資源描述:
《油液鐵譜分析在神東的應用》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、油液鐵譜分析在神東的應用一、應用背景20世紀90年代,設備油液鐵譜分析技術——旋轉式鐵譜分析法,在神東礦區(qū)得到了推廣和實際應。設備油液分析手段使機電檢修從傳統(tǒng)的以“修”為主的管理思路轉變到以“管”為主的思路上來,從以前事后維修、周期性維修到引入油液分析后,通過提前對設備的狀態(tài)進行監(jiān)測,實現設備的預防預測性檢修。設備油液分析的一項重要內容是通過對設備油液檢查診斷,從中發(fā)現設備的劣化傾向,從油質變化的角度得出齒輪傳動內部元件磨損依據。確定檢修項目,提出改善措施,對癥下藥,消除隱患,使設備始終處于受控狀態(tài),保持良好的技術狀況和持續(xù)穩(wěn)定的運行狀態(tài)。時至今
2、日,設備油液分析技術已隨著神東的不斷發(fā)展和壯大得到了最廣泛的推廣和實際應用,在神東的機電故障診斷上發(fā)揮著極其重要的作用。二、應用過程從95年神東第一套綜采設備九益6LS-03采煤機、700+522kw型三機、DBT的WS1.7型液壓支架在大柳塔煤礦201綜采工作面上馬開采,鐵譜分析技術作為故障診斷的首選手段就被引進神東,對設備的運行狀態(tài)進行了油液跟蹤化驗分析。至第一套綜采工作面的貫通,共發(fā)現故障隱患28起,在對重點部位采煤機的監(jiān)測中,發(fā)現3起重大隱患,使該工作面增產2.3%。隨著設備的逐年增多,2002年神東成立設備管理中心,設立專業(yè)機電檢測實驗
3、室,擁有最先進的儀器和油液分析專家系統(tǒng)。鑒于部分設備已逐步趨于老化,故障率相對增多,如何排除設備隱患、消除設備故障已成為設備管理的重要課題,設備的油液化驗分析已成為發(fā)現設備隱患的主要手段和方法之一。僅2008年,取油樣15312個,月均取樣點數1276個,其中異常點位3231個,為預防性檢修提供了可靠依據。三、應用效果油液鐵譜分析技術在神東礦區(qū)應用以來,取得了明顯效果,為預防性檢修提供準確依據,設備故障時間逐年下降,對比未開展鐵譜分析技術的礦區(qū),神東在故障停機時間上下降明顯。自2002年至今,共預防因機械磨損故障59起,挽回經濟損失37580萬元
4、。1、為預防性檢修提供準確數據,檢修數量及時間逐漸增加,突發(fā)性故障基本杜絕。2、故障停機時間逐年減少,萬噸煤故障停機時間由02年的0.8小時降低到2008年的0.07小時。設備重、特大機電事故由02年的12次減少到07年、08年的0次。較國外同行業(yè)平均停機時間0.6小時/萬噸下降0.53小時/萬噸。實施鐵譜分析的單位在各類指標上均優(yōu)于未實施鐵譜分析的單位。原萬利公司在2008年故障遠遠高于神東分公司,自2009年5月份合并以來,開展鐵譜分析工作,機電故障指標已接近或者達到神東公司水平。2008年各公司故障對比表項目單位原煤產量(萬噸)故障總數(次
5、)減速器磨損故障(次)萬噸煤停機率(%)減速器故障所占百分比原萬利分公司300089102.711.2%神東分公司1266010070.37%設備故障率及萬噸煤故障停機時間逐年下降,油液鐵譜分析為保證設備可靠運行起到舉足輕重的作用。3、實施鐵譜分析對于延長設備有效壽命,降低設備故障率起指導作用。通過控制設備磨損拐點,延緩設備耗損故障期,降低設備故障總時間,鐵譜分析結論在神東的應用起到了明顯的效果。2002至2008年神東產量從5175萬噸增長至2008年的17800萬噸,配套生產系統(tǒng)由02年的54套增至08年125套;萬噸煤故障停機時間由02年的
6、0.8小時降低到2008年的0.07小時、故障總時間從02年的4136小時降至08年1246小時,單套系統(tǒng)故障時間從02年的76.6小時降至08年的10.0小時。通過應用鐵譜分析結論,2008年取油樣15312個,月均取樣點數1276個,其中異常點位3231個。四、評價標準隨著神東的快速發(fā)展,鐵譜分析技術評價標準也在持續(xù)完善。從最初由中國礦業(yè)大學機電工程學院楊志伊教授提出的磨損顆粒形貌特征,尺寸大小,顆粒濃度綜合判定分析結果。神東根據設備運行狀況,重新修訂完善了磨損顆粒尺寸,磨損顆粒濃度,增加了三色顆粒濃度,并結合專家診斷系統(tǒng)分析設備劣化趨勢,并
7、引入動態(tài)預測的概念,對于磨損顆粒從產生機理到對設備運行影響大小進行了分析,制訂并完善出現行鐵譜分析評價標準。五、驗證實例自1995年鐵譜分析技術在神東礦區(qū)應用以來,鐵譜分析工作積累了大量數據,統(tǒng)計各類故障及有效預防案例89起,為設備有效運行提供了有效保證。案例1:大柳塔礦6LS—03型采煤機的右搖臂故障:1996年5月4日的鐵譜分析中發(fā)現:疲勞剝塊和層狀磨粒濃度少量,磨粒尺寸大于50μm,嚴重滑動磨粒濃度達中量,磨粒尺寸大于100μm,深色氧化物濃度在偏少量,磨粒尺寸也在100μm,(正常的應小于25μm),據此提出“磨損嚴重、建議拆檢”的通知。
8、但因井下頂板情況不好等原因直到5月中旬才得以拆檢,發(fā)現F軸承嚴重損害,保持架破壞,滾珠散落,F齒輪局部打齒。損壞原因是:F軸承質量問題引