改善水力條件,提高出廠水水質(zhì)

改善水力條件,提高出廠水水質(zhì)

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1、改善水力條件,提高出廠水水質(zhì):介紹了供水公司仙河水廠某段時期出廠水濁度高,通過調(diào)整加藥量等多種措施仍無法降低濁度,然后通過改善水力條件,增大反應(yīng)沉淀池的設(shè)計負(fù)荷后,沉淀池、濾池出水濁度均明顯降低,并且對于過程水CODMn的去除率明顯提高?! £P(guān)鍵詞:X格反應(yīng)池斜管沉淀池V型濾池水力條件  英文:  Introducestheetimeduringtheriverfactoryfactoryanykindsofmeasuresarestillcannotreduceturbidity,thenthroughhydraulicconditionsimprove,i

2、ncreasethereactionofthedesignloadtraps,sedimentbasins,pondseffluentturbidityovalrateincreasedsignificantly. ?。篢V:A:  供水公司仙河水廠于1988年11月25日成立,原設(shè)計供水能力10萬m3,處理工藝為脈沖澄清池虹吸濾池。2003年9月,仙河水廠進(jìn)行了工藝改造,東組工藝停用,西組工藝采用X格反應(yīng)池斜管沉淀池V型濾池,設(shè)計供水能力5萬m3,實(shí)際供水量為2.5-3萬m3,僅為設(shè)計水量的50-60%。服務(wù)人口5萬人,服務(wù)居民戶數(shù)12946戶?! ‰S著社會

3、的發(fā)展,在人們增強(qiáng)環(huán)保意識的同時,日益關(guān)注水質(zhì)安全,提高水處理技術(shù)就愈加重要,因此,優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行,提升水質(zhì)指標(biāo),成為水廠的當(dāng)務(wù)之急?! 」┧疽詢?yōu)質(zhì)供水為目標(biāo),以GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和CJ/T2006《城市供水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》為基礎(chǔ),制定了更加嚴(yán)格的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《供水公司水質(zhì)管理規(guī)范》,出廠水對于渾濁度的要求由國標(biāo)的1NTU降低為0.3NTU,這就給常規(guī)給水處理工藝帶來更高的要求,我們制定了嚴(yán)格的中間制水環(huán)節(jié)質(zhì)量控制目標(biāo),以確保出廠水水質(zhì)達(dá)到0.3NTU以內(nèi)?! ?、斜管沉淀池出水濁度控制在2.0NTU以下?! ?、進(jìn)一步提高濾池濁質(zhì)的去除率,

4、確保85%去濁率,以便把濾池的出水濁度控制在0.3NTU以內(nèi)?! ?003年改造以來,仙河水廠現(xiàn)有水處理工藝的設(shè)計目標(biāo)值為:斜管沉淀池出水濁度5.0NTU,濾池的出水濁度1.0NTU,而我們制定的目標(biāo)值提高了一倍,要實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo),在沒有深度處理工藝的前提下,只有通過強(qiáng)化常規(guī)處理工藝來實(shí)現(xiàn)。目前采用的處理工藝如下圖:      1、改善水力條件運(yùn)行方案的提出  進(jìn)入6月份以來,斜管沉淀池出水濁度居高不下,甚至超出限定值3NTU,造成濾池負(fù)擔(dān)較重,濾池除濁率持續(xù)下降。采用上述處理工藝仍達(dá)不能滿足水質(zhì)要求,直接影響到公司內(nèi)定的0.3NTU濁度的保持。為達(dá)到水質(zhì)指標(biāo)

5、,沿用上述處理工藝流程及加大投藥量對處理效果的改善有限。      由此看出,連續(xù)幾天,斜管沉淀池出水濁度居高不下,直接影響到V型濾池出水水質(zhì)。如不采取措施,必然會影響到清水泵房出廠水水質(zhì)?! ♂槍@種情況,仙河水廠充分挖掘現(xiàn)有工藝潛力,不斷探索提高水處理能力的優(yōu)化工藝措施,圍繞如何提高水廠水處理能力進(jìn)行分析試驗(yàn),考慮到影響絮凝效果的各項(xiàng)因素,挖掘改善潛力。通常,在水廠水處理構(gòu)筑物不變的情況下,很少考慮到從水力條件上對混凝效果進(jìn)行改善,實(shí)際上改變思路,通過調(diào)整提升水泵流量,就可以增大反應(yīng)池入口處的水流流速,因此,從改善水力條件入手來強(qiáng)化混凝效果是可行的。通過經(jīng)

6、驗(yàn)?zāi)繙y法、燒杯試驗(yàn)與生產(chǎn)試運(yùn)行相結(jié)合,確定了反應(yīng)沉淀池單雙池交替運(yùn)行、PPC預(yù)氧化與助濾劑聯(lián)用的工藝運(yùn)行措施,以確保達(dá)到公司對于生活飲用水渾濁度指標(biāo)的要求。  2、工作機(jī)理:  由混凝動力學(xué)可知:流動水體的水力作用對加速顆粒絮凝起主導(dǎo)作用。因此混合需要快速劇烈。正是基于上述機(jī)理,為調(diào)整混合與絮凝反應(yīng)的時間,使藥劑充分發(fā)揮作用,考慮從水力條件上改進(jìn),單雙池交替運(yùn)行時,相應(yīng)提高進(jìn)水流量,以使原水與混凝劑混合最初階段保持較大流速,進(jìn)一步改善G值,盡量接近最佳GT值,提高單位體積內(nèi)的膠體顆粒有效碰撞系數(shù),促使顆粒與混凝劑的水解聚合反應(yīng)達(dá)到最優(yōu),為形成良好絮凝體創(chuàng)造良好

7、的水力條件。進(jìn)而提高沉淀池的濁質(zhì)去除率?! ⊥ㄟ^投入高錳酸鉀復(fù)合藥劑,氧化分解有機(jī)物,有效的改變了膠體顆粒的表面特性,從而使其更易脫穩(wěn),形成的余濁,在聚合硫酸鐵鋁助濾劑的協(xié)同作用下,使其在穿透濾池前,再一次產(chǎn)生絮凝,形成較大的更易被濾池截留的絮體顆粒,進(jìn)一步提高了濾池的濁質(zhì)去除率。不僅提高了后續(xù)工藝加氯消毒效果,降低了加氯量,而且對水中有機(jī)物的去除,均有較好作用。  3、實(shí)施措施  清水池水位較低為2.6m時,將兩組反應(yīng)沉淀池進(jìn)水流量調(diào)高;清水池水位上升至3.4m較高時,采用單組反應(yīng)沉淀池運(yùn)行,同時保持單池1000m3/h的進(jìn)水流量。  具體運(yùn)行方案的制定: 

8、 1、反應(yīng)沉淀池采用單池與雙池交替運(yùn)行

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