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《生焦周期實(shí)施情況》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、縮短生焦周期實(shí)施情況beconsistentwithinthesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebind
2、ingonbothends,eachcore9一、裝置概況高橋分公司140萬噸/年延遲焦化裝置是在原50萬噸/年基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)能改造。由北京設(shè)計(jì)院擔(dān)任主體設(shè)計(jì),原高化公司設(shè)計(jì)院承擔(dān)部分施工設(shè)計(jì)。裝置于2002年9月開工一次成功。設(shè)計(jì)以800萬噸/年常減壓蒸餾裝置的130萬噸/年減壓渣油及丙烷脫瀝青裝置的10萬噸/年瀝青混合油作為裝置原料,裝置分為焦化反應(yīng)及壓縮柴油吸收二部分。主要產(chǎn)品去向:干氣去制氫裝置作原料;汽柴油混合出裝置進(jìn)加氫精制裝置;蠟油一部分直接進(jìn)加氫裂化裝置作原料,其余作催化原料;低硫石油焦直接出廠。二、裝置運(yùn)行情況近年來,隨著高橋分公司煉油加工
3、能力的提高,重油消化成為一大難題,要提高重油加工量,減少商品重油出廠數(shù)量,從高橋分公司現(xiàn)有重油加工裝置的情況來看,主要手段還應(yīng)是提高延遲焦化裝置的處理量。而從延遲焦化裝置的實(shí)際運(yùn)行情況來看,由于加工原油劣質(zhì)化,焦化原料逐年變重,裝置生焦率上升,焦炭塔空高降低,加上原設(shè)計(jì)焦炭塔空高比較卡邊,裝置處理量達(dá)不到4000噸/天的設(shè)計(jì)能力,焦炭塔的容積成為裝置加工劣質(zhì)原料及提高裝置處理能力的瓶頸。為了降低焦炭塔泡沫層高度,充分利用焦炭塔有效高度,從而達(dá)到提高焦化裝置渣油加工量的目的。2004年10月底消泡劑注入方式由原來的四通閥前24小時(shí)連續(xù)注入,改為焦炭塔頂間斷注
4、入,注入時(shí)間為四通閥切換前5個(gè)小時(shí)+切換后1小時(shí),消泡劑注入總量不變,消泡效果略有提高,泡沫層平均高度略有下降。為了進(jìn)一步提高焦炭塔容積率,我們開展了縮短生焦周期的技術(shù)攻關(guān)工作,改進(jìn)延遲焦化裝置的生產(chǎn)操作和管理模式,逐步縮短生焦周期。三、縮短生焦周期實(shí)施情況1、前期準(zhǔn)備工作針對(duì)裝置實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行狀況進(jìn)行分析,制定了逐步縮短生焦周期方案,分兩步實(shí)施,第一步先將生焦周期由24小時(shí)改為22小時(shí),第二步再由22小時(shí)改至20小時(shí)。為了確??s短生焦周期方案更好的實(shí)施,從生產(chǎn)、安全等方面做了大量的準(zhǔn)備工作,實(shí)施了一系列措施,具體如下:beconsistentwithint
5、hesamedisk.Alternateunifiedcorerequirementsplacedontheterminalstripterminals,onlineidentityandensurethecoppercoreisnotexposed.6.4.6enclosurewithinthesametothecablecoreprovidesbindingintoacircle,harnesstiespacingisgenerally100mm;branchofficesshallbebindingonbothends,eachcore9(1)24小
6、時(shí)生焦期間縮短后,焦炭塔切換及除焦等工作時(shí)間的不確定性,對(duì)焦炭塔10米、46米以及裝焦、溜槽處共增設(shè)20個(gè)照明燈,方便除焦操作人員及維修人員夜間的操作。(2)焦炭塔10米平臺(tái)增設(shè)逃生通道,以保證裝卸底蓋操作人員的人身安全。(3)對(duì)焦炭塔風(fēng)動(dòng)水龍及配重進(jìn)行更換,以防范于未然(04年11月份2#塔風(fēng)動(dòng)水龍?jiān)?jīng)發(fā)生故障),確保水力除焦的正常進(jìn)行,避免搶修時(shí)間延遲而造成生產(chǎn)上的嚴(yán)重影響,為22小時(shí)生焦方案的實(shí)施創(chuàng)造有利的條件。(4)加強(qiáng)切焦系統(tǒng)維護(hù),并與設(shè)備制造廠簽訂了維修保養(yǎng)合同,對(duì)切焦系統(tǒng)每周進(jìn)行一次的例行維護(hù)保養(yǎng),以保證裝置的長周期運(yùn)行安全。2、生焦周期24
7、小時(shí)改為22小時(shí)2004年12月中旬起,利用原有1小時(shí)空閑時(shí)間,并將焦炭塔卸蓋除焦時(shí)間控制在3小時(shí)內(nèi),焦炭塔生焦周期由原來的24小時(shí)改為22小時(shí),取得了較好的效果,裝置處理量有了明顯提高,2005年1-4月份累計(jì)加工量平均為4005噸/天,達(dá)到了裝置設(shè)計(jì)值,其中4月份日處理量為4054噸/天,而2004年平均加工量3786噸/天,取得了預(yù)計(jì)的目的。裝置日常生產(chǎn)操作中加強(qiáng)對(duì)原料變化及焦炭塔泡沫層高度變化等參數(shù)的監(jiān)測,嚴(yán)格控制焦炭塔泡沫層高度,最大限度地提高延遲焦化裝置處理量。3、生焦周期22小時(shí)改為20小時(shí)從今年1-4月份裝置加工情況來看,生焦周期縮短至22
8、小時(shí)后,裝置處理能力達(dá)到了設(shè)計(jì)值。為此,我們在總結(jié)22小時(shí)生焦周期