐蝕增加,尤其是氫氣閥門內(nèi)漏造成氫氣浪費(fèi);二是易于結(jié)垢,對(duì)原料油高壓換熱器運(yùn)行帶來(lái)潛在的不利因素;三是燃料用量上升。因此重視和積極實(shí)施節(jié)能對(duì)策,對(duì)加氫裂化裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)起著決定性的作用。文章對(duì)加氫裂化裝置歷年來(lái)采取的節(jié)能新技術(shù)、新裝備和新舉措進(jìn)行了回顧總結(jié)?! £P(guān)鍵詞:煙道氣余熱回收,杜絕氫氣泄漏,新型燃燒器,阻垢劑,循環(huán)水回收  中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司加氫裂化裝置系成套引進(jìn)裝置,由德國(guó)魯奇公司進(jìn)行工程設(shè)計(jì)

2、,使用美國(guó)聯(lián)合油公司的專利,采用一段串聯(lián)循環(huán)流程。原設(shè)計(jì)是以生產(chǎn)重石腦油為目的產(chǎn)品,大于177餾分全部再循環(huán)轉(zhuǎn)化,處理能力為900kt/a減壓柴油,于1985年1月投產(chǎn)?! 榱顺浞职l(fā)揮加氫裂化裝置的生產(chǎn)潛力和產(chǎn)品調(diào)整的靈活性,提高企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的適應(yīng)能力,1998年對(duì)加氫裂化裝置進(jìn)行了改擴(kuò)建,改造后的處理能力由900kt/a擴(kuò)大至1500kt/a,生產(chǎn)方案由全循環(huán)改為一次通過?! 〖託淞鸦脑蠟闅錃夂蜏p壓柴油,產(chǎn)品為干氣、液化氣、輕石腦油、重石腦油、航煤、柴油及尾油,同時(shí)可根據(jù)原料及產(chǎn)品供求變化情

3、況,調(diào)整裝置的生產(chǎn)流程和操作條件,以達(dá)到優(yōu)化生產(chǎn),提高效益的目的?! ‰S著我國(guó)加入WTO,加工進(jìn)口原油是沿海石化企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑,隨著原油價(jià)格逐步與國(guó)際市場(chǎng)接軌,裝置從以前只加工國(guó)內(nèi)大慶油、黃島油等逐步轉(zhuǎn)向加工外油,特別是由于沙輕油硫含量較高,使加氫裂化原料VGO(減壓柴油)中的硫含量大幅增加?! ?000年5月起,裝置開始逐步摻煉高硫原料,表1為歷年來(lái)原料油VGO中的硫含量情況?! ?002年9月起,隨著上海石化煉油化工部(以下簡(jiǎn)稱煉化部)新建裝置的投用,為了平衡煉化部新建裝置所產(chǎn)的焦化

4、蠟油,提高經(jīng)濟(jì)效益,煉化部要求加氫裂化裝置在VGO中摻煉焦化蠟油。摻煉焦化蠟油后,一是原料的密度、殘?zhí)吭黾?,性質(zhì)變重;二是原料中的硫、氮含量上升,反應(yīng)溫度提高。因此節(jié)能工作面臨著新的挑戰(zhàn)?! ? 裝置能耗狀況  加氫裂化裝置的能耗情況如表2所示。5  從表2可以看出,由于近年來(lái)加氫裂化實(shí)施了一系列的節(jié)能措施,使綜合能耗比較穩(wěn)定,但是要使節(jié)能工作有大的突破,還需要化一番大力氣?! ? 存在的主要問題  加氫裂化原料逐漸重質(zhì)化、劣質(zhì)化,至少帶來(lái)3種不利因素:一是腐蝕增加,尤其是氫氣閥門內(nèi)漏造成氫氣浪費(fèi);二是

5、原料油高壓換熱器殼程易于結(jié)垢,對(duì)原料油高壓換熱器運(yùn)行帶來(lái)潛在的不利因素;三是燃料氣用量上升。因此重視和實(shí)施節(jié)能工作,對(duì)加氫裂化裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)和提高裝置運(yùn)行水平起著決定性的作用。存在的問題主要有: ?、倨浼訜釥t燃燒空氣并未采取任何預(yù)熱措施,直接進(jìn)加熱爐進(jìn)行燃燒。燃燒后的煙道氣經(jīng)煙囪排向大氣。 ?、诰o急泄壓閥內(nèi)漏,造成氫氣泄漏?! 、墼嫌透邏簱Q熱器內(nèi)部結(jié)垢導(dǎo)致?lián)Q熱效果下降,使循環(huán)氫加熱爐燃料氣量上升。  3 節(jié)能對(duì)策的實(shí)施  (1)增設(shè)加熱爐煙道氣余熱回收系統(tǒng)  加氫裂化裝置兩臺(tái)循環(huán)氫加熱爐的設(shè)計(jì)是20

6、世紀(jì)60、70年代水平,主要問題是:加熱爐燃燒空氣并未采取任何預(yù)熱措施,直接進(jìn)加熱爐進(jìn)行燃燒,燃燒后的煙道氣經(jīng)煙囪排向大氣。存在著排煙溫度高、爐效低的重大缺陷。2002年經(jīng)過調(diào)研后,煉化部采用了上海711所的熱管技術(shù)進(jìn)行改造?! 峁苁且环N高效的傳熱元件,它利用管內(nèi)液體的蒸發(fā)和冷凝來(lái)傳遞熱量,不需要外加動(dòng)力,液體能自行循環(huán)。  2003年10月開始投用,投用后,空氣預(yù)熱溫度達(dá)到143℃,爐子熱效率提高6%以上,熱管系統(tǒng)投用至今,運(yùn)轉(zhuǎn)狀況良好(見表3、表4)?! 囊陨媳砀裰械臄?shù)據(jù)可以看出,熱管投用以后,

7、各爐的熱效率均明顯上升。在相同負(fù)荷時(shí),所消耗的燃料氣量也明顯降低了,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益可按下式計(jì)算:  (原燃料氣用量—現(xiàn)燃料氣用量)×空氣密度×燃料氣相對(duì)密度×燃料氣單價(jià)×全年工作小時(shí):(1423.7—1147)×1.25×0.82×2000×8000×10-7=453.7萬(wàn)元/年  (2)更換新型閥門5  0.7MPa/min、2.1MPa/min緊急泄壓閥的運(yùn)轉(zhuǎn)條件由于壓差大,氣動(dòng)控制精度差,加上自1985年投用以來(lái),經(jīng)氫氣和硫化氫介質(zhì)的長(zhǎng)期沖蝕,兩只泄壓閥內(nèi)部閥座接觸面出現(xiàn)內(nèi)漏,存在著1000Nm3

8、/h左右的泄漏量。但是在正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀況時(shí)無(wú)法進(jìn)行解決,長(zhǎng)期下來(lái)也造成了不少的浪費(fèi)。在2003年9月的大檢修中,更換日本KOSO公司生產(chǎn)的6級(jí)降壓控制閥,同時(shí)增加了兩個(gè)儀表風(fēng)罐,在儀表風(fēng)系統(tǒng)故障維護(hù)時(shí),可以維持0.7MPa/min、2.1MPa/rain泄壓閥20min不打開。開車后,我們對(duì)0.7MPa/min、2.1MPa/min泄壓閥的泄漏量進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),更新后的0.7MPa/min、2.1MPa/min泄壓閥已無(wú)泄漏。氫氣以1萬(wàn)元/t計(jì)

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