老循環(huán)水場(chǎng)的節(jié)能改造

老循環(huán)水場(chǎng)的節(jié)能改造

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1、老循環(huán)水場(chǎng)的節(jié)能改造摘要:老循環(huán)水場(chǎng)設(shè)計(jì)落后、設(shè)施簡(jiǎn)陋、運(yùn)行能耗高,經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,更換新型填料和噴頭、加裝池底錐度排泥管和旁濾設(shè)施,濃縮倍數(shù)上升,裝置能耗明顯降低。關(guān)鍵詞:節(jié)能改造填料錐度排泥管旁濾  我廠供水車(chē)間一循裝置建成于1978年3月份,至今已使用將近30年。由于年代久遠(yuǎn),設(shè)計(jì)思想落后、設(shè)備材料落后,一循一直存在著運(yùn)行能耗高、降溫效果差的問(wèn)題,已不能適應(yīng)目前的生產(chǎn)形勢(shì)。為提高裝置能力、降低運(yùn)行成本,我們于2002年下半年利用生產(chǎn)裝置檢修間隙,對(duì)該裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后裝置綜合能耗顯著下降、降溫效果

2、大為改善。1.更換新型填料、噴頭  冷卻塔是工業(yè)生產(chǎn)的輔助設(shè)備,是為工藝設(shè)備服務(wù)的,其主要作用是對(duì)循環(huán)冷卻水進(jìn)行冷卻。填料和噴頭是冷卻塔進(jìn)行降溫的關(guān)鍵部件,其降溫性能如何直接影響冷卻塔的效果。原有填料和噴頭存在著老化、塌方、結(jié)垢、堵塞、脫落等一系列問(wèn)題,造成冷卻效果差、夏季水溫降不到設(shè)計(jì)溫度的不利影響。而經(jīng)過(guò)近二十年的的發(fā)展,冷卻塔淋水填料的片型開(kāi)發(fā)在不斷提高、完善、創(chuàng)新的過(guò)程中取得了重大突破,當(dāng)今淋水裝置的技術(shù)水平已進(jìn)入比較成熟的發(fā)展階段,隨著冷卻塔技術(shù)的迅猛發(fā)展,與之相呼應(yīng)的配水系統(tǒng)也成為冷卻塔的冷效潛力

3、向深層次挖掘的對(duì)象,出現(xiàn)了多種冷卻效果良好的填料、噴頭。為此,我們?cè)诒敬胃脑熘羞x用了新型的填料和噴頭替代原有部件?! √盍线x用的是雙向波PVC填料,其片形由正弦波和梯型波分段錯(cuò)位的直波組成,強(qiáng)化了水氣擾流和減緩下泄速度,提高了填料的散熱質(zhì)量,由于增大了通孔面積,可防止泥垢堵塞。原填料是大斜波玻璃鋼填料,波形單一、氣水接觸時(shí)間短,散熱性能較差,并且由于使用時(shí)間長(zhǎng),存在局部塌方、結(jié)垢嚴(yán)重等問(wèn)題,嚴(yán)重影響冷卻塔降溫效果?! 婎^選用三濺式噴頭替代原反射Ⅱ型噴頭。舊噴頭由于反射盤(pán)的盤(pán)面較大,布水時(shí)在盤(pán)面下形成較多盲區(qū)

4、,布水的均勻性較差。而三濺式噴頭從上至下有三層尺寸遞減反射面,這樣在布水時(shí)就避免了反射盤(pán)下面的淋水空白,增加了布水的均勻性,提高了散熱效果。2.增設(shè)旁濾設(shè)施  一循系統(tǒng)屬敞開(kāi)式循環(huán)水系統(tǒng),運(yùn)行過(guò)程中由于灰塵的進(jìn)入、菌藻的滋生、水的不斷濃縮以及新鮮水的連續(xù)補(bǔ)充(新鮮水中含有泥沙),循環(huán)水中的濁度持續(xù)上升。由于原設(shè)計(jì)中沒(méi)有旁濾設(shè)施,這個(gè)問(wèn)題很難有效解決,只有通過(guò)加大排污量來(lái)降低水中的濁度,這樣浪費(fèi)了不少補(bǔ)充水,濃縮倍數(shù)也上不去。無(wú)閥濾罐是進(jìn)行循環(huán)水旁濾的常用設(shè)備,較一循晚些時(shí)候建成的二三循都有無(wú)閥濾罐做旁濾,效果

5、良好,濁度一般穩(wěn)定在10FTU左右。為改善一循水質(zhì),2002年8月我們安裝了一套重力式無(wú)閥濾罐(四期工程停建閑置物資),設(shè)計(jì)水量100m3/h,出水直接到塔底集水池。由于沒(méi)有設(shè)計(jì)熱水池,夏季氣溫高時(shí)過(guò)濾水量受限制,影響濾罐充分發(fā)揮作用?! V罐投用后效果十分明顯,水清可見(jiàn)底,濁度顯著下降,一般穩(wěn)定在5—8FTU之間。3.集水池底部安裝錐度排泥管  一循集水池為深度不足1.5米的塔底集水池,平面尺寸為(8×8m)×4,4間連通,平時(shí)運(yùn)行水深控制在1米左右,排污口在水池南側(cè)底部(出水口在北側(cè))。由于水池表面積大、

6、深度小,排污效果很差,池底粘泥難以及時(shí)排除,造成不斷在系統(tǒng)內(nèi)惡性循環(huán)的后果,嚴(yán)重影響水質(zhì)。為此,我們引進(jìn)了負(fù)壓排泥技術(shù),在池底鋪設(shè)排泥管,采用內(nèi)部帶有擴(kuò)散角的錐度管嘴,由于錐度管內(nèi)部有一定的擴(kuò)散角,在排泥時(shí),隨著管徑的變化,水流速度和水壓會(huì)不斷地發(fā)生變化,并在管嘴處形成負(fù)壓,產(chǎn)生吸力,將遠(yuǎn)離管嘴的污泥吸入管內(nèi)排出,錐度管均勻分布在水池底部,支管、干管管徑逐級(jí)放大,由于水流速度較大,會(huì)反過(guò)來(lái)強(qiáng)化錐度管的抽吸作用,改善排泥效果。錐度管簡(jiǎn)圖如下:錐度管安裝說(shuō)明:  錐度管安裝在排泥管下腹部(左右兩側(cè)),其軸線與管道

7、水平和豎直兩個(gè)方向都呈45°;錐度管間隔500mm,左右兩側(cè)均勻錯(cuò)開(kāi);錐度管管口安裝高度為離地面10mm。改造前后經(jīng)濟(jì)技術(shù)對(duì)比:1.冷卻效果  更換填料和噴頭后,冷卻塔性能有了一個(gè)較大的提高,風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)量同樣的情況下冷卻水溫度較以前下降1-2℃,大大改善了冷換設(shè)備的工藝條件。在氣溫不高的情況下,可通過(guò)停運(yùn)風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)節(jié)能。經(jīng)統(tǒng)計(jì),風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)間可減少5000小時(shí)以上,可實(shí)現(xiàn)節(jié)約電能數(shù)量為:30k3降到了0.0011kg/m3,節(jié)約了化工料費(fèi)用。結(jié)束語(yǔ):  對(duì)建成時(shí)間較長(zhǎng)的老循環(huán)水場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)改造,可有效提升裝置能力,

8、實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化。而循環(huán)水系統(tǒng)的高效運(yùn)行對(duì)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)運(yùn)行是十分必要的,希望我們的做法能對(duì)你有所啟發(fā)。

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