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《撫順新鋼鐵高爐技術進步》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內容在教育資源-天天文庫。
1、撫順新鋼鐵高爐技術進步一、前言撫順新鋼鐵有兩座420立高爐,兩座450立高爐和一座580立高爐,自2005年轉制以后,通過原燃料管理、工藝技術、生產管控、設備管理等方面技術進步,近幾年高爐技術經濟指標明顯改善,利用系數從2005年3.079t/m3.d提高至目前3.787t/m3.d,煤比由2005年86kg/t提高至目前150kg/t,焦比從2005年483kg/t下降至目前400kg/t。二、強化原燃料管理,提高精料水平精料是高爐煉鐵的基礎,前幾年的原燃料條件受諸多因素影響,在精料方面存在很大
2、不足,主要表現入爐焦炭和球團礦粉末率高、強度差,嚴重制約高爐穩(wěn)定順行。1、原燃料質量管理流程建立和改進。為保證高爐生產穩(wěn)定順行,重新制定原燃料入廠驗收標準,加大考核力度;嚴格執(zhí)行原燃料管理制度標準化,根據各廠家焦碳按冶金性能和成分,每天進行質量匯總分析,及時反饋質量信息;高爐操作室密切關注原燃料變化,每2小時對槽下原料進行目測,包括廠家、水分、粒度、濕度、強度、料車體積等,認真填寫看料記錄;同時針對原燃料質量變化,制定詳細高爐操作預案,有效保證了高爐正常運行。2、焦炭質量改善。新鋼鐵沒有焦化廠,所
3、需焦炭全部外購,前幾年進廠焦炭多達十幾個廠家,各廠家進貨量不均焦炭混合入倉,且大部分焦炭反應性高達35%以上,反應后強度低僅為45%左右,在高爐高溫高壓及其復雜的物理化學作用下,產生大量粉末,惡化高爐料柱透氣性及焦床透液性,阻礙煤氣流通過和渣鐵液滴落,高爐崩塌料較多,爐缸工作狀態(tài)差,經常發(fā)生大量燒套頻繁休風和爐況失常事故。通過對各廠家焦炭性能對比分析,逐步淘汰質量差廠家,選擇四五家焦炭質量好且穩(wěn)定的廠家長期供貨,在焦炭驗收標準增加反應性和反應后強度考核標準,現進廠焦炭反應性降低至30%以下,反應后
4、強度提高至60%左右,為高爐強化冶煉提供有利保障。圖1:焦炭熱態(tài)指標趨勢圖3、球團礦質量改善。由于球團礦產能不能滿足高爐生產需要,為提高球團礦產量,成品球團礦中存在大量發(fā)紅的高溫球團,之前不得已在運輸皮帶上安裝打水管,對發(fā)紅的高溫球團礦進行打水急劇冷卻,造成自產球團礦抗壓強度低,理化性能差;同時高爐配吃大量外購土燒球團礦,其質量遠低于自產球團礦。2008年新建一座10平豎爐,并對原來兩座8平豎爐改造,增加烘干潤磨設備,球團礦產量滿足高爐生產需要,同時其質量有大幅度提高。表1:球團礦主要質量指標時間
5、RDI+6.3RI/%TS℃TD℃T10%T40%⊿T膨脹指數(%)200776.370.212751320106411235923.7200884.576.413411383109111354422.6200984.978.213901456112011533320.5201085.178.913951460112511553020.14、加強槽下篩分管理。高爐槽下振動篩角度偏大,料倉沒有給料機,由料倉閘門和擋料板控制物料流速,導致篩分時間短,料流大,篩上料層厚,篩分效果不好,燒結礦入爐粉末率達
6、到15%以上,嚴重影響高爐透氣性。從2007年開始對槽下篩分進行改進,包括調整振動篩角度和料倉閘板,改進擋料板和增設阻料板等。每班組織人員清理篩底4次以上,當班人員必須保持一人看住振篩和料流,及時捅料拾檢雜物,保證篩面料層分布平整、料流均勻,篩分干凈,減少粉末入爐,現燒結礦入爐粉末率降低至5%以下,高爐透氣性顯著改善,接受風量能力提高。三、工藝技術進步隨著精料水平提高,高爐爐況趨于穩(wěn)定,不失時機對高爐操作進行優(yōu)化,重點調整高爐合理的煤氣流分布,在保證爐況順行基礎上,改善煤氣利用率,提高產能降低燃料
7、消耗。1、細化操作,搞好上下部調劑。下部調劑合適就能保證爐缸初始煤氣流分布合理,使爐缸工作均勻,上部調劑與下部調劑適應,能保證中心和邊緣兩股煤氣流合理分布。前幾年高爐基本裝料制度,采用焦礦同角單環(huán)布料,且風口面積偏大,中心氣流弱,邊緣氣流相對發(fā)展,煤氣利用率差,高爐崩料滑尺頻繁,技術經濟指標一直處于較低水平。通過適當縮小進風面積和調整風口布局,同時改善上部裝料制度,將布料角度向邊緣推移,實行焦礦角差布料,抑制邊緣氣流,降低軟熔帶位置,使高溫區(qū)下移,增加間接還原區(qū),煤氣利用率逐步改善,爐況逐漸穩(wěn)定。
8、為追求更好的技經指標,在近幾年生產實踐中摸索出多環(huán)布料規(guī)律,優(yōu)化了高爐裝料制度,使得煤氣分布更趨合理,爐況穩(wěn)定性進一步增強。2、提高爐頂壓力和入爐風量。由于風機能力偏小和習慣性操作,前幾年高爐頂壓長期控制在90KPa以下,爐況非常脆弱,不利于強化冶煉。隨著風機改造,鼓風能力提高,以及操作觀念轉變,高爐頂壓由85KPa逐步提高至130KPa,入爐風量1250m3/min增加至1613m3/min。提高爐頂壓力,爐內壓差降低,煤氣阻力下降,有利于均勻分布,抑制煤氣管道形成,有利于高爐穩(wěn)